电石渣清液在四氯乙烷生产中的应用
2020-10-12麻忠勤江泳
麻忠勤,江泳
(1.浙江巨化检安石化工程有限公司,浙江 衢州 324004;2.浙江巨化股份有限公司电化厂,浙江 衢州 324004)
浙江衢州巨塑化工有限公司(以下简称“巨塑公司”)10万t/a三氯乙烯装置主要为下游HFC-134a装置供应原料。随着国家环保政策的日趋严格,减污和闭路循环利用将对企业的生存和发展产生深远的影响。
1 四氯乙烷制备工艺路线
目前国内大部分三氯乙烯装置采用的是由乙炔氯化生产四氯乙烷,再利用四氯乙烷气相催化脱HCl制得三氯乙烯。四氯乙烷生产工艺流程是:以四氯乙烷为溶剂,在氯化塔内添加一定比例粉末状三氯化铁作为催化剂,保持系统在负压状态,按比例连续通入乙炔气和氯气,在氯化塔液相空间内进行氯化反应,生成粗四氯乙烷,经精馏后制得精四氯乙烷,供三氯乙烯反应装置使用。
2 原生产系统存在的问题
乙炔氯化反应过程中氯化塔内须保持真空状态[1]。真空度的提高有助于降低反应温度至90~120 ℃,能提高主反应收率,并有效抑制副反应的产生;同时,可以将未完全反应的乙炔气和氯气迅速抽走,避免两者在气相空间发生反应而产生燃烧或爆炸。
在乙炔氯化反应过程中,真空度一般控制在70~90 kPa。国内多数企业采用水喷射真空泵抽真空,由于水喷射真空泵抽走的尾气中含有少量氯气,真空泵使用的循环水会逐渐吸收氯气呈酸性,形成的氯化尾水会对设备和管道产生腐蚀。巨塑公司采用的防腐蚀方法是配制合格的NaOH溶液循环吸收氯化尾水,运行一段时间后对稀碱液进行补充或更换,碱性氯化尾水杜绝了系统腐蚀,对环境的影响较小,但全年会产生较高的污水处理费用和配碱费用。
3 改进措施
巨塑公司的电石制乙炔发生装置,采用湿式发气工艺,每天会产生约300 m3经过压滤和沉淀的电石渣清液。经检测,电石渣清液密度为1.05 g/cm3,OH-质量分数为0.25%,理论上完全可以替代配制的烧碱溶液作为循环液使用。这样,既能利用碱性电石渣清液完成尾氯中和,又无须额外补充工业水,减少工业水耗和污水总量。其反应方程式为:
电石渣清液用于水喷射真空泵的工艺流程如图1所示。
图1 电石渣清液流程示意图
4 生产过程中遇到的问题及改进措施
4.1 电石渣清液温度对真空度的影响
环境温度升高,电石渣清液的温度会随之上升,较高的循环液温度会影响水喷射真空泵的抽真空能力。改进的措施是:在尾水池内增设0 ℃盐水冷却装置,将尾水池内的清液温度降至10 ℃左右,系统真空度可以达到90 kPa。
4.2 生产负荷对氯化尾气含量的影响
随着乙炔和氯气流量的波动以及生产负荷的增加,氯化尾气中未完全反应的氯气含量可能会增大,会遇到电石渣清液碱度不足或单台氯化塔碱度下降的情况。改进措施是:增大电石渣清液的循环量,解决整体碱度不足的问题;或通过定向滴加NaOH,解决单台氯化塔碱度低的问题;在尾水池中设置pH值在线监控和自动碱滴定装置,可以较好地实现智能控制。
4.3 系统结垢问题
由于尾气中含有少量的CO2,其与电石渣清液中的Ca(OH)2反应生成碳酸钙,容易在尾水池底部沉淀积聚引发设备和管道内壁结垢,因此,运行一段时间后,须停车,采用化学方法清洗垢层。
5 实施效果评价
巨塑公司将电石渣清液用于水喷射真空泵后,氯化塔保持了稳定运行,且每年可减少氯化尾水(属于C类污水)排放量2.65万t,节省污水处理费用53万元,同时可以降低烧碱消耗170余万元。
电石渣清液作为废水被循环利用,不仅有效解决了环保治理的难题,而且带来了可观的经济效益,值得在三氯乙烯生产中推广使用。