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盐井定向施工中固井问题处理及分析

2021-11-23范存章

当代化工研究 2021年21期
关键词:解卡井段钻具

*范存章

(河北省煤田地质局第二地质队 河北 054001)

1.概况

该井位于河北省邢台市宁晋县张家庄村东200m左右,为定向对接井、采卤生产井,设计井深2957.8m,构造为冀东南沉降区之束鹿断凹中,目的层为沙河街组沙一段岩盐层。预计石盐埋深:2621.80-2871.5m。

井深结构:

0-545.38m井段:井径为φ346.1mm,下入钢级为J55φ 273.1×8.89mm石油套管;

545.38-2833m井段:井径为φ241.3mm,下入钢级为N80φ 177.8×9.19mm石油套管及滤水管;

2833-2931m井段:井径为φ146mm,裸眼完井。

钻井目的:在原井组连线中间,新建成一口采卤生产井与直井定向连通,连通水平井段高于盐层底板3m左右。该井为定向井,该井造斜点为2680m。

2020年4月10日钻进至2931m,在实现该井与原直井点对点连通过程中,下入点对点对接仪器时该井出新井眼。后注水泥浆封固井深2930-2669m,在封固过程中发生“插旗杆”事故。

2.事故过程

4月10日下入φ146mm刮刀钻头通井至2930m,循环泥浆,8点从井深2930m开始注水泥浆,9点注完水泥浆并替浆,共注入2.5m³水泥浆;50m φ152.4mm裸眼段环容0.91m³, φ177.8mm套管内水泥浆体积1.59m³。φ177.8mm套管内水泥浆液柱为84.53m,井内水泥浆液柱共计134.53m。

10点钻具上提136.19m,开泵循环冲洗4h40min,循环冲洗期间没有上下活动钻具,于下午2点40分停泵,更换泥浆泵缸套,钻机保养。下午5点10分钻具上提有劲,发生卡钻事故。

此时,钻具悬重40t,钻头深度2793.81m,井斜40.52°。井内钻具组合为:φ146mm刮刀钻头+4立根φ88.9mm钻杆+7立根φ88.9mm加重钻杆+φ88.9mm钻杆。

3.“插旗杆”事故处理

(1)井内情况分析

①发生卡钻后,井内循环通道通畅。

②卡钻性质为水泥初凝卡钻。

③通过上提钻具,通过上提钻具60t、65t、70t、75t、 80t,记录钻具伸长量测量卡点位置在2690m左右。

(2)处理方案

①现场通过上下大力串动钻具(控制上提下放拉压力,避免拉断钻具)争取解卡,下表为φ88.9mm钻杆最小抗拉强度。

②同时现场做浓度在20%左右的稀盐酸浸泡水泥石的地面试验。并计算浸泡2600m到2793m井段所需盐酸的方量。

③地面水泥石浸泡盐酸实验效果良好。盐酸进场后在2600m到2793m井段浸泡盐酸并活动钻具,尝试解卡。

④如浸泡盐酸未能解卡,120震击器进场后,使用震击器尝试解卡。

(3)处理过程

4月11日,下午注入盐酸溶液浓度为24%,体积为3.75m³。注入井内,替浆9.5m³,第一次间隔30min顶替1.2m³,第二次间隔20min顶替0.6m³,全部将钻具内盐酸溶液顶替完毕,浸泡井段为2593-2793m,约200m左右。浸泡期间一直大幅度活动钻具(拉力在10-80t之间)。21点30分后活动期间每1h开泵一次,井口返浆后停泵。活动至4月12日早上8点未解卡,经测算井内盐酸深度已上移至2200-2400m井段。

4月12日18点再次注酸,注入1m³前置液后注入4t盐酸,共替浆11m³后浸泡,钻具处于拉伸状态,上提拉力10t,浸泡期间未活动钻具。

4月13日3点钻具上移0.3m,4月13日6点,现场技术人员发现后开泵循环,憋泵;4月13日早上6点,活动钻具时钻具断入井内,提钻。提出钻具1257m,φ88.9m钻杆公扣断裂,见图1。

图1 φ88.9mm钻杆断裂处

4.落鱼打捞

(1)井内情况分析

井内落鱼情况:

①井内落鱼:127单根φ88.9mm钻杆+21单根φ88.9mm加重钻杆+12单根φ88.9mm钻杆+φ146mm刮刀钻头。

②井内落鱼共1536m,钻头位置在2793m,井内水泥面在2795m。

(2)落鱼处置方案

使用反丝钻具打捞落鱼,同时视打捞情况使用震击器解卡,争取将断落钻具全部反出。如果尝试各种方案仍无法将钻头提出,下步将采用开窗侧钻方案。

具体施工步骤如下:

①下入φ89mm反丝公锥+φ88.9mm反丝钻杆,对89钻杆进行打捞,打捞剩余钻具;

②打捞成功后,视打捞情况下入φ88.9mm正丝钻杆+安全接头+φ121mm震击器+φ88.9mm正丝钻杆+方钻杆的钻具组合进行震击,如果钻具解卡则提出所有钻具;

③震击未成功,则从安全接头倒扣,下公锥继续打捞安全接头和φ88.9mm钻杆。

(3)落鱼处置过程

下入打捞钻具组合:φ88.9mm公锥+φ88.9mm反丝钻具。

经现场判定首先打捞出断裂的公扣,然后使用φ88.9mm反丝钻具打捞部分钻具后,使用震击器尝试解卡。

打捞经过如下:

表1 打捞过程

续表

第14次打捞时,落鱼头所处井段井斜为44.8°;两次泡盐酸泥浆破坏严重,卡点以上岩粉沉淀堆积严重,剩余钻具很难全部处理完成,考虑工期与成本问题,剩余钻具不再处理。

图2 钻具断口

5.事故原因分析

(1)注水泥时,井队带钻头注水泥,违反操作规程。

(2)替浆及冲洗井内多余水泥过程,未活动钻具,造成水泥浆在钻具与套管内壁的间隙存留,造成卡钻事故。

(3)上提钻具深度计算失误。共注入2.5m³水泥浆,裸眼段内径水泥浆液柱为50m共计0.91m³,套管内水泥浆体积1.59m³,水泥浆液柱为84.53m,井内水泥浆液柱共计134.53m。现场共将钻具上提136.19m,即便考虑到裸眼井段因注清水存在井径扩大,但也仍存在注水泥浆过程中头尾部出现混浆造成水泥浆总体积增大,分析认为上提钻具偏少,无法确保钻具已全部提出水泥面。

(4)第二次泡盐酸,按照施工工序在卡点深度浸泡16h过程中,未及时活动钻具、间断开泵顶通,且井内情况出现变化(指重表指针动、钻具上移0.3m)时班长未及时发现并通知项目经理、机长,错失最佳处理时机,导致循环通道堵死,失去将落鱼完全处理上来的可能。

6.总结

在“插旗杆”及后续事故处理中,井队施工存在诸多违反规范操作现象,对今后规范井队施工起到警示作用;本次事故增加了施工工期、成本,也为后续施工增加难度。

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