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汽轮机振动高的运行优化及处理

2021-01-06楚永利张麦真

化肥设计 2020年6期
关键词:测量点结垢汽轮机

楚永利,张麦真

(河南龙宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

河南龙宇煤化工有限公司(以下简称龙宇煤化工)二期净化工段设置4台离心式压缩机,其中2台为CO压缩机,1台为氨制冷压缩机,1台为CO2压缩机,4台压缩机的原动机均由背压式汽轮机驱动,为40万t/a煤制乙酸及20万t/a乙二醇项目配套使用。

1 工艺流程

来自前系统161 000Nm3/h的煤气在低温甲醇洗单元进行低温净化,产出127 000Nm3/h的合成气,合成气进入深冷分离单元进行低温分离,提纯出54 000Nm3/h一氧化碳气体,气体经低压一氧化碳压缩机加压至0.85MPa后,分两股外送,一股送至乙二醇单元,一股送至高压一氧化碳压缩机经加压至3.8MPa后送至乙酸单元。

高压一氧化碳压缩机组的结构如下:该机组汽轮机设计三级叶轮,设计功率2 411kW,设计过热蒸汽量25t,蒸汽压力8.8MPa,蒸汽温度540℃,汽轮机排汽压力0.8MPa,额定转速11 822r/min。汽轮机支撑轴承采用可倾瓦轴承,止推轴承采用米歇尔轴承。支撑轴承、止推轴承温度95℃报警,110℃停机。轴振动85μm报警,120μm停机。压缩机采用6级叶轮分三段压缩,各段之间设置有段间冷却器。设计工艺气量26 500Nm3/h,最终出口压力为3.8MPa。压缩机组流程见图1。

图1 CO压缩机组流程注:1.一段冷却器;2.二段冷却器;3.三段冷却器;4.入口分离器

2 汽轮机出现振动后的现象及危害

2.1 出现振动波动的现象

2017年9月12日,在汽轮机运行过程中,前、后轴承振动测量点出现无规则波动。第一次波动情况如下:汽轮机前轴承1号振动测量点由5μm上涨至11μm,2号振动测量点由8μm上涨至9μm,后轴承箱3号振动测量点由7μm上涨至14μm,4号振动测量点由6μm上涨至10μm,振动从上涨到下降的时间为13min。汽轮机振动从开始波动至2018年3月20日停机,汽轮机振动共波动27次,振动波动最高数值分别如下:1号为39μm,2号为52μm,3号为84μm,4号为68μm。期间,振动波动上涨至下降时间逐渐延长,最长时间1.2h。同时,随着汽轮机振动上涨,支撑轴承温度最高由54℃上涨至79℃,止推轴承测温点最高由61℃上涨至87℃,汽轮机位移最高波动±0.16mm。

2.2 出现振动后的危害

(1)当汽轮机振动出现波动时,转子的振幅逐渐增加,导致支撑轴承和止推轴承运行中形成的油膜不稳定,造成轴承瓦块因局部受力而磨损。

(2)汽轮机轴承箱轴端密封采用梳齿密封,材质为较软的铝合金,当汽轮机出现振动波动时,转子与轴端梳齿密封接触过量,造成汽轮机前后轴端梳齿密封磨损,润滑油外漏。

(3)因汽轮机出现振动,致测量仪表松动,造成仪表测量显示波动、测量失真。

(4)破坏汽轮机与压缩机对中,导致联轴器固定螺栓松动,造成机组振动加剧。

3 汽轮机振动原因分析

(1)该机组在4台汽轮机尾端,过热蒸汽压力偏低,且过热蒸汽管网压力控制不稳定,设计过热蒸汽压力8.8MPa,实际过热蒸汽压力在8.4~8.8MPa之间波动,当过热蒸汽压力出现快速上涨或下降时,汽轮机负荷快速变化,造成转子振动波动、轴承温度上涨。

(2)润滑油中机械杂质高,该汽轮机自2015年4月开始试车至2017年9月,在运行期间虽有停机检修,但未对润滑油箱进行清理,润滑油中机械杂质偏高,机械杂质进入汽轮机支撑轴承和止推轴承,造成汽轮机轴振动上涨。

