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苯抽提蒸馏塔波动原因及解决措施研究

2020-10-21孟贵英

名城绘 2020年4期
关键词:解决措施

孟贵英

摘要:本文对苯抽提蒸馏塔波动的原因进行分析,主要受到原料、温度、压力、溶剂比等因素影响,并提出科学有效的解决措施,力求通过稳定原料中苯含量与进料温度、添加消泡剂与助溶剂、采用合适的溶剂比、彻底清洗蒸馏塔等方式,使装置能够健康稳定的运行。

关键词:苯抽提蒸馏塔;波动成因;解决措施

引言:某石油企业乙烯装置年产裂解加氢汽油10万吨,苯含量约为51%。近幾年,企业引入抽提蒸馏分离苯技术,预计将年处理裂解加氢汽油增加到20万吨,但自正式投产以来,苯蒸馏塔常常出现波动,对苯抽提装置运行的稳定性产生不良影响,急需对波动的成因进行分析,并采取有效措施解决。

1苯抽提蒸馏塔的波动成因

1.1抽提原料影响

原料对蒸馏塔操作稳定性具有较大影响,主要包括甲苯较多、苯含量过低、进料烯烃过多等等。甲苯很容易在系统中累积,影响塔盘温度的分布,一些还会随着非芳和苯输出装置,当系统中甲苯含量超过0.05%时,说明该产品的纯度与结晶点均不符合要求,原料中应将甲苯量严格的控制在0.02%以内;如若原料中苯含量过低,很容易出现液相分离,非芳突沸,导致塔压出现波动,因此可在进料中加入适当的苯,使苯含量在30%—35%之间。对于高要求的重整来说,C6组分的烯烃含量在3%—4%之间,一旦出现烯烃,便会影响溶剂的质量,导致溶剂发泡。

1.2温度影响

C6馏分的进料温度对热负荷大小具有决定作用,由于C6馏分为气相进料,如若进料温度不超过气化温度,则会影响整个塔的气液交换,但也不应过高,否则会造成塔盘温度失衡,通常情况下,气化温度在93—94℃之间,进料温度在95—105℃之间为最佳。随着温度不断增加,贫溶剂如若较低,则会增加分离难度;但温度提升势必会增加溶剂溶解力,使单液相区增加,可避免液相分离,提高稳定性。在操作过程中,通常贫溶剂温度较为稳定,只有在重组分明显增加、溶解度降低的情况下,才会使溶剂温度升高,通常在92—95℃之间[1]。

1.3压力影响

在蒸馏塔运行中,压力因素应保持稳定,当塔进出物料的速率发生变化时,或者在高温状态下进料出现汽化时,均会导致压力出现波动,一般情况下,压力变化对产品纯度不会产生明显影响,但系统压力增加,容易使塔出现两个液相,从而导致操作失稳。

1.4溶剂比影响

该项因素对萃取塔效果具有直接影响,当溶剂比过高时,导致塔负荷增加,塔釜蒸汽的用量增加,溶剂循环量加大,对设备产生更大的影响,增加塔操作难度,甚至出现波动。溶剂过多还会降低塔板温度,携带非芳烃渗透到塔釜中,导致塔内苯产品的非芳烃超标,影响装置运行稳定性。当溶剂比过低时,导致溶剂含量缺失,在芳烃与非芳烃分离过程中,影响芳烃吸收效果,由于溶剂量变小,使塔本身的温度增加,导致芳烃损失加大,非芳烃组分不合理,不但影响力苯的回收率,还使操作波动产生[2]。

2提高苯抽提蒸馏塔稳定性的解决对策

由上文研究可知,在苯抽提蒸馏塔操作中,受温度、原料、溶剂比等多种因素影响,很容易出现操作波动等问题,对此,应采取积极有效的措施进行缓解和解决,具体措施如下:

(1)稳定原料中苯含量与进料温度。在原料含苯量方面,应根据实际情况,最大限度的确保重整原料组分的稳定性,并对反应和后分馏部分进行细致调整,保障C203顶送去苯油提原料中苯含量的稳定性;在进料温度方面,抽提蒸馏过程中,因塔身较高,塔底气相组分在上升时受到较大阻力,芳烃与溶剂在溶解时出现相变反应,应适当增加温度,为塔中部热量平衡提供助力。在C6研究中,C6进料温度逐渐从91℃增加到100℃,在溶剂进料温度中,可从118℃增加到123℃。

(2)严格控制水罐液位。D403液位控制阀的阀芯存在严重的水冲蚀现象,导致液位的波动增加,影响重沸器的正常运行,对此,应强化日常巡检工作,使D403的液位始终处于稳定状态。

(3)添加消泡剂与助溶剂。在设备运行过程中,因蒸馏塔自身存在较大波动,为了确保装置运行稳定性,应定期加注消泡剂,使溶剂发泡等问题得到合理解决。在抽提系统应用1年后,常常出现发泡冲塔情况,对此,应定期加入适量的消泡剂,使此类问题得到有效解决;在运行过程中,还应定期对过滤器进行清理,使溶剂系统始终处于干净状态,以此减少发泡问题,减少杂质产生;还应定期将老化溶剂排除,降低溶剂含量,提高抽提效果,对于已经排除老化溶剂的系统,还应补充10t左右的溶剂[3]。

(4)正确判断冲塔情况。根据该公司以往的冲塔经验可知,如若在初期冲塔时便发现C401液位降低与局部塔盘温度增加的现象,并及时降低塔底沸器的蒸汽量,则可有效避免冲塔问题发生,或者缓解冲塔程度。对此,应增加C401塔底压力测量仪表,并将其引入到DCS,通过对C401塔顶、塔底压力差进行观测的方式,及时发现和预测冲塔迹象。

(5)采用合适的溶剂比。溶剂比与进料量大小无关,但与进料组分变化情况紧密相连。对此,操作者应对化验室的分析结果进行分析,灵活调整溶剂比大小。如若溶剂变大,塔顶苯含量将随之增加,究其原因,主要由于溶剂比增加导致塔的蒸汽需求量增加,影响塔的稳定性。从理论上看,苯含量应减少,但还要综合考虑塔设计方法与操作条件的限制,根据实际情况进行操作,合理控制溶剂比,实现安全稳定的生产。

(6)彻底清洗蒸馏塔。从以往现象可知,由于受杂质与老化溶剂的影响,使塔盘存在结垢、结盐等情况,影响塔盘与浮阀的通过性,开孔率降低,成为冲塔的导火索。对此,可设计苯抽提系统,定期进行停工检修,使蒸馏塔等设备得到彻底的清洗和检查,确保设备的可持续运行。

3结束语

综上所述,在苯抽提蒸馏塔操作中,常常受温度、原料、压力等因素影响出现操作波动,对此,应积极添加消泡剂与助溶剂、采用合适的溶剂比、彻底清洗蒸馏塔等,使蒸馏塔稳定运行,进料负荷达到设计标准,苯产品与非芳均满足设计指标,产品质量优质合格。

参考文献:

[1]焦志伟.制苯装置抽提蒸馏塔平稳生产的影响因素及对策[J].中国石油和化工标准与质量,2018(20):22-22.

[2]翟鹏,韩玉恒.苯抽提装置火炬管线冻堵原因分析及处理措施[J].安全、健康和环境,2019(10):12-13.

[3]王刚.芳烃抽提蒸馏塔抽提蒸馏影响因素分析[J].石油石化绿色低碳,2019,1(3):32-37.

(作者单位:浙江石油化工有限公司)

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