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粒状重过磷酸钙游离酸控制工业试验研究

2021-01-08陈红琼

无机盐工业 2021年1期
关键词:造粒机氨化液氨

陈红琼,马 航

(云南云天化以化磷业研究技术有限公司,云南昆明650228)

云南磷化集团海口磷业有限公司在化成法重钙生产中添加苦土[1]和氨中和游离酸得到氨化重钙,虽然增加了成本,但一方面中和了游离酸,另一方面增加了养分含量。该氨化重钙[2]的生产是在造粒生产过程中加苦土中和部分游离酸,颗粒状重钙经干燥[3]、筛分后进入冷却系统,冷却机内再通入液氨中和少量游离酸,最终得到产品。虽然氨用量小,但氨化反应放热量大,氨化重钙颗粒表面温度高,极易产生表面熔融,产品冷却工艺及设施不能满足产品运输及贮存要求。为此,笔者经过研究和论证,提出在造粒筒内通氨中和游离酸,从而降低游离酸含量,提高产品品质,优化中和助剂的种类和添加方式,最终实现降低重钙产品温度、改善结块、稳定工艺的目的。

1 试验原理和试验流程

1.1 试验原理

1)用液氨中和游离磷酸时,首先中和掉游离酸第一个氢离子,生成磷酸一铵:

若继续氨化时,生成磷酸二铵:

再继续氨化导致酸度过低时,重钙中的钙、镁等杂质也会与NH3发生反应生成不溶于水的磷酸氢钙[4],甚至转变为磷酸三钙、 磷酸铵镁等,使水溶性P2O5产生退化:

2)用苦土中和游离酸时发生如下反应:

3)两者同时存在时,以上反应均可能发生。

1.2 试验方法及流程

在化成法重钙原装置造粒机入口处物料层内添加液氨管道。熟化重钙造粒后经干燥、筛分和冷却得到氨化重钙成品。试验流程见图1。

图1 试验流程

1.3 试验原料

1)熟化重钙(以萃余酸为原料):w(TP2O5)≥43%,w(WP2O5)/w(TP2O5)≥85%,w(游离酸)=4.5%~8%,w(水)=7.5%~12%。

2)中和剂:液氨,外购。

3)中和剂:苦土,外购,碱度为2.76。

2 试验结果与讨论

试验过程中通过在造粒机内通氨、 通氨+苦土及降低原料温度等,考察了改变中和剂种类和添加方式后,物料各阶段的温度变化及重钙品质的提升。造粒机内单独添加苦土,颗粒干燥、筛分后进入冷却系统,冷却机内通氨中和少量游离酸,试验数据见表1。

表1 冷却机内通氨试验数据

由表1 可知,造粒机内水用量均值为0.085 m3/t,冷却机出口颗粒温度平均为62 ℃。

2.1 通氨量选择试验

造粒机运转正常后,投入熟化重钙。待投料稳定后,按4.35、4.73、4.93、5.30、5.54 kg/t 通入液氨,旨在确定合适的通氨量。试验过程中整个装置区无氨味,且排气管中的尾气检测显示,氨含量远远低于标准要求。试验结果见表2、表3 及图2。

表2 通氨量选择试验水用量及物料温度

由表2 可知,试验中水用量平均为0.066 m3/t,低于单独加苦土时水用量(约为0.085 m3/t);因通氨后物料的塑性增强,造粒所需的最优含水量下降。造粒机出口物料温度均值为55.2 ℃,与造粒机内单独加入苦土时相比无明显升高,表明造粒机内通氨对物料温度无影响; 冷却机出口温度均值为58.1 ℃,低于在冷却机内通氨时的出口温度62 ℃,说明在造粒机内通氨,对改善颗粒出口温度有效果。

由表3 可知,氨化重钙成品中,w(总磷)>46%、w(有效磷)>45%、w(水溶磷)>38%、w(游离酸)<5%、w(水)<2%、w(氮)=0.58%~0.72%,均符合国家标准GB 21634—2008《重过磷酸钙》[5]中粒状重过磷酸钙优等品指标要求。成品中游离酸质量分数均低于5%,且随着氨量的增加,产品中总磷、有效磷和水溶磷无下降趋势,没有出现五氧化二磷退化现象。

表3 通氨量选择试验氨化重钙分析结果(带* 表示干基情况下)

