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电厂汽轮机旁路系统高压旁路阀泄漏经济性分析及对策

2021-01-17姜振春华电莱州发电有限公司

环球市场 2021年30期
关键词:阀座旁通密封面

姜振春 华电莱州发电有限公司

汽轮机旁路系统在启动、停止和驱动机器方面起着重要作用,但当机器正常运行时,旁路系统中的溢流阀泄漏,蒸汽部分转动相应的汽轮机汽缸,汽轮机容量和经济性降低。同时,当汽轮机排汽温度升高,凝结水真空度降低时,高压旁路阀泄漏导致低温再生器管壁过热,旁路系统安全系统泄漏。机器运行正常,停机阀未关闭,内部缺陷泄漏。根据现场运行经验,大型汽轮机运行时,旁路系统的泄漏系统泄漏可能发生在最高压旁路通道中。

一、高压旁路阀泄漏的原因

我们的300MW汽轮机采用二级系列高压旁路系统。高压旁路系统与汽轮机高压缸和汽轮机低压旁路系统低压缸(IP/LP)相连。Hpbv是一种高压旁通阀。Lpbv是一个低压旁通阀。

目前,中国300MW机械广泛采用瑞士CCI和sul life生产的高压旁通阀。但是有些机器会行驶一段时间。一些机器开始运转,一些高压阀泄漏。高压旁路阀泄漏的主要原因是阀门密封缺陷、死阀或截至阀、司机操作异常。

阀门密封缺陷通常会留下一些焊渣和氧化铁,因为在锅炉、过热器和锅炉主蒸汽管的安装或检查过程中,主管未清洁干净。当机器停止时,主蒸汽参数由高压旁路系统控制,系统中残留的金属杂质从蒸汽中排出,以满足运行要求。此时,大污染物颗粒在阀芯和阀座的密封面之间强烈碰撞,从而形成凹痕、缺陷等。长期清洁高温蒸汽会增加缺陷,并对密封表面造成严重损坏。

如果阀门压力为正,则真空中的排气装置在阀门关闭后工作。由于阀门的入口流动作用和真空作用,部分蒸汽由饱和蒸汽转化为湿蒸汽,阀座和阀座的热环境较长,蒸汽减少了对密封面的侵蚀,密封面的金属结构略有陈旧。湿蒸汽对密封面的侵蚀程度再次增加,导致密封性能的破坏和泄漏。

阈值包装的压缩比为3A。3b为5.88/C,阀笼压力比为5.08%,不满足3a.3b低压旁路阀检修过程中填料8%以上的要求。填充剂密封不足,支架与阀座密封不足。蒸汽通过立柱、阀座、阀座和底孔之间的间隙进入排气装置,低压旁通阀的温度升高。

据新疆金民介绍,阀体单元表面和阀体底部在高温下被氧化成氧化皮革,阀体单元表面和阀体底部之间氧化膜厚度的最大差值为0.04 mm和0.05 mm。另外,由于螺栓的前夹紧力不均匀,阀体的侧面改变了阀门和下孔的垂直面,增加了模具误差。

修复时发现阀杆的径向变形为0.12mm。低压旁通管悬挂在钢结构框架上方的阀体上,管道在冷态下膨胀,限流装置连接在钢结构框架和管道上。在管道冷却状态下,当管道沿蒸汽流动方向加热时,低压管道之间有11 mm的间隙,变形为11 mm,止动装置之间的变形为11 mm,适用于中低压管道,且无间隙。机械止动机构设计用于调整管道在与蒸汽流相反方向的膨胀和变形。因此,在热状态下,阀体受管道沿蒸汽流动方向产生的热应力影响,阀座变形,阀门和阀座密封,泄漏进入低压旁通阀。

二、高压旁路阀泄漏的判别方法及消除高压旁路阀泄漏的措施

(一)高压旁路阀泄漏的确定

在高压旁路与高压缸排气管接触前后安装测温装置,当蒸汽从高压旁路阀流出时,B点温度升高。因此,如果a和B的温度相等,则认为高压阀具有良好的密封性能。当温度高于a点时,高压旁通膨胀阀泄漏。温差越大,高压旁通阀的泄漏越大。

