柔性空气室跳汰机的性能及应用研究
2021-05-24王烨敏匡亚莉
王烨敏,匡亚莉
(1.山西工程技术学院,山西 阳泉 045000;2.中国矿业大学化工学院,江苏 徐州 221116)
与世界各主要产煤国一样,我国对+0.50 mm粒级煤炭的分选主要采用重介质分选和跳汰两种选煤方法[1]。跳汰选煤具有工艺流程简单、技术成熟、入料粒级宽、单机处理能力大和整体投资少等优点[2]。近年来,随着动力煤分选比例的提升,跳汰机处理能力不断提升,跳汰选煤作为一种成熟有效的选煤方法在我国煤炭分选中仍将占有很大比重[3],尤其是在动力煤分选和排矸作业中,跳汰选有其独特的优势[4-5]。
选煤设备大型化和高效化是今后选煤发展的主要方向之一[6-7]。大型动力煤跳汰机并不是只对现有的小型跳汰机进行简单放大。跳汰技术上的研究成果表明,脉动水流均匀分布是实现物料有效分选的保证[8]。近年来,大型跳汰机在选煤厂应用实践发现,空气与水直接接触和局部空气分布不均匀导致床层不平稳现象,严重影响分选精度。研究大型跳汰机首要问题是随着跳汰分选面积增大而出现的空气分布不均匀现象,如果不能有效解决将难以进一步发展[9]。
本实验首先在实验室型柔性空气室模型跳汰机进行工作性能测定,然后在选煤厂进行工业应用,最后进行跳汰机工业实验的现场测试,比较柔性空气室大型跳汰机与原大型跳汰机分选性能差异。
1 柔性空气室跳汰机实验系统
为了解决以上问题,设计多个气囊固定在跳汰机筛下,以替代跳汰室/脉动室之间U 型结构,在气囊充气时,气囊膨胀,将筛下水挤到筛上,筛上水位上升,气囊排气时被挤瘪,筛上水位回落,形成脉动水流。在整个跳汰过程中空气不直接与水接触,因此脉动水流均匀分布到整个筛平面上。实验室型跳汰机为中国矿业大学化工学院模型跳汰机实验装置,主体结构由有机玻璃制成,其中上机体尺寸为(1100×625×800) mm,下机体尺寸(1100×625×1400) mm,溢流堰高度372 mm,中间位置筛板由带有(10×30) mm冲孔的钢板制成,下机体中安装2 个气囊。气囊材料选取胶带粘合材料、高分子复合材料、橡胶复合材料1、橡胶复合材料2 作为气囊疲劳实验材料。
实验系统主要有跳汰机模型、进风系统、检测和控制系统、进出水系统几部分构成[10]。
2 柔性空气室跳汰机性能实验
新型柔性空气室-气囊的材料选择进行了实验室疲劳实验、工艺性能实验和现场工业化实验。材料选择主要是从力学性能、刚度(安装后能保持形状)、变形比、抗疲劳性能、使用寿命等方面考虑。
最后筛选出胶带粘合材料、高分子复合材料、橡胶复合材料1、橡胶复合材料2 等(从橡胶制品厂购买),进行工艺实验,观察产生水流的强度和稳定性。最后在工业现场安装实验。具体实验对比情况见图1。
图1 实验数据对比Fig.1 Comparision of test results
图中不能用数字表示的参数,给出的是模糊评判等级,数字越大,表示等级越高,效果越好。
实验用模型跳汰机系统中,数控电磁风阀可实时设定和调节跳汰周期、进气期、膨胀期、排气期等实验参数。床层跳动高度即脉动水流水位的高点、低点采用位于机体上方的超声波液位探测器进行检测。床层松散度为跳汰床层中水的体积占床层总体积的百分数,在已知分选颗粒的质量和性质的情况下,通过公式:θ = (HS-V)/HS 进行计算,其中θ 为松散度,H 为液面高度,S 为筛板面积,V 为颗粒总体积。
图2 跳汰周期对床层松散度的影响Fig.2 Influence of jig cycle on bed looseness
由图2 跳汰周期对床层松散度的影响可以看出,跳汰周期为1.3s 处,床层松散度较好。说明周期对松散度的影响明显存在。
图3 跳汰周期对液面跳动的影响Fig.3 Influence of jig cycle on liquid level beating