理 论 计 算1 kg 的fP2O5需0.24 kg NH3中 和[5],表3 中显示实际用氨量为0.25~0.78 kg/kg。随着氨用量增加,成品中氮质量分数为0.58%~0.72%,变化不明显,表明在造粒机内通氨中和游离酸,能与游离酸产生中和反应的液氨是有限的,产品中氮含量并不会因液氨量的增加而增大。由图2 可知,当氨用量为4.35~4.93 kg/t 时,游离酸的中和能力呈上升趋势;氨用量超过4.93 kg/t 时,中和游离酸含量开始下降;即氨用量在5.0 kg/t 左右时中和反应较好。当氨用量超过5.0 kg/t 时中和效果呈下降趋势,因为当通氨量增加时,大量氨不能迅速、完全地被物料吸收所致[6]。选择氨用量在5.0 kg/t 进行后续试验。

图2 氨用量与中和游离酸含量的关系图

2.2 苦土量选择试验

试验在控制氨用量为5.0 kg/t 的同时,加入苦土,两种中和剂同时中和游离酸,旨在考察苦土的加入量;同时适当降低原料温度,旨在降低颗粒出口温度。液氨+苦土试验应严格控制液氨加量,如液氨量偏大,在加入苦土的情况下,因NH4MgPO4、NH4H2PO4、Mg(H2PO4)2和H2O 同时存在增加了颗粒表面的黏度,并形成保护层,阻止颗粒内部游离酸的中和反应,使外部颗粒产生粘结,使重钙中的游离酸没有得到有效中和;这时生产系统内易出现物料粘结、糊料严重和设备进口堵塞等,小颗粒表面黏性增大不断被粘结、糊在一些设备死角,逐渐粘结增厚形成设备结疤,使生产系统被逼停车,同时得到的产品质量下降。试验结果见表4、表5 及图3。

表4 苦土选择试验水用量及物料温度

试验中造粒机水用量平均为0.081 m3/h,低于单独加苦土时水用量而高于单独通氨时的水用量。造粒机内进料温度均值为54.5 ℃、水温均值为25.2 ℃、出口物料温度均值为53.4 ℃,与单独通氨时情况一致,在造粒机内通氨,对物料温度无影响,不会引起物料温度升高。干燥机出口物料温度均值为94.3 ℃,低于单独通氨时的102.7 ℃;冷却机出口温度均值为52.8 ℃,低于在冷却机内通氨时的出口温度62 ℃。造粒机内通氨对降低冷却机出口物料温度有效果,结合降低原料温度,能有效降低产品温度。

表5 液氨+苦土试验产品分析结果

图3 苦土量与中和游离酸质量分数的关系图

由表5 可知,当苦土量≥10.49 kg/t 时,氨化重钙成品中w(总磷)>46%、w(有效磷)>45%、w(水溶磷)>39%、w(游离酸)<3%、w(水)<2%、w(氮)为0.68%~0.74%,产品均符合粒状重过磷酸钙出口产品指标要求。随着苦土量的增加,产品中总磷、有效磷和水溶磷无明显下降趋势,即同时添加液氨和苦土作为中和剂未对产品磷含量造成影响。

由图3 可知,苦土量<8 kg/t 时,中和效果较平稳;苦土量为8~10 kg/t 时,中和效果迅速增长;苦土量>10 kg/t 后,中和效果平稳增长,此时得到的重钙产品中游离酸质量分数已低于3%; 如继续加入苦土,游离酸降低效果不明显,且成本增加。因此在氨用量为5.0 kg/t 时,控制苦土量为10 kg/t,得到的重钙产品中游离酸质量分数即可低于3%,达到出口标准。

3 结论

1)在造粒机内单独通氨5.0 kg/t 中和游离酸,成品中游离酸低于5%,达到国家标准GB 21634—2008《重过磷酸钙》中粒状重钙优等品要求,且含有氮;同时添加氨5.0 kg/t+苦土10.0 kg/t 中和游离酸,成品中游离酸质量分数低于3%,氮质量分数大于0.6%,可达到出口粒状重钙标准。2)造粒机内通氨能有效降低游离酸含量,提高产品品质;对造粒机内物料温度无影响,不会引起物料温度升高;对降低冷却机出口物料温度有效果,结合降低原料温度,能有效降低重钙产品温度和改善结块问题。

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