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罗河矿高硫磁铁矿提铁降硫试验研究及实践

2021-03-08丁开振董亚宁王小玉胡炳胜姚嗣伟

现代矿业 2021年1期
关键词:铁精矿活化剂粒级

丁开振 董亚宁 王小玉 胡炳胜 姚嗣伟

(安徽马钢罗河矿业有限责任公司)

安徽境内庐江—枞阳火山岩盆地内出现的罗河式共伴生铜硫、复杂难选高硫铁矿储量大,罗河、泥河、大鲍庄、何家大岭、何家小岭、牛头山、龙桥等铁矿床皆属此类[1-3]。此类矿石自然类型繁多,矿物组成复杂,主要有用矿物为磁铁矿,次要矿物有假象赤铁矿、黄铁矿、黄铜矿,其余均属少量或微量[4]。脉石矿物主要为硬石膏、辉石、碳酸盐矿物、磷灰石、绿泥石、长石等。晚期生成的黄铁矿与磁铁矿嵌布关系密切,黄铁矿交代、充填、穿插磁铁矿,两者互为包体,接面曲折呈港湾状,不易解离,是影响精矿质量和回收率的主要因素。铁精矿品位低、含硫高是此类矿山的共性问题。为解决磁铁精矿品位低、含硫高的问题,同时增加经济效益,提高铁精矿市场竞争能力和抗风险能力,罗河铁矿进行了一系列磁铁精矿高效提铁降硫的研究和改造,并取得了良好的效果[5]。

1 磁铁精矿矿石性质

磁铁精矿化学多元素分析、硫物相分析及粒度分析结果见表1~表3。

表1 磁铁精矿化学多元素分析结果 %

由表1、表2可知,w(CaO+MgO)/w(SiO2+Al2O3)=0.40,为酸性矿,杂质S、K2O、Na2O含量偏高。磁铁精矿中的硫主要为硫酸盐之硫,占53.07%,其次为非磁性硫化物之硫,占36.73%,其余为磁性硫化物之硫,占10.20%。

表2 磁铁精矿硫物相分析结果 %

由表3可知,+0.15 mm粒级TFe品位低,TS含量高,若将+0.15 mm粒级筛除,-0.15 mm粒级TFe品位可达66.67%,TS含量可降至0.36%。

表3 磁铁精矿粒度分析结果

2 提铁降硫方法研究

由磁铁精矿含硫物相分析可知,磁铁精矿中的硫主要为硫酸盐之硫,占53.07%,其次为非磁性硫化物之硫,占36.73%,其余为磁性硫化物之硫,占10.20%。硫酸盐之硫+非磁性硫化物之硫占89.80%,理论上可以用磁选的方法脱除,非磁性硫化物之硫+磁性硫化物之硫占46.93%,理论上可通过反浮选的方法脱除。

2.1 反浮选降硫试验研究

为探究对磁铁精矿采用反浮选脱硫的可行性,在不改变样品细度的情况下,分别进行了活化剂、捕收剂、起泡剂种类及用量的反浮选脱硫试验室小型试验。罗河选矿厂铁精矿脱硫浮选若使用丁基黄药,回水返回携带剩余药剂对前端选硫工艺指标有不利影响,黄药类药剂因配制劳动强度大、环保等原因已被罗河选矿厂摒弃,故不进行丁基黄药脱硫试验。

(1)活化剂种类试验。铁精矿脱硫有多种活化剂,为找出合适的活化剂,选取硫酸+硫酸铜、1021+2010、HHJ-Ⅰ等活化剂进行组合试验。药剂用量及试验流程见图1,试验结果见表4。

图1 活化剂种类试验流程

表4 活化剂种类试验结果

续表

由表4可知,几种活化剂及其组合活化效果相差不大;用硫酸、硫酸铜组合作活化剂有效硫的去除率最高,用调整剂水玻璃、六偏磷酸钠与活化剂组合可减少脱硫泡沫产品中铁的损失;HHJ-Ⅰ用量800 g/t时,尾矿TS品位最低;综合考虑,选择HHJ-Ⅰ作为硫的活化剂。

