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浅析废硫酸裂解装置冷凝酸的产生与控制

2020-11-18白虎雄贺永斌白荣荣

硫酸工业 2020年9期
关键词:列管裂解炉清灰

白虎雄,贺永斌,白荣荣

(陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司,陕西榆林 719319)

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称北元化工),设有1 100 kt/a 聚氯乙烯和880 kt/a 烧碱生产装置,由氯化氢和乙炔反应生产氯乙烯单体,最后聚合为聚氯乙烯。公司采用电石法乙炔生产工艺,产生的乙炔气体通过w(H2SO4)98.5% 的浓硫酸进行清净和干燥。利用浓硫酸的吸水性和强氧化性处理乙炔气,不仅可以吸收气体中的水分,还可除去其他杂质。清净后的废硫酸中含有大量的杂质,由透明状液体变为散发特殊臭味的黑色黏稠状液体。北元化工目前的废硫酸产量约26 kt/a。2015 年,北元化工引进美国孟莫克有限公司开发的30 kt/a废硫酸高温裂解工艺解决废硫酸的处理难题。但该废硫酸裂解装置从2017 年1 月运行至今,已有2台烟气换热器列管被冷凝酸腐蚀穿孔,导致空气进入烟气系统,使系统气量增大,严重制约了系统负荷的提升;另外单台设备造价约70 万元,更换设备也产生了较大的经济损失。

笔者对废硫酸裂解装置冷凝酸形成的影响因素进行分析,提出减少冷凝酸产生的控制措施,以降低冷凝酸给生产系统带来的不良影响。

1 废硫酸高温裂解工艺流程

裂解炉以天然气为燃料,温度控制在1 000~1 100 ℃,废硫酸通过喷枪以酸雾的形式进入裂解炉,在高温下裂解生成SO2、O2和水。含有SO2的高温烟气依次经过高温、中高温、中低温和低温4台气-气换热器,与空气换热冷却至约400 ℃进入净化工序,最后经转化和吸收工序产出硫酸。

2 换热器腐蚀原因分析

裂解后的高温烟气含有灰分和酸性气体。在冷却过程中当酸性气体温度低于对应的酸露点时,会形成冷凝酸与烟气中的灰分一起附着在换热器列管上。换热器中烟气走管程,空气走壳程,如果积灰过多,会导致换热器阻力增大,影响系统负压,所以需要对列管进行定期清灰。同时需要对低温换热器进行冷凝酸排放,避免冷凝酸富集过多使烟气管道出现液封现象。

对冷凝酸定性分析,其中有大量磷元素存在,而三氧化硫露点在200 ℃左右,实际运行温度远高于该温度,因此冷凝酸中基本不含硫酸。来自裂解炉的高温烟气通过4 台换热器逐渐冷却,最后1 台换热器温度最低,相应的腐蚀最为严重。

对乙炔废硫酸进行有害杂质测定,分析数据见表1。

表1 废硫酸成分分析数据

由表1 可知:废硫酸中含有质量分数将近1%的磷元素存在。废硫酸高温裂解时,无机磷会以P2O5的形式存在,而P2O5作为磷酸的酸酐,遇到水后,会形成偏磷酸、焦磷酸等,最终生成正磷酸。同时在高温环境下,正磷酸也会失水得到焦磷酸,再进一步失水得到偏磷酸。反应方程式如下:

由于上述反应是可逆的,所以实际生产过程中,磷酸类物质是以混合物形式存在。当偏磷酸、焦磷酸和正磷酸遇水溶解后,均体现强酸性,因此冷凝酸会对设备产生腐蚀。冷凝酸是含有偏磷酸、焦磷酸和正磷酸的混合物,其露点无法确定,经验值一般在400~500 ℃。

3 冷凝酸形成的影响因素

冷凝酸的形成主要取决于酸露点,受环境温度、换热介质温度和裂解炉氧浓度的影响。

磷酸露点是指P2O5与烟气中水蒸气结合生成的磷酸蒸汽的凝结温度。当酸性气体含量或水蒸气浓度增大时,对应的酸露点升高。

3.1 环境温度

由于低温换热器列管积灰严重,每天都要对低温换热器清灰。每个清灰口都有不同程度的漏风现象,当冷空气被吸入系统,由于温度远低于酸露点,冷空气中的水分与酸性气体结合,或冷空气使烟气局部温度过低瞬时形成冷凝酸。特别在冬季,过低的环境温度对冷凝酸形成的影响尤为明显。下面是对某天不同环境温度下冷凝酸的排放量进行统计,数据见表2,绘制冷凝酸质量随环境温度的变化趋势见图1。

