四方金矿全尾砂充填料浆流变特性研究
2021-11-18曲岩
曲 岩
(陕西凤县四方金矿有限责任公司)
在地下采矿中,充填法在生态保护、地压控制、尾渣处理方面相比崩落法有着明显的优势,所以充填采矿法得到广泛应用[1]。充填体强度是影响充填采空区稳固程度的重要因素,充填料浆输送的难易程度则取决于充填料浆的输送能力。所以充填料浆的流变性能是决定充填料浆输送能力的重要因素[2]。
陕西省凤县四方金矿采用崩落法采矿。为了有效控制地表塌陷以及保护矿山周边的生态环境,矿山开始由崩落法向充填法转变。充填工艺采用全尾砂胶结充填,设计充填能力为70万t/a。
为了更好地解决充填堵管及管道磨损等问题,科学改变充填料浆的流变特性将有助于减少输送系统的故障率、延长使用寿命[3-4]。
试验将在质量浓度、灰砂比变化的条件下研究充填料浆的流变性能[5-6]。
1 全尾砂
试验料浆由全尾砂、矿渣微粉按一定比例配制而成。全尾砂密度2.72 t/m3,松散容重13.82 kN/m3,孔隙率46.16%;粒度组成见表1,其中-5 μm7.75%、-10 μm25.47%、-20 μm49.22%。根据经验,全尾砂-20 μm含量小于15%会影响最终充填体强度,但-20 μm含量过高会增大管道阻力、增加充填体脱水难度,而该全尾砂-20 μm含量基本符合要求。全尾砂化学成分分析结果见表2。
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表2 表明,全尾砂金属矿物含量较低,有害元素含量低,满足充填骨料要求。
量筒沉降试验表明,全尾砂料浆中的细粒形成的悬浮液浓度很高,等速下降面出现时间较晚,全尾砂沉降终了浓度为58.2%。
2 试验方法
试验使用L管,将按配合比和浓度充分搅拌的料浆倒入L型管道上部的漏斗中,料浆利用重力向漏斗下方的L型管道流动,从L型管道的下出口流出。测定每次试验充填料浆的容重、质量、流速、静止料柱高度。通过试验得出充填料浆在不同灰砂比下的流速、屈服剪切应力及黏性。
3 试验结果与分析
3.1 不同灰砂比和料浆质量浓度试验
不同灰砂比和料浆质量浓度试验结果见表3。
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3.2 试验结果分析
(1)灰砂比相同时充填料浆屈服剪切应力受质量浓度的影响见图1。
由图1可知,各灰砂比下的屈服剪切应力趋势线相近,在试验范围内,充填料浆的质量浓度增大会造成屈服剪切应力增大,且增幅越来越明显。表明充填料浆的屈服剪切应力受质量浓度的影响很大,即质量浓度是影响充填料浆屈服剪切应力的主要因素。
(2)质量浓度相同时充填料浆屈服剪切应力受灰砂比的影响见图2。
由图2可知,各质量浓度下灰砂比减小,屈服剪切应力缓慢增大;质量浓度越大屈服剪切应力越大。因此,灰砂比对充填料浆的屈服剪切应力影响不明显。
(3)灰砂比相同时充填料浆黏度受质量浓度的影响见图3。
由图3可知,各灰砂比下的黏度趋势线相近,在试验灰砂比范围内,灰砂比越大黏度值越小;在试验范围内,充填料浆的质量浓度增大会造成黏度增大。表明充填料浆的黏度受质量浓度的影响明显,即质量浓度是影响充填料浆黏度的主要因素。
(4)质量浓度相同时充填料浆黏度受灰砂比的影响见图4。
由图4可知,随着灰砂比的减小充填料浆的黏度上升,表明充填料浆的黏度受灰砂比的影响明显。
4 结论
(1)陕西凤县四方金矿尾砂的密度、松散容重、孔隙率、粒度和成分等性质均符合全尾砂胶结充填的要求。
(2)质量浓度是影响充填料浆流变性能的主要因素。降低充填料浆的质量浓度能够显著改善充填料浆流变性能。当灰砂比1∶4时,质量浓度66%的充填料浆屈服剪切应力24.632 Pa、黏度0.335 Pa·s,质量浓度68%的充填料浆屈服剪切应力33.062 Pa、黏度0.539 Pa·s,质量浓度70%的充填料浆屈服剪切应力65.156 Pa、黏度0.613 Pa·s。灰砂比对屈服剪切应力的影响较小,当质量浓度68%时,灰砂比1∶4充填料浆屈服剪切应力33.062 Pa、黏度0.539 Pa·s,灰砂比1∶6充填料浆屈服剪切应力34.086 Pa、黏度0.577 Pa·s,灰砂比1∶8充填料浆屈服剪切应力35.125 Pa、黏度0.612 Pa·s。说明质量浓度提高后,充填料浆的流变性能急剧下降,而灰砂比的变化对充填料浆流变性能影响较小。