“基于智能化控制的锅炉制粉提效”系统研究与应用
2021-05-24姚健
姚健
(开滦集团实业发展有限责任公司,河北 唐山 063003)
为了提高A公司锅炉制粉效率,解决人工清堵的安全隐患,随着环保要求的日益严格,为了确保烟尘排放稳定达标,提高产能输出率和企业形象,降低设备处理空耗浪费,A公司决定对锅炉进行智能化控制制粉提效改造。
一、概况
落煤管为钢制料斗,料斗为圆锥体结构,下部安装有椭圆弯头落煤管,上部原煤经弯头处进入磨煤机。
因落煤管内输送介质为:原煤,当含水率高粘接性较强的时候,落煤管到出料弯头段经常形成粘煤、堵煤等问题,因断煤和出料量小而造成磨煤机空转,直接影响后续的产能输出和设备出力空耗浪费等问题,为解决粘料、堵料问题经常采取人工清堵,时间长见效慢,且存在潜在的安全隐患;经技术人员现场勘察和分析,以下这些情况是造成原料仓堵塞的主要原因。
1.落煤管上部为大孔径钢结构,下部为变径体钢结构,由于落煤管的上部口径大,而下部变径管体内径变小,使原煤流动缓慢,以及弯头管体的内壁容易粘煤等因素,原料通过时流速变缓,阻力增大,容易产生积煤和粘煤,从而造成堵煤断流。
2.受煤质含水率和季节性降雨的因素,当煤的含水率高团聚性增大时,堵塞随即发生。
3.粘煤、堵煤情况主要集中在弯头到磨煤机入口段位置,尤其弯头部位粘煤堵煤严重。
针对以上这些问题,为了保障落煤管下料通畅,如在落料管和磨煤机入煤口之间加装:智能可视清堵输送系统,变被动清堵为主动清堵,可以很好地解决粘煤堵煤问题,保障输送通畅,同时可以实时监测输煤管内部的输送情况和监控管内温度,对输煤管在各种煤质下的输送起到科学调配的效果。
二、改造方案
改造区域范围:落煤管和磨煤机入口段整体改造。
(一)改造内容
1.从原有落煤管弯头出料套筒外侧进行加装,原有弯头出料套筒以上安装智能可视清堵输送系统。
2.弯头出料筒上部焊接延长筒体300mm,延长后增加一个反法兰,以便于和清堵机衔接。
3.智能可视清堵输送系统入口内径:700mm,长度为:1000mm左右,有效清堵长度1500mm。
(二)智能可视清堵输送系统结构形式。
1.采用涡刀沿仓壁180°往复回转,涡刀不断清理筒壁积煤的同时,对筒体内原煤有一个整体的涡旋向下推力,在涡旋推力的作用下,筒体内物料强制性的流向磨煤机入口。
2.测温系统位于设备的端部,分为上中下三个监测点,实时将落煤管内部温度传送至现场人际界面,并预留与工厂集控系统DCS或PLC远程信号接口(支持MODBUS协议,电流信号4-20MA),方便远程工程师站或生产管理系统实时观测落煤管内部温度。同时可通过智能人机界面实时将数据传输至企业云管理系统,并可通过互联网智能终端如手机APP等在线观测,对落煤管内的温度进行实时报送,以便以判断原煤的干燥情况,如落煤管内部温度异常会及时发出报警信号通知工作人员及时处理。
3.可视监控系统安装在设备的上部,监视系统对煤管内原煤的流量和输送情况进行可视传输和智能报送。可视图像监控系统采用海康威视红外摄像装置,并配备防爆风冷系统使整机工作更安全稳定,实时将落煤管内部图像信息传送至工厂集控值班室,并可通过互联网智能终端如手机APP等在线观测,使工作人员能实时观测落煤管内部物料运转情况。
4.温测数据和可视数据实时在线传输,并储存在系统的电气终端。
5.智能可视清堵输送系统运行方式为:智能人机界面+智能传感器+变频调速+就地+自动(定时运转)+远程控制+智能移动终端测控。
6.清堵机安全连锁保护。
(1)清堵机配备扭力测控系统,实时探测清堵机回转轴扭力大小,如回转轴扭力超出设定范围,清堵机将自动按照设定值反转,安全保护清堵机运转。
(2)清堵机整机安装连锁报警装置,即清堵机卡料或负载过大,以及润滑油路出问题都会发出报警信号,同时将报警信息以文字形式出现在清堵机人机界面上,便于值班人员及时发现问题解决问题。
三、改造后的效果
(一)整体改造后可确保落煤管下料通畅,大大提高原煤的输送能力,和消除粘煤、堵煤引起的停机疏通等问题,降低工人的劳动强度及消除人工清堵时存在的人身安全隐患,从根本上保障下游设备的满载出力,减少设备空载能耗,同时对落煤管内的原煤输送情况进行实时监测和分析,对磨煤机的科学化运行起到辅助提高的作用。
(二)实时工况可通过PC端和手机终端进行监测,对落煤管的运行情况及时掌控。