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生活垃圾焚烧尾气处理半干法系统降低石灰单耗的探讨

2020-12-23孟令涛李德丰桂宏桥汪明浩胡春保光大环保能源江阴有限公司江苏江阴214400

化工管理 2020年35期
关键词:单耗江阴筒体

孟令涛 李德丰 桂宏桥 汪明浩 胡春保(光大环保能源(江阴)有限公司,江苏 江阴 214400)

0 引言

光大环保能源(江阴)有限公司一期#1#2炉焚烧炉采用Seghers-Keppel公司生产的多级往复式炉排炉,二期#3炉焚烧炉采用光大环保技术装备(常州)有限公司生产的多级往复式炉排炉。余热锅炉由无锡华光锅炉厂制造,采用卧式、中温中压、单汽包、自然循环锅炉。烟气处理采用脱硝(SNCR)、半干法(配雾化器)、干法脱酸、袋式除尘器、活性碳喷入及新增液碱喷雾(备用)组合工艺。反应塔石灰浆管线为2根母管制,正常时一运一备,定期切换。

1 研发背景

光大环保能源(江阴)有限公司一二期三台炉反应塔于2007年12月使用至今,已有十余年,因运行时间长,反应塔筒体、椎体均出现腐蚀严重、减薄穿孔现象,石灰浆消耗量及引风机电流均明显升高,因石灰浆量增加导致反应塔积灰严重,雾化器故障率增加且环保指标不好控制现象。

同期对比江阴能源一二期和三期尾气处理系统各数据如下:江阴能源一二期为三台400t/d焚烧炉,石灰单耗为17kg/t垃圾,三期为500t/d焚烧炉,石灰单耗为11kg/t垃圾,一二期反应塔筒体直径为8.5m,筒体高度为11m;三期反应塔筒体直径为9.5m,筒体高度为11m。根据反应塔烟气停留时间计算公式:

一二期反应塔烟气停留时间计算如下:

三期反应塔烟气停留时间计算如下:

(式中68000m3/h为三期2×500t/h垃圾焚烧炉性能试验报告中热负荷100%时的实际烟气量)。

通过以上数据分析,一二期反应塔钢梁支撑设计承重为500t,受限于钢梁支撑地基尺寸,无法更改反应塔直径,考虑将反应塔筒体加高,烟气停留时间可以增加到28s。

因此重新设计反应塔,将反应塔高度提高,延长烟气在反应塔内停留时间,利用更可靠的运行调整手段达到节约石灰单耗和引风机电耗的目的。

2 实施情况

2.1 设备技改大修主要工作量

针对#1#2炉#3炉反应塔筒体、椎体穿孔漏风率大、石灰单耗偏高等问题,及考虑延长烟气在反应塔内停留时间,多次考察同类改造单位与设备制造厂家沟通讨论改造方案如下:

(1)反应塔上盖、筒体、椎体、破碎机及其入口手动门、膨胀节更换。

(2)反应塔顶部石灰浆、压缩空气、液碱、工业水、超滤水母管及到各台炉支路管线进行优化。

(3)反应塔筒体提高。

(4)反应塔本体保温全部更换。

(5)反应塔顶部增加一圈检修平台。

(6)反应塔原喷水减温调节阀组取消。

2.2 此次技改后与原系统差异

(1)为延长烟气停留时间,反应塔本体和顶部平台整体提高。

(2)反应塔顶部增加平台,便于设备检修。

(3)反应塔破碎机更换,原皮带传动更改为齿轮传动,降低设备故障率。

(4)反应塔顶部石灰浆、压缩空气、液碱、工业水、超滤水母管及到各台炉支路管线进行优化。

(5)反应塔原喷水减温阀门组取消。

3 技改效果评估

3.1 #1#2#3炉反应更换前、后设备对比

为确保石灰浆与烟气反应更加充分,从而进一步提高反应塔脱酸效率,本次采用降低反应塔内烟气流速,使烟气与石灰浆在反应塔内反应的停留时间延长,故新更换反应塔筒体高度较原反应塔筒体高度增加,其余反应塔参数未做调整。反应塔设计参数对比如表1所示。

表1 反应塔设计参数对比

3.2 三台反应塔更换后石灰单耗对比分析

三台反应塔更换后石灰单耗对比分析如表2所示。

表2 三台反应塔更换后石灰单耗对比分析

一二期三台炉反应塔更换后,主要从石灰单耗上有大幅度下降,石灰单耗由21.035kg/t降至15.04kg/t,石灰单耗下降5.994kg/t。

4 经济效益

从石灰浆单耗每年节省费用:石灰单耗下降21.035-15.04=5.994kg/t。按一台炉每天入炉垃圾300吨计算,3台炉每天处理垃圾900t,每年投产时间按340d计算,三台炉一年处理垃圾306000t。节省石灰量306000t×5.994=1834t石灰,按照每吨石灰688元计算,可节省费用1834×688=126.18万元。

4.1 #1炉反应塔节省费用分析

年引风机节约电量:

1.732×10kV×(11-9.1)A×0.8×8250h=21.71万kWh

节省费用:21.71万kWh×0.65万元=14.11万元

年石灰耗材节约用量:3.21kg/t×8250h×16.67T/h=441.46t

节省费用:441.46t×688元=30.37万元

总计节约费用为:14.11+30.37=44.48万元

4.2 #2炉反应塔节省费用分析

年引风机节约电量:

1.732×10kV×(8.95-6.82)A×0.8×8250h=24.35万kWh

节省费用:24.35万kWh×0.65元=15.83万元

年石灰耗材节约用量:7.63kg/t×8250h×16.67T/h=962.69t

节省石灰费用:962.69t×688元=72.19万元

总计节约费用为:15.83万元+72.19万元=88.02万元

4.3 #3炉反应塔节省费用分析

反应塔更换后,引风机电量、布袋压差等各项经济指标同锅炉负荷的变化基本一致,主要是石灰浆量变化明显:

年石灰耗材节约用量:3.12kg/t×8250h×16.67t/h=429.09t

节省石灰费用:429.09t×688元=29.5万元

5 结语

一二期三台炉反应塔更换后,因反应塔漏风问题彻底解决,反应塔高度增加,烟气停炉时间延长,石灰浆消耗量大幅度降低。锅炉运行工况良好,各运行参数均控制在设计以内,各项环保指标优异,均可以较好的控制在欧盟2010标准以内,且运行稳定,同时现场环境大幅度提高,无反应塔无堵灰现象发生,大幅度减轻了检修人员及保洁人员工作量。经济效益提高较多,使生产运营成本降低,每年节约生产成本126.18万元。风烟系统由于漏风量减少,布袋清灰频次降低,、同时由于冷风漏入量降低,烟气处理设备腐蚀速率有一定降低,设备寿命得到一定的延长。在进行反应塔技改的同时,反应塔设备附属的石灰浆、冷却水、液碱、压缩空气管道、操作平台均进行优化,大大的提高了运行操作便利性,及现场美观性。

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