(3)运行中使用专业仪器对转子运行中的状态、位置进行检测,从振动趋势和检测频谱结果来看,汽轮机转子在运行中存在不平衡,转子未在中心线位置,致使汽轮机转子与定子之间有轻微的摩擦,导致转子振动波动。

(4)机组运行后期,汽轮机使用蒸汽量逐渐上涨,判断汽轮机叶轮存在结垢现象,立即对所使用的过热蒸汽进行分析,发现蒸汽中钠含量12.6μg/L,SiO2含量19μg/L,钠含量超过设计值≤10μg/L,SiO2接近设计值20μg/L。由于汽轮机所使用过热蒸汽品质不高,长时间运行导致汽轮机蒸汽通流部件及叶轮表面结垢,随时间增加,结垢的厚度不断增加,当结垢厚度达到一定程度后,会导致汽轮机工作效率下降、动静部分出现摩擦,造成机组振动波动。

(5)汽轮机支撑轴承、止推轴承温度上涨,判断为汽轮机止推轴承、支撑轴承在振动波动期间有磨损现象,导致部分润滑油泄漏,轴承内形成的润滑油膜承载能力下降,当汽轮机出现振动时,轴承有轻微磨损,造成轴承温度上涨。

4 汽轮机出现振动的处理措施

4.1 采取优化措施保证机组运行

(1)将过热蒸汽压力由8.4MPa提高至8.9MPa,进入汽轮机过热蒸汽压力、温度提升后,同负荷下汽轮机使用的过热蒸汽量减小。降低汽轮机排气压力由0.8MPa降至0.6MPa,在配合汽轮机进汽的同时调整减轻汽轮机负荷,防止汽轮机因负荷波动而造成的振动波动。

(2)对汽轮机油系统过滤器进行切换,切换出的过滤器更换滤芯备用。使用在线滤油机对汽轮机润滑油中的机械杂质进行过滤,并在汽轮机停机后对润滑油路油箱进行清理。

(3)稳定前系统工艺气量及氢碳比,禁止工艺气量大幅度波动,致使汽轮机负荷频繁变化。稳定后系统乙酸单元CO使用量,使后系统保持在110%负荷运行,压缩机和汽轮机配合调整后使机组进入最佳运行状态。

(4)机组运行后期,汽轮机前、后轴承箱轴端密封出现漏油现象,漏油位置距离汽轮机本体及汽轮机排气管线较近,为了防止泄漏出的润滑油接触高温着火,制作漏油收集盒,把泄漏出的润滑油收集到盒内,统一回收清理。另外,在汽轮机两端使用低压氮气吹扫,降低漏油点氧含量,防止润滑油接触高温着火。

4.2 汽轮机停机检修

机组运行至2018年3月20日,汽轮机停机检查维修,消除运行中存在的隐患。

汽轮机降温4天后进行拆检,并对汽轮机运行期间所判断的原因进行验证,对存在的问题作如下处理。

4.2.1 汽轮机止推轴承磨损

机组拆检过程中发现,汽轮机前轴承箱止推轴承瓦块出现磨损积碳,挡油环出现严重磨损,挡油环磨损后止推轴承内润滑油量、油压下降,汽轮机运行中形成的油膜逐渐减薄,当机组振动出现波动时,由于止推轴承挡油环磨损润滑油外漏,造成油膜承载能力下降,轴承温度上涨。

4.2.2 瓦块、挡油环磨损处理

针对汽轮机前轴承止推瓦块和挡油环磨损,分别作出不同的处理,对止推瓦块的磨损程度进行测量,并使用专业工具对瓦块进行刮瓦修复,最终确保所有轴瓦测量合格。由于挡油环磨损严重,考虑修复后不能达到预期效果,决定更换前轴承挡油环。

4.2.3 汽轮机前后轴端密封漏油

汽轮机前后轴承箱经拆检后发现,前后轴端梳齿密封出现磨损,由于轴端梳齿密封材质为铝合金,材质硬度不高,在汽轮机出现振动后,前、后两端梳齿密封出现磨损,造成密封失效漏油。