(二)消除高压旁路阀泄漏的措施

首先,检查阀门是否关闭。如果未正确调整,行程指示(指向零但不是关闭位置)会发生变化。正确调整阀门行程与指令的关系,指令返回时应将阀门关严。阀门的主要原因是阀门弯曲。测量校准阀杆,并根据需要更换阀杆。如果阀门的执行机构出现故障,则检查、维修执行机构,并确保正常运行。如果高压旁通阀的阀盖破裂和泄漏,请根据损坏的具体情况采用以下维修方法。

(1)对于深度小于等于1 mm的阀门密封表面的小缺陷,现场通常采用抛光阀芯和旋转阀密封的方法。打磨前必须将阀芯和阀座准确拉出。您也可以根据拉伸尺寸抛光模具。根据阀体尺寸加工固定芯板抛光模,保证抛光模与前鞍座同心。要求均匀接触,以确保阀座密封面与阀座100%接触。

(2)如果阀座表面缺陷为1 mm或以上,则通过阀座焊接,阀座的最大厚度为3 mm至5 mm,阀座的最大厚度为3-5 mm,焊接密封件的厚度大幅减小,阀座受到抑制,阀门的泄漏变得很严重。此时,密封件被恢复。

在机器维修期间检测到第一高压旁通阀的盖损坏深度。25mm高压旁通阀由CCI制造。阀门密封面采用钨铬钴合金。具体修复措施:在重新焊接阀座密封件之前,必须对原密封盖进行脱脂、消毒和开裂处理。并通过机械加工彻底去除脱落等缺陷。手工电弧焊使用钴合金焊条进行。焊接件的预热温度为300.5℃。摄氏600度。C.焊接时,阀座应找平并连续焊接3-4层。焊接后,在680至750.0度进行高温退火。C.进行机械加工。阀轴、回火阀座、机加工和风冷过程从950.0度调整。摄氏1000度。通过运行实践,高压旁路恢复正常运行。

(3)使用flunt软件分析靠近阀盖的两个阀门蒸汽流的速度和压力变化,并选择高性能密封面来确定两个密封面上的蒸汽刷度。

利用二维模拟建立了低压旁通阀的1-1比例模型。当阀门打开时,阀门内的流场为25%,阀门压力为0.1 MPa,阀后真空为-6 MPa。

最大蒸汽流量向密封面外表面倾斜,蒸汽流量使毛刷碰到密封线,阀门开度不大。当密封层向阀座内倾斜时,最大流量出现在阀座表面与密封面的接合处,部分蒸汽流在密封面上形成螺旋,密封面上方蒸汽流的刷度降低。因此,阀座密封面的耐腐蚀性高于斜阀座,低压旁路阀的密封结构随斜阀瓣的背面而改变。

对改造后的低压侧阀门进行了测试。阀座和阀芯的密封无任何机械损伤痕迹,如采矿和刷子,表面粗糙度为0.4 um或以下。采用红棕褐色粉末染色法,测量阀芯与阀座密封面的配合度,密封线宽度均匀。涂层后,进行24小时的煤油泄漏试验。

(4)用2mm厚垫片密封阀座盖和阀座垫片,为阀座螺栓提供了填料张力,改进后的填料符合要求,消除了因压缩不足造成的蒸汽泄漏。

(5)低压旁通阀设计准确,安装工艺要求高。安装时尽量减少安装误差,增加阀门的密封性。检查阀轴的同轴度,要求为0.05 mm或更小。去除阀门表面和底部的氧化皮,提高安装精度。依次拧紧16个气门室盖螺栓的螺栓时,扭矩为400 nm。禁止力矩为800 nm和1200 nm,可去除阀座和阀座的密封面和预紧力。当阀座关闭时,阀座与阀芯的连接部分位于阀座密封面与阀座之间。

三、结语

当高压旁通阀泄漏至16544.42kg/h时。n、机器的热耗增加了25.90kJ/kW,机器的标准煤耗增加了0.94g/kWh。标准煤年消耗量为1967.09吨。关于旁路系统高压旁路阀的泄漏评估和监测、泄漏计算和经济可行性分析,在接触前安装高温旁路阀和高压缸排气管,确保安全,低温再生器防止正在运行的管壁过热。本文提出了一种温度控制系统。机器正常工作时,机油压力调节阀打开以断开该阀。检测到旁通阀泄漏,立即修复旁通阀,关闭旁通阀,密封面的主表面损坏,并按照要求的修复工艺进行处理。

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