湖南某难选高钙白钨矿选矿技术研究①
2022-01-06罗良飞刘忠义赵文坡李文风许海峰
罗良飞,刘忠义,赵文坡,李文风,许海峰
(长沙矿冶研究院有限责任公司,湖南 长沙410012)
我国钨矿资源储量丰富[1-2],截至2016年底,查明钨矿资源储量1 015.95万吨(WO3)。我国钨矿主要分布在湖南、江西、河南、内蒙古、黑龙江、福建、甘肃、福建、广西、广东和云南等地,其中湖南和江西两省占总储量的52%。湖南某钨矿属于典型的高钙难选白钨矿,新建的3 500 t/d选矿厂生产调试钨回收率仅50%左右。本文针对该高钙白钨矿进行了捕收剂和抑制剂研发,并进行了全流程闭路试验,取得了良好的试验指标,可为该矿的下一步技术改造、低成本高效运行提供技术支撑。
1 矿石性质
试验矿样取自湖南某钨矿,其原矿化学多元素分析结果见表1,钨化学物相分析结果见表2。由表1和表2可知,原矿WO3品位0.43%,硫含量1.28%,其他Cu、Mo、Pb、Zn和Bi元素皆因含量较低,综合利用价值不大;银含量18.47 g/t,可考虑综合回收。钨以白钨矿为主,加上赋存于黑钨矿中的WO3,合计分布率达到99.77%。
表2 原矿中钨化学物相分析结果
矿样中主要脉石矿物为石英、方解石、白云石、萤石、闪石、辉石、长石、云母、滑石等。
2 试验方法、试验设备及药剂
选矿厂原设计流程为:一粗一精两扫浮硫,浮硫尾矿经一粗一精一扫得到钨粗精矿,钨粗精矿经浓缩、“彼德洛夫法”高温解吸后一粗五精三扫精得到钨精矿产品。通过现场考查,发现水玻璃用量大是影响粗选段回收率低的主要原因。针对存在的问题,研发了新的药剂,并对药剂制度及流程进行了优化。试验原则流程见图1。
图1 试验原则流程
选矿设备包括XMB-67Φ200 mm×240 mm棒磨机、XFD-63单槽浮选机系列、MS-Φ450矿浆分配器、202-3AB型电热恒温干燥箱、雷兹pH计等。
试验药剂包括市售药剂ZL、丁基黄药、丁铵黑药、松醇油、碳酸钠、水玻璃和自制药剂CY⁃88#、CN和FS等,其中CY⁃88#为改性脂肪酸类捕收剂,CN为无机混合调整剂,FS为无机混合抑制剂。
3 选矿试验
3.1 磨矿细度试验
白钨矿浮选常以水玻璃为抑制剂、碳酸钠或氢氧化钠为pH调整剂、改性脂肪酸为捕收剂[3-7]。按图1所示流程,在碳酸钠、水玻璃、丁基黄药、丁铵黑药、松醇油用量分别为1 000 g/t、500 g/t、100 g/t、50 g/t、15 g/t条件下浮硫5 min,浮硫尾矿在碳酸钠、氢氧化钠、水玻璃、捕收剂ZL用量分别为1 000 g/t、500 g/t、5 000 g/t、500 g/t条件下浮钨5 min,考查了磨矿细度对浮选指标的影响,结果见图2。由图2可以看出,磨矿细度-0.075 mm粒级占80%时WO3回收率达到82.83%,继续增加磨矿细度对提高钨回收率效果不显著;同时硫回收率随磨矿细度增加变化不大(仅71%左右)。综合考虑钨精矿品位和回收率及硫脱除率,磨矿细度选择-0.075 mm粒级占80%。
图2 磨矿细度与钨、硫精矿品位与回收率关系
3.2 浮硫条件试验
3.2.1 浮硫调整剂试验
脱硫的目的是减轻含硫矿物对浮钨的影响,同时又要尽量降低钨在硫产品中的损失。按图1所示流程进行了不同调整剂条件下的脱硫试验,结果见表3。由表3可以看出,空白试验、只加碳酸钠或水玻璃或两者都加时,硫与银回收率均低于70%;硫酸作调整剂时硫回收率75.26%,且S品位最高(9.97%);硫酸铜作调整剂时,硫回收率提高到81.95%;CN作调整剂时浮硫和银效果均较好,硫、银回收率分别达到88.84%和74.80%。选择CN作为浮硫调整剂,用量200 g/t。
表3 脱硫调整剂种类试验结果
3.2.2 浮硫起泡剂种类试验
为了尽可能提高硫脱除率的同时降低钨在硫泡沫中的损失,按图1所示流程,在CN、丁基黄药、丁铵黑药用量分别为200 g/t、100 g/t、25 g/t,浮选时间5 min条件下,进行了浮选起泡剂种类试验,结果见表4。由表4可以看出,起泡剂MIBC比松醇油的上浮产率降低了4.51个百分点,硫精矿提高了2.37个品位、银含量提高了33.35 g/t,浮选效率较高。选择MIBC作为浮硫起泡剂。