表2 不同环境温度下冷凝酸的排放量

图1 冷凝酸排放量随环境温度的变化趋势

由图1 可以看出:环境温度在-5 ℃左右冷凝酸排放量基本维持稳定,随着温度的继续降低,冷凝酸产生量显著增多,整体呈现冷凝酸产量随温度的降低而增加的趋势。

3.2 烟气温度

在低温换热器中,冷却空气温度为200~250 ℃,而冷凝酸露点经验值在400~500 ℃,所以换热器列管换热面上的局部温度会低于酸露点,此时就会有冷凝酸形成,温度越低,冷凝酸产生量越大。通过收集不同烟气温度时换热器出口的冷凝酸统计排放量,数据见表3,绘制冷凝酸质量随烟气温度的变化趋势见图2。

表3 不同烟气温度下冷凝酸排放量

图2 冷凝酸产生量随烟气温度的变化趋势

由图2 可以看出:在相同的环境温度和热空气温度下,随着烟气温度的逐渐升高,冷凝酸产生量逐渐减少,说明冷凝酸产生量随烟气温度的降低而增大。

3.3 裂解炉氧浓度影响

在生产现场观察排放的冷凝酸发现,当工艺控制指标都趋于正常时,冷凝酸呈浅绿色。对照磷酸类物质性状分析,只有焦磷酸为黄色黏性液体,说明冷凝酸主要以焦磷酸为主。当裂解炉缺氧运行时,天然气燃烧不完全,释放热量不充分,会生成单质碳,使冷凝酸发黑。提高天然气的燃烧量,烟气中的水分含量增加,导致冷凝酸露点升高,增加了冷凝酸的形成。不同氧浓度下冷凝酸的排放量见表4。

表4 不同氧浓度下冷凝酸的排放量

由表4 可以看出:随着氧浓度运行区间的整体升高,天然气燃烧由不完全燃烧向完全燃烧转变,冷凝酸中的单质碳含量逐渐减少,冷凝酸的颜色由墨绿色变为浅绿色,同时冷凝酸的产生量也随之降低。

4 减少冷凝酸产生的措施

4.1 减少冷空气的吸入

为减少换热器吸入冷空气,可采取以下几点措施:

1)改进换热器清灰口的密封方式,将原来由单螺栓固定改为双螺栓固定、石墨垫更换为带加强圈的石墨复合垫,避免出现漏风现象。当换热器不清灰时,用保温棉覆盖清灰口上封头。

2)对清灰枪进行改造,当进行清灰工作时,在清灰枪头体增加可移动滑盖,保证在清灰时滑盖一直扣在清灰口上,减少冷空气的吸入。

3)将清灰工作优先安排在一天中气温相对较高的时间段进行。

4)加强清灰人员的操作技能培训,提高清灰效率,缩短清灰过程。

4.2 提高烟气温度

根据冷凝酸的形成机理,在设备、管道允许的温度条件下,尽量提高烟气的温度,可有效减少冷凝酸的生成。烟气的最高温度要根据下游设备的耐受力而定。根据运行经验,如果烟气温度能控制在500 ℃以上,冷凝酸量可以大幅减少。

对于裂解炉燃烧的氧浓度,可稳定控制φ(O2)在2% 左右,氧含量过多会增加氮氧化物的生成。

4.3 更换换热器设备材质

低温换热器列管材质为304 不锈钢,该材质有较好的耐高温性,但在耐腐蚀性方面效果较差,而316 不锈钢添加钼改善了钢的耐腐蚀性。如果无法避免产生冷凝酸,建议低温换热器列管材质采用316 不锈钢,虽然316 管材价格比304 管材贵30%左右,但其所延长的设备使用寿命定会带来更高的效益。

5 结 语

废硫酸裂解装置生成的冷凝酸对生产系统造成了严重破坏,通过对环境温度、烟气温度和裂解炉氧浓度对冷凝酸露点的影响进行分析,提出减少换热器冷空气吸入、提高烟气温度、更换换热器列管材质等措施,减少冷凝酸的产生,可有效降低冷凝酸带来的不良影响。

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