智能控制系统在罗河铁矿充填生产中的应用
2021-04-01李胜鹏
李胜鹏
(安徽马钢罗河矿业有限责任公司)
安徽马钢罗河铁矿始建于2006年,在国内属于大型地下开采矿山,年产量300万t。矿山原设计采用崩落采矿法[1],建设过程中由于地下水需疏干、征地、环保等制约因素而变更为充填采矿法[2],变更后的初步设计及安全专篇于2013年5月通过了国家安全监管部门的审查。罗河铁矿充填站于2014年投入基建,2016年开始试生产。
1 原有充填工艺
罗河铁矿充填工艺为高浓度全尾砂胶结充填,共两个充填系列,包括一座φ14 m深锥浓密机,一座φ22 m深锥浓密机,6套搅拌制备系统,5套胶固粉添加系统,及相应的配套生产水、絮凝剂添加系统等。能够满足300万t/a的生产规模。
但由于充填系统配置电控设备严重不足,生产运行基本依靠人工现场操作,劳动强度大,误操作多,生产波动无法及时发现和处理,灰砂配比无法有效地准确控制,难以保证充填生产的工艺指标,也无法实现连续高效充填生产。
2 改进后充填工艺
尾砂浓缩系统、搅拌制备系统、输送控制系统等三大环节首先要实现主要设备的远程启停控制、仪表数据的自动采集,然后根据实际的工艺生产情况,建立完善的逻辑控制。同时,主系统以外的供水系统、除尘系统、絮凝剂制备添加系统等辅助系统,也要纳入主控制系统的控制逻辑中来,与主系统进行连锁控制,为整个充填工艺流程的顺利运行服务。
“智能生产”中最重要的是对整个充填工艺流程的把握和控制,做到逻辑严密、控制精准、符合工艺要求,同时设备之间、系统之间的连锁控制要完善,对于生产过程中的波动要能够自动纠偏和调整,故障报警要及时有效;对于充填生产中最主要的成本,胶固粉和絮凝剂的控制做到检测准确,计量精准和控制到位[3]。
进行“智能生产”,首先要确定生产条件是否满足,条件满足的情况下,进入智能启动的流程控制,首先启动引流水系统(引流水量应根据实际情况进行计算),同时启动搅拌制备系统,井下空区见水以后,开始进行尾砂排放,停止引流水系统,下一步开启下灰(胶固粉)系统,同时开启对应的除尘系统,搅拌桶料位到达合适料位后,开启出口阀,启动过程完毕,系统进入稳态生产过程。
一次充填生产完毕后系统进入智能停车流程,首先停止下灰(胶固粉)系统,然后停止尾砂排放,同时开启冲洗水系统(冲洗水量应根据实际情况进行计算),除尘系统可延迟停机,以保证充填站内的空气环境,充填作业面见清水以后再停止冲洗水系统。停车过程完毕,生产系统停止作业。
3 充填智能化控制系统优化方案
3.1 深锥浓密机控制与监测
利用原有深锥浓密机重锤料位计定时检测内部料位,控制系统识别当前料位是否处于安全警戒线内,智能判断能否保证高浓度放料的需求,并及时向操作人员发出警告。深锥浓密机运行扭矩、油温、油压、泥层压力等重要数据以通讯方式接入智能控制系统,并进行实时检测,当运行数据出现异常波动时第一时间向操作人员发出警告,避免设备损坏和压耙事故的出现。深锥浓密机电气控制回路以通讯方式接入智能控制系统,实现该设备的远程控制功能,减少现场人工操作。
深锥浓密机底流泵及管路阀门电气回路接入智能控制系统,通过对放砂管路浓度、流量的实时检测,计算输送干砂量,根据灰砂配比设定指导配灰系统工作。同时综合考虑搅拌桶料位的波动情况,自动调节底流泵运行频率和管路中电动管夹阀开度,保证连续放砂的同时,稳定搅拌桶料位。
3.2 准确控灰(胶固粉)
准确可靠的配灰(胶固粉)控制算法有利于保证充填体强度,同时有利于降低用灰(胶固粉)成本。罗河矿业充填系统的配灰方案是通过放砂浓度、流量计算出实时放砂干砂量,并依据设定的灰砂配比,得到实时的应配灰(胶固粉)量,智能系统自动将该量输出给螺旋输送秤,指导并实时调整螺旋输送机运行频率,达到自动控制下灰(胶固粉)量的目的。
3.3 搅拌桶料位的稳定控制