表4 起泡剂种类试验结果
3.3 浮钨条件试验
3.3.1 高效抑制剂种类及用量试验
为了提高分选效果,实现含钙矿物与白钨矿的高效分离,按图1所示流程,在碳酸钠用量1 000 g/t、水玻璃用量4 500 g/t、ZL用量300 g/t,浮选时间5 min条件下进行了抑制剂种类筛选试验,结果见表5。由表5可以看出,抑制剂FS效果较好,精矿品位达到了1.78%,分选效率达到66.23%。选择FS作为浮钨抑制剂。
表5 浮钨抑制剂种类试验结果
相同条件下,进行了FS用量试验,结果见表6。由表6可以看出,FS用量低于200 g/t时,精矿富集比不高。适宜的FS用量为300 g/t。
表6 浮钨抑制剂FS用量试验结果
3.3.2 水玻璃用量试验
按图1所示流程,在碳酸钠用量1 000 g/t、FS用量300 g/t、ZL用量300 g/t条件下,进行了水玻璃用量试验,结果见表7。由表7可以看出,水玻璃用量选择4 000~4 500 g/t为宜,该条件下精矿富集比高。
表7 浮钨水玻璃用量试验结果
3.3.3 捕收剂种类及用量试验
按图1所示流程,在碳酸钠用量1 000 g/t、水玻璃用量4 000 g/t、FS用量300 g/t条件下,进行了捕收剂种类试验,捕收剂用量均为300 g/t,结果见表8。由表8可以看出,捕收剂CY⁃88#分选效果较好,精矿品位达到2.67%,回收率也比较理想。
表8 浮钨捕收剂种类试验结果
相同条件下,浮选时间3 min,进行了CY⁃88#用量试验,结果见表9。由表9可以看出,随着CY⁃88#用量增加,精矿产率增加,品位小幅度下降,回收率提高,当CY⁃88#用量增至300 g/t以后,尾矿品位降低幅度不大,回收率不再继续提高。综合考虑品位与回收率指标,捕收剂CY⁃88#用量选择300 g/t。
表9 浮钨捕收剂CY⁃88#用量试验结果
3.4 闭路试验
在条件试验基础上,进行了粗选段闭路试验,试验数质量流程见图3。在优化试验基础上进行了解吸精选段闭路试验,数质量流程见图4。
图3 脱硫浮钨粗选段闭路试验数质量流程
图4 钨精选段闭路试验数质量流程
粗选段采用一粗二精一扫浮硫可以得到硫精矿产率5.27%、S品位21.87%的硫精矿(银含量244 g/t),硫回收率90.17%(银回收率69.20%),钨在硫精矿中损失1.72%;一粗二精二扫浮钨闭路试验可得到产率12.97%、WO3品位2.96%的钨粗精矿,钨回收率89.25%。粗选段尾矿WO3品位0.052%,钨损失率9.03%。
钨粗精矿高温解吸后,经过一粗四精三扫闭路试验可以得到产率0.51%、WO3品位65.56%的钨精矿产品,回收率77.98%;精选段尾矿WO3品位0.39%,钨损失率11.27%。
4 结 论
1)湖南某白钨矿WO3品位0.43%,CaO含量高达23.83%,属于典型的难选高钙白钨矿,采用常规选矿流程及药剂制度生产,回收率55%左右。
2)抑制剂筛选试验结果表明,FS作为高钙矿的高效抑制剂,可以大幅度降低精矿产率,提高粗选段精矿品位,而回收率影响不大。
3)针对高钙白钨矿进行了捕收剂研制,找到了适合本次高钙矿样的高效捕收剂CY⁃88#,在相同浮选条件下,使用CY⁃88#比ZL品位高0.65个百分点,回收率高3个百分点。
4)粗选段采用一粗二精一扫浮硫可以得到硫精矿产率5.27%、S品位21.87%的硫精矿(银含量244 g/t),硫回收率90.17%(银回收率69.20%),钨在硫精矿中损失率1.72%;一粗二精二扫浮钨流程闭路试验可得到产率12.97%、WO3品位2.96%的钨粗精矿,钨回收率89.25%。粗选段尾矿WO3品位0.052%,钨损失率9.03%。
5)钨粗精矿高温解吸后,经过一粗四精三扫闭路试验可以得到产率0.51%、WO3品位65.56%的钨精矿产品,回收率77.98%;精选段尾矿WO3品位0.39%,钨损失率11.27%。