4.2.4 前后轴端梳齿密封处理

根据汽轮机前、后轴承箱的轴端梳齿密封磨损情况分别进行处理,前轴承箱的轴端梳齿密封磨损情况较轻,对其进行修复,后轴承箱的轴端梳齿密封磨损比较严重,则进行更换。同时,对前后轴端密封进行技术改造,在轴端密封外侧钻出φ10的圆孔,与氮气管线连接,使用减压后30kPa的低压氮气向轴承箱内吹氮气,并在轴端密封最内侧两个梳齿下部钻出3个φ5圆孔作为回油,其密封原理类似于干气密封后置隔离气。经过改造后,汽轮机前、后轴承箱的轴端密封处漏油消失。

4.2.5 汽轮机转子结垢

汽轮机开缸后发现主汽门阀前过滤器(见图2)、叶轮、级间密封、汽轮机前、后汽封出现严重结垢(见图3)。汽轮机前、后汽封块部分弹簧卡死,无上下活动量。汽轮机转子、定子结垢致使汽轮机工作效率下降,使用蒸汽量增大。在运行中,随着汽轮机叶轮结垢厚度不断增加,转子的动平衡逐渐破坏,动静部分有轻微摩擦,致使汽轮机转子振动频繁波动,随转子、定子结垢厚度增加,转子振动频率、峰值逐渐上涨。

图2 主汽门阀前过滤器

图3 转子结垢照片

4.2.6 汽轮机转子结垢处理

(1)由于汽轮机转子动平衡受到破坏,需对汽轮机转子返厂做动平衡实验,在转子做动平衡前需清理转子表面结垢,并对转子做着色检查,未发现缺陷。转子在动平衡试验机上转动后发现,首级叶轮及二级叶轮相位不平衡量在13~57g左右,标准为30g,随后对转子进行不同转速下的调试,调试后对首级、二级叶轮进行打磨、加平衡块调整。由于转子存在较大问题,调试后转子的相位不平衡量接近标准数值。

(2)对汽轮机主汽门前过滤器、叶轮机级间密封、汽轮机前、后气封结垢进行清理,部分梳齿密封块进行更换,转子动平衡调试完成后,回装转子,调试各动、静之间间隙在指标要求内。

(3)针对过热蒸汽品质差的问题,采取调整药剂的措施,将原使用的药剂磷酸三钠改为化学药剂W800,更换后高压蒸汽品质明显好转,经分析,蒸汽中的钠含量≤2.56μg/kg,二氧化硅含量≤4.26μg/kg。当汽轮机再次拆检时,发现汽轮机通流部分及转子表面干净无结垢。

5 运行调整、检修后达到的效果

5.1 运行调整后达到的效果

在对汽轮机运行进行调整后,汽轮机之间每次振动、波动间隔逐渐延长,由原2~4d波动1次延长至10~13d波动1次,振动的峰值逐渐减小,其中,汽轮机1号振动测量点由最高的39μm降至16μm,2号振动测量点由最高52μm降至38μm,3号振动测量点由最高84μm降至61μm,4号振动测量点由最高68μm降至49μm。

5.2 检修后达到的效果

该汽轮机再次启机时,在升速过程中发现汽轮机临界转速由原临界转速下降600r/min,分析原因发现是因转子做动平衡增、减平衡块及一二级叶轮打磨所致。汽轮机在过临界过程中相较以往振动偏大,接近报警值,原因为该转子虽经过返厂处理,但转子的相位不平衡量未达到合格标准(30g以内),转子还存在转动不平衡状态。进入运行区后,汽轮机轴温、位移正常,与2017年9月未出现振动、波动前对比,前轴承箱振动数值偏大,其中,汽轮机前轴承1号测量点20μm,2号测量点33μm,后轴承箱3号测量点5μm,4号测量点10μm。汽轮机支撑、止推轴承温度最高为68℃,整体运行稳定。

考虑到转子动平衡仍然达不到合格标准,决定重新制作一根转子,制作周期为两个月,在2018年10月大修期间更换为新转子,更换后汽轮机1号测振点4μm,2号测振点6μm,后轴承箱3号测振点9μm,4号测振点5μm。机组其他参数均稳定正常。

6 结语

通过对汽轮机运行过程中出现的问题进行分析总结,及时判断汽轮机振动高的原因,并结合实际情况进行调整优化,及时有效地解决了汽轮机振动高的问题,为汽轮机长期运行积累了宝贵的经验,从而确保机组长周期稳定运行。

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