由图3跳汰周期对液面跳动的影响可以看出,周期增长,液面跳动变化并不明显,说明在风压不变、进气期不变的情况下,液面受周期的影响不大,应该脉动比较稳定。
图4 进气期对水流脉动的影响Fig.4 Influence of intake period on flow fluctuation
由图4 进气期对水流脉动的影响可以看出,在一个周期内,进气期延长,液面跳动高度增大,说明进气期对床层松散度影响比较大,也说明气囊托起床层的力度比较充足,进气冲力大。
图5 排气期对水流脉动的影响Fig.5 Influence of exhaust period on flow fluctuation
由图5 排气期对水流脉动的影响可以看出,排气期延长,液面会降低比较多,这说明了排气期长,气囊中的空气可以排除比较干净,也说明排气期不要太长,可以保持床层有一定松散。
实验室型跳汰机研究结果表明,柔性空气室跳汰机的运动规律符合传统跳汰机床层的运动规律,柔性空气室完全能够代替传统的跳汰室/脉动室之间U 型结构,产生的脉动更平稳,进气的冲力更大。
3 工业应用实验及结果
赵固二矿选煤厂位于河南省新乡市,是一座设计生产能力为350 万t/a 的现代化大型跳汰分选工艺洗煤厂,入洗赵固二矿优质无烟煤。选煤工艺为:跳汰混合入洗+粗煤泥TBS 分选+煤泥浮选工艺+尾煤泥干燥。实际生产中,大型跳汰机出现的问题主要是矸石带煤含量较高,入洗量没有达到预期要求,主要原因是跳汰面积大,水流与空气直接接触,导致局部空气分布不均匀,甚至产生的脉动水流紊乱和床层不平稳。现场跳汰机床层两侧的煤质存在很大差距,一侧的块煤(≥13 mm)含量高达80%以上,而另一侧块煤含量则低于30%,入洗煤质不稳定时含量差距更大,其原因是空气分布不均匀,造成了床层分布不均匀,这将会破坏物料按密度分层。
根据国家相关实验标准结合实际情况,对赵固二矿选煤厂改造前后大型跳汰机的分选效果进行评定,使用不完善度、数量效率和总错配物含量等评价指标对原跳汰机和柔性空气室跳汰机进行对比。
3.1 原煤可选性曲线
图6 入选原煤的可选性曲线Fig.6 Washability Curve of raw coal
由图6 可以看出,原煤-1.50 g/cm 粒级产率为48.27%,灰分为8.34%,而-1.60 g/cm 粒级产率高达73.17%,灰分为10.27%。根据图6 原煤可选性曲线可知当精煤灰分为11.00%时,理论分选密度为1.72 g/cm,δ±0.1 含量为8.00%,此时精煤理论产率为77.00%,由此判断该煤种为易选,接近中等可选。
3.2 跳汰机对比实验结果
工业型柔性空气室跳汰机是由原YT-27 跳汰机基础上进行改造,YT-27 跳汰机单台处理量为350 ~400 t/h,改造中拆除原有三角形空气室,改造后的柔性气室跳汰机气囊安装在5 根(200×400) mm 的方钢管上面,每根方钢管上有16 个气囊座,均匀分布于方钢管两侧。气囊材质为橡胶,长度为1.10 m,底部采用夹板和密封胶胶进行密封,上部采用铁箍和密封胶进行密封;在气囊和方钢管连接处加装橡胶垫同时涂抹密封胶,保证密封完全。跳汰机分为五个气室,每个气室加装一根方钢管用于供气和支撑气囊,每室安装16 个气囊,跳汰机整体安装80 个气囊。方钢水平安置于跳汰机内部,一端与机体进气口连接,另一端与机体连接,连接位置处密封。柔性空气室运行过程中,出现气囊破损现象,为延长使用寿命,寻找了新材质气囊。新式气囊仍为橡胶材质,但其刚性得到较大的提高,新气囊采用三层帆布橡胶(上层胶3 mm,下层胶1.5 mm),投用以后,使用正常。
工业型柔性空气室跳汰机和选矿厂原跳汰机在选煤厂进行对比实验。改造前后见表1。
