综掘机拐弯施工工艺在切眼施工中的应用
2021-10-27徐建峰
徐建峰
(河南平宝煤业有限公司,河南 襄城 441000)
引言
随着煤矿开采深度的不断增加,采掘装备水平的不断提档升级,掘进施工工艺及使用的装备也开始朝向智能化、自动化的方向发展,在巷道开掘时,已经实现综合机械化掘进,巷道拐弯掘进已基本实现了机械化,但是从整体的施工情况来看,在拐弯施工的过程中,整体的工艺较为复杂,需要考虑的内容也相对较多。图1 是某巷道采取的拐弯掘进,从施工情况来看,需要综合考虑多方面因素,加大设计投入,注重施工环节把控,更好提升施工质量。
一、工程概况
河南平宝煤业有限公司己15-12100 风巷位于己15-17 煤层,从设计情况来看,开切眼方位角为90°,长度为260m。
从巷道断面来看,1-1 开切眼巷道的形状为矩形,高×宽为2.6m×4.0m。对于剥帮断面形状也是矩形,高×宽为2.6m×3.2m,在完成剥帮之后,形成的2-2 断面为矩形,高×宽为2.6m×7.2m。对于3-3断面,就是在完成剥帮之后的煤机硐室断面的形状设计为矩形,高×宽为2.6m×8.7m。从现场施工情况来看,在施工现场需要施工稳车硐室,设计参数为深×宽均为4m,断面形状设计为矩形。在进行硐室的施工时,需要和巷道的顶板、地板等持平。
二、施工工艺与方式方法
首先,在施工前,煤矿地测部门应当将开切眼位置的偏中线、腰线等数据全部给出,在施工过程中,严格按照这些数据为基础开展施工[1]。图2 为巷道拐弯最小曲率计算示意图。
其次,在施工的过程中,对现场的用电、机械、水及风等进行全面的检查,确保达到质量规定要求,同时,技术人员将悬臂式掘进机、耙装机等安全到位,将皮带机和顺槽中的皮带搭接完成,形成一个完整的运煤系统。
第三,在巷道施工之前,应当确保巷道内通风正常,在开工之前,技术人员应当从外到内对施工点15m 范围内的支护情况进行全面检查,若发现了支护失效的问题,则应当及时进行整改,全面保证安全之后,才能进行掘进施工[2]。
第四,在正常掘进情况下,巷道沿着煤层地板掘进,选择使用悬臂式掘进机进行落煤、出煤。在进行本次切眼施工时,设计采用“导硐掘进、剥帮成型”的方式进行分次成巷施工。技术人员首先施工切眼导硐,在导硐完成施工后,在以导硐为基础,开展剥帮施工,在进行剥帮施工时,仍旧采取由西向东的方向进行施工。在导硐施工到规定的位置之后,将掘进机回撤回来,并拆除导硐中的皮带机。同时,技术人员在切眼进行回剥时,将耙装机安装到位,配合掘进机开展接力出煤,对整个切眼进行剥帮施工。随着剥帮施工长度的不断增加,在达到了可以安装皮带机的产固定后,技术人员将耙装机全部回撤,然后安装皮带机,并组装掘进机,从而形成完整的煤流系统,选择使用掘进机进行剥帮直到设计规定的位置。这里需要注意的是,在剥帮施工之前,技术人员应当确保两列工字钢棚超前剥帮迎头6m[3]。
第五,对采煤机硐室进行施工。技术人员应当根据设计位置将采煤机硐室位置全面预留出来,随着剥帮迎头不断向前推进,在超过煤机硐室开门口4m 之后,后退掘进机截割煤机硐室4m 并进行支护,然后截割剥帮迎头4m,再后退掘进机截割煤机硐室4m并进行支护。技术人员重复上述操作,直到将煤机硐室截割出设计尺寸。技术人员在将煤机硐室全面完成施工之后,需要在门口及时架设工字钢棚,主要目的是全面加强对硐室的支护。技术人员在煤机硐室中对钢筋梯层进行布置时,朝着东西向进行布置[4]。
第六,在进行本次掘进施工时,设计采用“三八制”作业方式,选择使用悬臂式掘进机进行拘谨施工,在每班生产时,组织两个正规生产作业,设计每次循环的进尺数量为2m,每天达到了的循环进尺12m,在早班完成截割之后,技术人员进行检修。在掘进的过程中,对巷道的两帮和底角不进行支护,在掘进迎头超过了支护位置8m 之后,技术人员及时进行两帮和两底角的支护。
第七,具体工艺流程。在本次施工时,技术人员设计采用悬臂式掘进机对煤层进行切割,通过掘进机靶装系统及运输机完成运输。在进行运输、截割的过程中,需要准备好支护所用材料,在完成了掘进循环之后,技术人员需要对掘进工作面进行临时支护,并采取针对性的加固措施,之后技术人员从巷道顶板中间开始朝向两帮进行锚杆支护,形成巷道永久支护。
第八,为了提升现场施工实效,技术人员在剥帮时,设计采用全断面掘进留浮煤的方式进行施工,规定留有0.7m 左右的浮煤,主要是为了在对顶板进行支护时,确保人员安全,留设的长度,距离迎头在20m的范围内。
第九,在施工过程中,对出现的煤岩松软问题,特别是在巷道三岔口及将断层揭露的位置,对巷道进行掘进时,技术人员应当将截割的深度控制在0.8m。从本次施工情况来看,工作面切眼煤层直接顶板的岩性为泥岩,老顶的岩性为粉砂岩,老底的岩性为粉砂岩,直接底的岩性为泥岩[5]。
三、本次施工中存在的问题及经济技术对比分析
首先,在巷道切巷施工的过程中,因为没有将综掘机中的转载机及时拆除,导致在掘进的过程中出现了转载机转台扭曲变形的问题,因此,在今后的施工过程中,对拐弯作业已经切割3m 后,技术人员应当及时将转载机拆除,从而更好保证施工的安全性。
其次,在进行拐弯施工时,因为综掘机之后的浮渣不能得到及时有效的清除,导致巷道高度不能满足需求,出现了综掘机卧底不够的问题,因此,在进行施工的过程中,技术人员应当在综掘机拐弯过程中,对切巷溜子中的浮渣做到全面及时的处理,从而更好确保施工的正常开展。
第三,选择使用掘进机直接拐弯的方式,相对于传统的炮掘拐弯,有效降低了工人劳动的强度,对于施工环节也得到了有效简化,施工环节安全性也得到了明显提升,特别是炮采对整个施工带来的不利影响降低到了最低[6]。
此外,相对于同类条件,选择使用掘进机进行拐弯,有效缩短了巷道拐弯所需要的施工公司,降低了直角拐弯对整个掘进工作带来的负面影响。从本次施工实践来看,宽度为7m 的切眼施工任务,若选择使用炮掘的方式,需要消耗的时间为九天,而选择使用综掘机,消耗的时间仅仅四天,对于材料的消耗量也明显的下降。
四、结束语
从本次综掘机拐弯施工来看,通过己15-12100 风巷工作面切眼施工的过程中,使用综掘机,有效减少了材料消耗,施工环节也得到了明显优化,不仅有助于降低巷道拐弯施工中存在的各类问题,同时也较好提升了施工的安全性,工作面掘进的效率也得到了明显的提高。但是从整体的施工情况来看,在很多环节还有着较大的提升空间,需要在今后的实践中,全面总结提升,更好提升施工效果和质量。