(2)HHJ-Ⅰ用量试验。在DF968用量300 g/t、DF210用量120 g/t的条件下进行HHJ-Ⅰ用量试验,试验流程见图1,结果见表5。

由表5可知,随着HHJ-Ⅰ用量的增加,有效硫的去除率增加;当HHJ-Ⅰ增加到800 g/t后,回收率增加的趋势不明显,因此确定HHJ-Ⅰ用量为800 g/t。

表5 HHJ-Ⅰ用量试验结果

(3)DF968用量试验。在HHJ-Ⅰ用量800 g/t、DF210用量120 g/t的条件下进行DF968用量试验,试验流程见图1,结果见表6。

表6 DF968用量试验结果

由表6可知,DF968粗选200 g/t+扫选100 g/t时,继续增加用量有效硫的去除率变化不大,确定DF968用量粗选200 g/t+扫选100 g/t为宜。

(4)起泡剂DF210用量试验。在HHJ-Ⅰ用量800 g/t、DF968用量300 g/t的条件下进行DF210用量试验,试验流程见图1,结果见表7。

表7 DF210用量试验结果

由表7可知,DF210的用量为粗选120 g/t、扫选60 g/t时,有效硫去除率最高,确定DF210的用量粗选120 g/t、扫选60 g/t时为宜。

(5)浮选脱硫开路试验。在上述最佳试验条件的基础上进行开路试验,因开路扫选2脱硫产品质量小,扫选1和扫选2的脱硫产品合并,试验流程见图2,试验结果见表8。

图2 浮选脱硫开路试验流程

表8 浮选脱硫开路试验结果 %

由表8可知,开路试验获得的铁精矿全硫品位为0.28%,有效硫品位为0.09%,说明硫酸盐矿物不能通过反浮选有效脱除,虽然试验精矿含硫小于0.30%的铁精矿质量标准,但工业生产难以保证。

2.2 淘洗机降硫试验研究

淘洗机是高效磁选设备,为探讨磁选降硫的可行性,进行了淘洗机降硫试验研究,试验条件及结果见表9。

表9 淘洗机降硫试验结果

由表9可知,采用淘洗机开路流程选别后,不同条件下得到了TFe品位67.76%~69.00%、TS含量0.157%~0.215%的最终铁精矿,产率为81.86%~89.84%,铁回收率为87.25%~94.03%,提铁降硫效果良好。

3 工业实践

3.1 淘洗机降硫考查

根据研究成果,采用淘洗机降硫,淘洗机增加在弱磁精选之后,浓缩磁选之前。调试时仅考查淘洗机选别作业指标,即淘洗机给矿、精矿、尾矿,考查指标见表10。

表10 淘洗机考查指标 %

由表10可知,铁精矿品位可由65.07%提高至68.00%,含硫可由0.50%降至0.28%,同时尾矿平均铁品位34.12%、磁性铁平均品位3.40%,作业产率91.35%。

3.2 淘洗机精矿分析

淘洗机精矿筛析结果见表11。

由表11可知,造成淘洗机精矿中硫含量偏高的主要原因是粗颗粒部分,+0.15 mm粒级产率为1.80%,但含硫量为2.87%,硫分布占总量的18.24%;-0.15 mm粒级含硫量低于0.25%,说明淘洗机对-0.15 mm粒级矿石选别效率高,脱硫效果好,对+0.15 mm粒级脱硫效果较差。为了保证精矿产品中硫含量低于0.25%,需要去除+0.15 mm部分粗颗粒。

表11 罗河矿淘洗机精矿筛析结果

4 结 语

(1)罗河磁铁精矿采用浮选脱硫工艺以HHJ-Ⅰ为活化剂、DF968为捕收剂、DF210为起泡剂,试验获得的铁精矿全硫品位为0.28%,有效硫品位为0.09%。在现有给矿条件下,采用淘洗机开路流程选别,不同条件下得到了TFe品位67.76%~69.00%、TS品位0.157%~0.215%,回收率87.25%~94.03%的选别指标。综合比较试验结果,推荐采用淘洗机进行提铁降硫。

(2)现场采用淘洗机,铁精矿品位可由65.07%提高至68.00%,含硫可由0.50%降至0.28%左右,作业产率91.35%,淘洗机降硫效果明显。

(3)淘洗机精矿中,+0.15 mm粒级矿物含硫明显偏高,可通过高频筛严格把控选别细度,消除粗粒矿物对精矿品位的不利影响,进一步加强降硫效果。

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