高压甲铵泵机封故障原因及改进措施
2021-01-06刘博强赵兴国
杨 林,刘博强,赵兴国
(中国石油西南油气田川东北作业分公司,四川 成都 610000)
高压甲铵泵是尿素装置的关键设备之一,能将中压吸收塔回收的甲铵液送到高压系统,维持尿素合成塔反应水碳比平衡,保证尿素高压系统安全稳定运行。某石化公司将高压甲铵泵由原柱塞式改为离心式,采用的离心泵为国内厂家生产制造的8级中速筒形离心泵,型号为SDT-100-120。其主要设计参数见表1。
表1 高压甲铵泵技术参数
高压甲铵泵组的主要设备有高压甲铵泵、前置泵、增速机、电动机、泵组润滑油系统、泵组机封冲洗水系统、泵组自动控制和监控设备等。高压甲铵泵结构见图1,其主要结构特点如下:①内壳体为轴向剖分中心对称双蜗壳形式,流量小、扬程高、流道狭窄、铸造难度大;②转子为双支撑结构,8级叶轮背对背对称布置,轴向力自平衡;③采用轴向剖分内壳体和口环,转子动平衡后可整体安装;④采用双壳体结构,适宜输送高温、高压的危险性介质;⑤径向轴承采用可倾瓦结构,推力轴承采用菲舍尔结构。
1 高压甲铵泵机械密封
高压甲铵泵机械密封采用国内厂家制造的单端面集装式机械密封,型号为CM02B-100-C082。机械密封辅助冲洗系统采用API682 PLAN32(见图2),为甲铵泵和前置泵提供脱盐水,并对各个机封进行冷却冲洗。冲洗水系统包括机封冲洗水泵(一用一备)、冲洗水箱、过滤器、控制阀门、控制仪表等。冲洗水压力为2.55MPa(g),流量为20L/min。
图1 甲铵泵结构示意
图2 PLAN32 示意注:FI—流量计;PI—压力计;TI—温度计
2 甲铵泵运行状况
该泵安装完成并进行单试和运行期间,机械密封及其冲洗系统有下列问题。
(1)甲铵泵用蒸汽冷凝液进行单试,运行前冲洗水压力为1.0 MPa(g),前置泵入口压力为0.40 MPa(g),在启动运行5min后,因主泵的驱动侧机械密封出现较大泄漏,手动紧急停泵。 经拆检机械密封发现:机械密封的密封面有轻微的磨损;补偿弹簧均有断裂的现象(见图3);静环的防转销有不同程度的磨损且断裂了两根;解体泵体发现低压侧节流套与轴套黏死(见图3),主轴处损伤,各级叶轮口环均磨损,遂决定更换主轴及各级密封环,返厂进行维修安装。
图3 机械密封和泵轴上零部件损坏情况
(2)甲铵泵密封水系统泵自启动试验正常,但启动后由于出口单向阀卡涩,造成密封水系统无法运行,更换出口单向阀后再投用。
(3)密封水泵自启动联锁不动作,经仪表人员整改后,运行正常。
(4)密封水系统各个法兰密封垫不符合规格,启动前逐个进行了更换。
(5)密封水泵为柱塞泵,出口压力波动大时易造成压力表损坏,单向阀组件使用周期短,每台水泵运行两周后必须对单向阀进行拆检。
3 原因分析
(1)通过拆检驱动端机械密封发现,机械密封动环由定位销直接固定在轴套上。经分析认为,机械密封材质是碳化硅,属于易碎材质,不能承受太大作用力,泵在高速旋转中,此时定位销处产生的离心力直接作用在机械密封动环上,使动环定位销处产生裂纹,随着裂纹的发展扩大,最终造成动环破碎。通过查阅甲铵泵设计图纸,平衡毂与节流套之间间隙为0.40mm,机械密封摩擦副靠近节流套,动环破碎使整个密封腔体磨损抱死,造成节流套、各级叶轮口环的磨损,甚至导致泵轴损坏。
(2)密封冲洗水系统是厂家外购配套设备,其质量差会造成密封水系统运行中出现诸多小问题。
4 处理措施
(1)针对机械密封摩擦副损坏的问题,进行动环定位改造。通过对机械密封损坏原因进行分析,发现引起动环损坏的原因是因为定位销直接作用在动环上,而动环材质碳化硅属于易碎性材质。因此,对动环定位进行改造,避免动环发生破碎,从而避免因机械密封摩擦副破裂造成泵体振动、泵轴偏离中心位置造成转子件和定子件磨损等问题。
采取将动环镶嵌在钢座内,动环与钢座之间为三面接触,通过钢座与定位销连接,从而避免定位销直接作用在动环上,这样就成功将动环所受定位销的作用力由点扩散成面,使动环受力均匀,不会因为某一点受力较大而造成碳化硅碎裂。动环定位改造前后对比见图4。
图4 动环定位改造前后对比示意
(2)针对密封冲洗水系统质量差产生的小问题,通过厂家和平时整改解决。
(3)针对密封水泵出口压力波动大造成压力表、单向阀损坏的问题,决定择机更换密封水泵,由柱塞泵更换为离心式泵,延长该泵运行时间。
5 结语
通过对机械密封和冲洗水系统的改造,高压甲铵泵在运行中没有再发生因机封泄漏而引发的次生事故,高压甲铵泵能够满足生产的需要,本次解决问题的成功经验也能为同类型离心泵提供借鉴。