PC硬性材料对导热胶水阻隔作用的研究
2021-04-01汪涛
汪 涛
(晨辉光宝科技股份有限公司,浙江 绍兴 312300)
1 概述
一般的光源产品都是单色温且色温不可调节,少部分可通过拨码开关进行色温调节。在少部分可调色温的产品中,又有一部分要求高的产品,需要对驱动板灌注导热胶,以延长产品的寿命及稳定性。导热胶的流动性较好,如果进入拨码开关,会造成拨码开关无法拨动而失效。一般是将拨码开关与需要灌胶的驱动板作隔离设计,或额外增加一层密封圈,这需要有足够空间才能进行设计和操作,并增加工序和零件,影响产品的稳定性,增加产品成本。而本设计方案可在不增加额外零部件的基础上,将拨码开关与需要灌胶的驱动板作整体设计,并创造性地在原PC结构件上设计阻隔层,一次性注塑成型,对导热胶进行阻隔,以达到防止拨码开关失效的目的,并降低了零部件数量,减少工序,最终降低成本,同时也增加了产品质量的稳定性。
2 产品设计方案
GX53型灯具是一种单色温产品,有3 000 K、4 000 K及6 500 K 3款,考虑到产品功能多元化和集成化,成本最优化,计划将3款产品功能集成为1款可调色温的产品。为此需要在原基础上,增加1个调色温的拨码开关(见图1)。
图1 整灯装配图
该产品需要进行导热胶灌封,导热胶的流动性较好,容易流入拨码开关,造成拨码开关无法拨动而失效。解决拨码开关的失效问题,需要防止导热胶进入。在原有结构件上增加硬性阻隔层,在不增加额外零件的基础上,解决拨码开关的密封阻隔问题。结构件一次性注塑成型,不增加额外工序。
这款产品的设计难点首先在拨码开关的位置选择上,经过论证,驱动壳(见图2)中间凸起的圆台位置最合适,而且容易操作。
图2 产品爆炸图
驱动壳的上部开有一个圆弧形槽口,为拨码开关的露出而设计,方便拨码,调节色温。此处透空槽的设计位置选取巧妙合理,既不影响外观,也不影响与灯座的装配。
此款灯具的另一个难点在于驱动壳中需要加入灌封胶,以保证驱动器充分散热。灌封胶流动性较好,要防止灌封胶流入拨码开关,造成拨码开关失效,这是第二个难点。
在驱动壳内部,设计挡胶层和垫层(见图3),防止因灌封胶进入拨码开关而造成无法拨动,同时,设计方案还降低了灌封胶的使用量,降低了材料成本,挡胶层及垫层的高度在2.5 mm左右,加上驱动板的厚度1 mm,共3.5 mm,同时可以免去驱动板剪脚工艺,节省人工成本。
图3 产品零件1驱动壳体
整灯装配结构如下:驱动板通过螺丝一与驱动壳连接,拨码开关通过焊接与驱动板连接,散热器通过螺丝二与驱动壳连接,光源板通过压板和螺丝三压实在散热器上,并通过电源线穿过散热器的中心孔,与驱动板连接,透光罩通过凹型卡扣与压板上的凸型卡点卡紧连接。整个产品的结构设计紧凑协调,空间利用率较高,且外型美观,操作简便。
实验结果表明,PC硬性材料对导热胶起到阻隔作用,产品质量非常稳定,成功率高,达到了预期效果,产品也得到了客户的认可,取得了很好的经济效益。
与现有技术相比,设计方案的优点在于:
1)在驱动壳背部位置加一个透空槽,以便拨码开关露出,进行拨码调色温,此处设计位置选取巧妙合理,不影响与灯座的装配及整灯外观。
2)此款灯具的驱动壳内部,加了挡胶层和垫层,防止因灌封胶进入拨码开关而无法拨动。这圈挡胶层的设计具有创新性,挡胶层与驱动壳是一次注塑成型的整体,并没有增加额外的零件,降低了工艺难度,减少失效风险。
3)设计降低了灌封胶的使用量,大概降低50%,大幅度降低材料成本。
4)挡胶层的高度在2.5 mm左右,加上驱动板1 mm,共3.5 mm,设计可以免去驱动板剪脚工艺,节省人工成本。
图4为本产品的驱动板加注灌封胶凝固后的结果,实样拆开后可以发现,驱动壳上设计的挡胶层挡住了灌封胶进入拨码开关。实验结果表明,拨码开关能正常顺利地拨动,没有失效,说明该设计方案获得成功,同时导热胶的用量也从64 g降低到30 g,节省了34 g导热胶,按照导热胶18元/kg的市场价格计算,每个产品大约可节省材料成本0.61元,一年产量按照30万个计算,大约节省了18.3万元的材料费用,加上节省的人工装配费用,节约成本在20万元以上。同时因导热胶的用量减少,这款产品变得更加环保,也产生了更大的社会效益和环境效益。
图4 驱动板测试工装
3 结论
利用PC这种较硬的工程塑料在原零件上直接注塑一圈挡胶密封层,阻挡导热灌封胶进入拨码开关,满足产品的密封要求。这种创新性设计完全可以代替硅胶等密封元件,起到同等作用,并简化了产品的整体结构,减少了零件数量和工艺步骤,降低了工艺难度。类似需要灌胶的其他密封产品,如灯具和光源类产品,都可以采用这种设计思路来达到目的。