表1 改造前后跳汰机分选指标Table 1 Separating indexes of jig before and after transformation
改造后尽管矸石的产率相近,但是精煤和中煤合计灰分分别15.94%和14.97%,约下降1%。
由跳汰机分选得到选矿产品的分配曲线计算出的第一段和第二段的不完善度见表2。
表2 改造前后跳汰机工艺参数Table 2 Process parameters of jig before and after transformation
由表2 可知,跳汰机改造后,块矸带煤率由3.30%降至2.87%,末矸带煤率由15.10%降至12.58%。这表明柔性空气室跳汰机对煤的回收率得到提高。
由改造前后的错配物曲线可得出第一段和第二段错配物含量见表3。
表3 改造前后跳汰机错配物含量Table 3 Mismatch content of jig before and after transformation
由表3 可知,跳汰机改造后,矸石段错配物含量由12.58%降至10.21%,而中煤段错配物含量由10.08%降至8.50%,柔性空气室跳汰机分选精度较之前有所提升。
柔性空气室跳汰机一个月的应用块矸石带煤率和末矸石带煤率统计结果分别见图7、8。
图7 改造前后块矸石带煤率Fig.7 Loss rate of coal in block gangue before and after transformation
图8 改造前后末矸石带煤率Fig.8 Loss rate of coal in powder gangue before and after transformation
由图7 可知,改造后块矸石带煤率平均为2.87%,改造前块矸石带煤率平均为3.30%,比改造前降低了0.43%。由图8 可知,改造后末矸石带煤率平均为12.58%,改造前末矸石带煤率平均为15.10%,比改造前降低了2.52%。由于改造后跳汰机运行过程中出现过气囊破损现象,可能导致矸石带煤率的升高,导致出现曲线中带煤率突然升高的情况。后续过程中已将重新制作的新式气囊安装于柔性气室跳汰机。
4 经济效益分析
赵固二矿选煤厂改造前,跳汰机单台处理量为350-400 t/h;跳汰机气室改造为柔性气室后,其单位处理为400-450 t/h。在保证煤质的前提下,单台小时处理量约提升了50 t/h。2 台跳汰机处理量共提高100 t/h,可以节省成本共计954.05万元/a。
目前,赵固二矿选煤厂块精煤的平均售价为1100 元/t,精煤平均价为800 元/t,矸石的平均售价为5 元/t。该厂年处理原煤量约为350 万t/a,改造后块矸带煤率下降0.43 个百分点,末矸带煤率下降2.52 个百分点,考虑到这是改造一台的结果,两台改造后多产的精煤所创造的的经济效益共计914.86 万元/a。
改造及维护投资约为77.13 万元/a。
综合经济效益=节约成本 + 带煤率下降的效益 - 改造及维护费用 = 1791.78 万元/a。
5 结 论
(1)实验型柔性空气室跳汰机床层运动规律复合传统跳汰机床层的运动趋势,说明柔性空气室跳汰机能够代替传统空气室跳汰机;
(2)与改造前比较,柔性空气室跳汰机的脉动水流更均匀,去除了脉动死角,整个床层得到了充分分散,保证了分选产品质量,各项参数指标均优于原YT-27 跳汰机,同时跳汰机的处理量约提升50 t/h,提高了设备的使用效率;
(3)降低跳汰机维护工作难度。改造前的跳汰机为复合式跳汰机,机体内部结构较为复杂,维护难度较大;改造后,简化了机体结构,若出现脉动死角,只需根据死角位置,对其位置处的气囊进行维护或者更换便可解决问题;
(4)通过采用柔性空气室新技术,可为该厂创造1791.78 万元/a 的可观经济效益,为大型跳汰机改造提供新思路。