废稀硫酸Ⅱ效蒸发器泄漏分析
2020-10-12王光军
王光军
(杭州电化集团有限公司,浙江 杭州 311228)
浓硫酸作为干燥脱水用的介质,使用后水分含量上升,达不到工艺的要求。废稀硫酸作为危废物,不能直接排放,因此对废稀硫酸进行回收和再浓缩,具有较好的经济效益和社会效益。
某氯碱企业废稀硫酸浓缩回用装置的1台Ⅱ效蒸发器投用不到1个月,其主要接管和筒体连接部位就发生了严重的渗漏,对具有代表性部位的人孔进行了解体、取样,从选材、设计和制造等方面,全面分析了泄漏原因。
1 Ⅱ效蒸发器的结构及工作原理
Ⅱ效蒸发器由筒体、上下封头、人孔和接管组成。主体材质外部为玻璃钢(树脂采用耐高温树脂美国陶氏D470,采用玻璃纤维布和纤维丝,不允许使用毡),壁厚≥30 mm。设备内衬2层10 mm厚的石墨板,衬至溢流口中心线向上1 m处。
Ⅱ效蒸发器工作原理:前期预热的22%(质量分数,下同)硫酸从下封头底部进入Ⅱ效蒸发器内,在微真空(真空度0.03 MPa)和高温(115 ℃)作用下,水分蒸出,从上封头顶部排出。浓缩后,55%硫酸从筒体侧边排出。液位高度靠溢流口控制。
2 渗漏原因
2.1 设备选材
经分析化验,玻璃钢最里防腐层采用的材质为D470树脂,和设备信息吻合。由制造方提供的资料可知,该树脂适用范围为51%~70%硫酸,温度80 ℃。对比工艺参数,已超过了该树脂的使用条件,即不耐腐蚀。
按玻璃钢制造单位的工艺,玻璃钢内层为缠绕纱成型,其树脂质量分数为30%~40%,与HG/T 20696—1999中要求的70%~80%偏差较大。树脂含量低,耐蚀防渗性能就会降低。从现场玻璃钢筒体切片看,颜色发黄变色,树脂含量明显低。
2.2 结构设计
Ⅱ效蒸发器内衬2层石墨板至溢流口中心线以上1 m处,气相部位未衬石墨板。合适工艺的石墨板衬里不仅能起到防腐、防渗作用,而且对玻璃钢防腐层起到一定的隔热作用,降低玻璃钢防腐层温度,提高耐腐蚀性。气相部位未衬石墨板,缺少对玻璃钢防腐层的保护,特别是当石墨板和玻璃钢防腐层贴合不致密时,气相中的硫酸液滴就有可能渗入。此时用D470树脂做成的防腐层在恶劣的工况下,就会逐渐腐蚀失去作用。
2.3 制造方面
从取样的Ⅱ效蒸发器人孔周边及顶部封头处玻璃钢层情况看,玻璃钢层表面已发生了明显的变色,说明玻璃钢层已发生了腐蚀。但这种腐蚀并不是很深,在距离外壁3 cm处已经很难观察到腐蚀的迹象,即腐蚀作用在壁厚方向的发展速度有限,不会穿透Ⅱ效蒸发器玻璃钢壁。
如果筒体结构大体上各向同性,就不会出现腐蚀性液体只沿轴向朝人孔流动,而不朝径向的壁厚方向扩散。并且人孔周围的筒体材料没有出现泄漏迹象,渗漏只发生在人孔与筒体连接处,而非由其他区域泄漏或扩散而来(渗漏源位于人孔周边≤80 cm的正方形范围内)。因此,泄漏的主要原因并非腐蚀导致Ⅱ效蒸发器筒体本体受损,而是源自泄漏区域局部结构不均衡,其中不同材料所形成的界面缺陷可能是出现泄漏的最大原因。
对泄漏严重的人孔进行进一步的观察,可见人孔附近是由玻璃钢纤维树脂复合材料、胶泥、石墨块经由人工粘贴复合而成。可以发现,树脂层已经出现了腐蚀,但玻璃钢纤维树脂层出现腐蚀的区域,其胶泥和石墨块的外观基本保持完好,这说明在泄漏区域(人孔)附近存在腐蚀液体的毛细通道。观察人孔周边的胶泥,发现存在大量的气孔,大的甚至达3 cm。这些气孔的存在,为高温硫酸提供了非常有利的由内到外的渗透通道。取样时发现,人孔附近玻璃钢和石墨板夹层中有液相硫酸存在。
因制造方面存在质量问题,硫酸从人孔周边的石墨板气孔渗入玻璃钢筒体和人孔的角接处,而此处玻璃钢施工质量不过关,且材质耐腐蚀性差,硫酸最终渗出。
人孔部位及渗漏途径见图1。
图1中红色线条代表硫酸渗漏通道。硫酸从筒体中部石墨板和筒体的间隙进入,或从人孔附近石墨板之间的气孔等缺陷进入,最终汇集到人孔和筒体角接处。该处选用的材料欠佳,施工质量不过关,最终渗到筒体外。
1—玻璃钢防腐层;2—玻璃钢筒体强度层;
2.4 使用方面
查相关操作记录,发现Ⅱ效蒸发器的液相使用温度长期在120 ℃以上(设计温度120 ℃),气相的温度在90 ℃以上,有个别运行记录还远超以上温度,超过了图纸的设计温度和材料的许用温度。显然,较高的使用温度加剧了玻璃钢防腐层的腐蚀,加快了管口的泄漏程度。
综合以上原因,Ⅱ效蒸发器玻璃钢防腐层选用的D470树脂对该工况不适用,且设计上未考虑内部全衬石墨板,特别当石墨板和玻璃钢防腐层贴合不致密时,就导致硫酸和玻璃钢层接触,最终发生渗漏。
3 改进措施
该Ⅱ效蒸发器损坏程度严重,自身存在缺陷,已无法修复。该企业为恢复装置正常生产,又制作了1台Ⅱ效蒸发器。首先玻璃钢防腐层选用了更好的510树脂,并加强玻璃钢筒体和接管的角接处填充施工的质量监管。在玻璃钢外壳施工完毕后,进行试漏。之后对内部进行全衬2层石墨板的施工,严格控制施工质量,避免气孔等缺陷存在。最后又进行试漏。
制作的Ⅱ效蒸发器已投入使用,使用过程中严格控制温度不超标。目前设备运行正常。