该充填站搅拌制备系统配置为立式搅拌桶单级搅拌,为了保证充填尾砂与胶固粉充分活化、搅拌均匀,需要严格控制搅拌桶进料和出料量。在此处控制中,搅拌桶液位的控制实际上对搅拌桶进、出料的平衡控制,料位位置可达到稳定。在生产过程中,该料位控制要进行分段处理,还要兼顾胶固粉的活化效果,其中涉及到高低料位紧急应变处理、料位数据滤波处理、主副级调节器优化控制处理等。在这个控制过程中,充填浓度是干扰量,控制算法中要充分考虑。罗河铁矿采用了成熟的液位控制模型,实现了液位的稳定控制,很好地避免了液位波动大、冒槽难清理等问题。
3.4 充填浓度的检测与稳定控制
放砂管路中浓度计可以实时检测放砂浓度,放砂浓度过高容易造成充填堵管事故,浓度过低不能满足采掘生产的需求,必须将充填浓度按照工艺要求稳定在要求的范围内。若采用人工调节只能保证浓度的粗略控制,智能控制系统投运后可根据浓度检测值自动判断是否进行干预,实现充填浓度的稳定控制。此处控制中,充填料浆浓度的检测相对于自动干预来说相对滞后,因此在调试过程中应给予充分考虑,需利用成熟的专业算法,提高控制精度。
3.5 搅拌桶自动冲洗、润管控制
增加搅拌桶冲洗水电磁流量计和电动阀,实现冲洗和润管自动控制,同时可计量用水量,避免过多水量进入充填空区。
3.6 充填料浆综合控制
搅拌制备后的料浆通过充填管路自流至井下充填空区,充填管路流量和浓度仪表可以有效地检测充填矿浆的情况,智能控制系统通过数据分析实现了对放砂、搅拌制备、配灰系统的反推控制,优化充填料浆的制备过程。充填系统是一套进出平衡的流程,要实现充填系统的稳定生产,需要依据充填料浆浓度及搅拌桶液位情况,实现放砂流量稳定输送、搅拌桶料位稳定等。
罗河矿业充填系统主要包含深锥浓密、搅拌制备、自流输送三大主要组成部分,尾砂浓密效果与放砂流量直接影响到搅拌制备的料位、浓度、充填体质量[4];同时影响到自流输送量及输送效率。
3.7 手机移动端管理平台
智能手机的广泛应为工业生产系统实现手机监控成为可能,罗河充填站手机移动端管理平台功能的开发,是在充填系统稳态生产的前提下,开发专用的手机APP软件,用于对充填生产数据的查看、查询及报警,以及生产报表的查询。通过形象的界面,动态的流程,完善的数据展示实现对充填生产的远程管理功能。移动端管理平台的应用极大地提升了管理效率和管理水平,管理层可以随时随地监控充填生产情况,掌握重要生产数据,做到了一机在手,生产尽在掌握。
3.8 其它检测与调节功能
胶固粉仓的料位检测及报警;充填料浆输送流量及浓度的在线检测;生产水、应急水仓液位检测及报警、控制;应急水仓主要作为应急备用,配置液位实时检测装置作为监控使用,做到液位及时自动提醒人工补水。相应管路配置手动阀门,在充填站总电源断电情况下可以快速进行洗管作业,不至于造成严重堵管事故[5]。
3.9 完善的充填生产数据报表系统
充填系统生产数据的报表系统是充填智能化中重要的管理职能,可以为充填生产提供详细准确的管理数据,报表涵盖了充填生产过程中的开停车时间、灰砂配比、充填浓度、充填体积、胶固粉(胶固粉)用量等重要数据归档管理。并且储存于后台数据库中,自动生成年报、季报、月报、日报,通过对大数据分析可得出各个生产环节中存在的问题。
4 结 论
(1)智能充填系统可有效提供生产成本控制,胶固粉用量和絮凝剂用量作为充填生产最大的消耗成本,经过智能控制系统改造,做到了用量精准控制,同时也保证了灰砂配比的准确性和充填体强度的稳定性。
(2)智能充填系统可有效提高生产效率,降低劳动成本,由原来的每天4个班次,每班次生产6 h,总人工30人,改为每天3个班次,每班次生产8 h,总人工10人。
(3)智能充填系统可做到生产过程的动态管理,做到实时监控,及时发现问题、处理问题,并将问题所带来的影响降低到最小,减少损失。
(4)智能充填系统可做到将生产数据进行梳理、分析、总结,对充填生产的过程管控及生产分析带来了方便。并可通过大数据,对生产成本进行分析,为充填降本增效提供有力支撑。