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提高卫42块CO2驱井测压质量的探索与实践

2020-10-09田翠平石庆林丁传振万式甜

石油工业技术监督 2020年6期
关键词:测压下井钢丝

田翠平,石庆林,丁传振,万式甜

中国石化中原油田分公司 技术监测中心 (河南 濮阳 457001)

1 卫42块CO2驱井测压现状

中原油田濮城油区卫42 块沙三中3-4 油藏位于濮卫次洼西翼,为特低渗油藏,存在储层物性差、注水难、油井低能、见效难的问题,为解决这一难题,决定开展CO2驱油提高采收率。而在CO2驱井测压工作开展的过程中,出现了钢丝及加重杆断裂、仪器下不去、数据异常等诸多问题,造成压力测试成功率低,延长了测试时间,影响了测试数据的录入,致使无法研究濮城油区区块储层参数、储层动态,无法确定CO2驱井的生产能力。

1.1 录井钢丝断裂

卫42井,于2017年1月2日开始关井,2017年1月 10 日 16:40 开始测压力恢复,2017 年 1 月 22 日钢丝因腐蚀断裂,2 100 m 钢丝和压力计掉入井内,2017年2月7日19:30捞出2 100 m落井钢丝和压力计,结束测压。打捞出的钢丝变脆,用手轻轻即可掰断,说明钢丝腐蚀非常严重。

1.2 加重杆腐蚀、断裂

卫42-28 井测试结束,仪器起到井口加重杆发生断裂,压力计掉入井内,后捞出落物。图1为断裂的加重杆。

1.3 仪器腐蚀

卫42-38 井压力恢复过程中,压力计经过12 d井下连续停放后,用专用板手拆卸加重杆时,压力计进液孔短节丝扣断裂,压力计不锈钢外壳和压力传感器变脆。

图1 断裂的加重杆

2 影响卫42块测压质量的原因分析

在油气田开发的过程中,干燥的CO2气体本身是没有腐蚀性的,CO2较易溶解在水中,而在碳氢化合物(如原油)中的溶解度则更高,CO2与碳氢化合物的体积比可达3:1[1]。当CO2溶解在水中时,会促进钢铁发生电化学腐蚀。CO2电化学腐蚀原理及其总体基本化学反应可描述为[2]:

目前所用的测压仪器外壳、加重杆、录井钢丝均为普通钢材。当测压仪器及下井设备下入井内后,溶解在原油或水中的CO2将会对它们产生腐蚀作用。

通过对卫新42-15 井、卫42 井断裂钢丝进行金相组织和能谱分析,油井内腐蚀性介质都会持续不断地腐蚀钢丝,在钢丝表面形成腐蚀坑。在拉力和微弯曲作用下,会在腐蚀坑底部产生横向裂纹源,在腐蚀性介质和外加载荷的双重作用下,裂纹持续扩展,当钢丝在某处的实际承载面积小于理论要求的承载面积时,钢丝便会过载,发生断裂[3]。

当井中高压流体含有CO2时,还容易沁入橡胶密封件,导致密封失效;浸泡腐蚀电器元件,使电子压力计的芯片因短路或腐蚀而报废;并且会进入电池筒,破坏电池或使电池短路而发生爆炸,造成测试失败。

3 提高卫42块CO2驱井测压质量的措施

3.1 应用防腐合金钢丝

由原因分析可知,CO2腐蚀主要与下井仪器及工具的材料组成有关,查找相关信息,得知合金元素对CO2腐蚀有很大的影响,含铬、钼的钢材对CO2腐蚀有一定的抑制作用[4]。

通过对市场上合金钢丝的对比,从具体成分、价格及性能上优化,最终选出牌号316L的防腐合金钢丝作为CO2驱井测压钢丝,这种合金钢丝的抗腐蚀性更强、气密封更佳,能有效地避免CO2的腐蚀,使用寿命能达一年200井次左右。

3.2 改进加重杆

为使加重杆能发挥最好的作用,除增加加重杆的防腐性外,可改变加重杆的材质,增加仪器的下行力,提高测压成功率。

1)将普通配重改为钨钢配重。普通钢的密度在7.8 g/cm3左右,在同等条件下钨钢的密度在13.1~14.8 g/cm3,有效地增加了仪器下行重力。另外钨钢具有硬度高、耐磨、耐热、耐腐蚀等优点,这些都符合CO2驱井中仪器加重杆的条件。

2)钨钢加重杆加防腐外壳。在实验过程中发现钨钢有质脆的缺点,在下井过程中容易脆断,针对这种情况决定给钨钢加钢制防腐外壳,同时也解决了CO2对加重杆的腐蚀。将钨钢设计成钨钢块,这样钨钢块就可以随意组合,在一定程度上节约了成本。图2为加工改进后的加重杆。

图2 改进后的加重杆

3)减小加重杆导锥锥度,减少下行阻力。原加重杆导锥底部外形一般均加工成120°,如图3所示,将加重杆导锥角度由120°改为30°后,加重杆导锥所受阻力f1仅为原来的30%,大大减少了仪器串下行阻力。

图3 导锥阻力分析图

通过对钨钢加重杆的技术改进,有效避免了因井筒结蜡、死油、积液等因素造成的仪器遇阻和仪器下井缓慢问题。同时,使现场加重杆发生脆断的概率大大降低,有效降低了测试事故概率。

3.3 增加仪器的防腐性

从现场仪器腐蚀情况分析,腐蚀的薄弱点是仪器外壳、传压孔、压力温度传感器。针对仪器的薄弱点进行了改进:①仪器加防腐外壳。②改进耐腐蚀的压力、温度传感器,下井前通过传压孔注满防腐液,双重措施保护,增加防腐能力。③施工结束后,现场人员用毛毡将仪器及时擦拭干净,资料处理完毕后,技术人员拆开仪器用工业酒精对仪器内部进行保养,减少酸性物质对仪器表面和内部电路板的腐蚀。

3.4 更换防腐密封圈

表1为密封圈材质分析对比表。

压力计的密封圈必须能够承受高温(≥150 ℃)、高压(≥80 MPa)并具有耐腐蚀性能。从表1 可以得出,全氟醚橡胶密封圈最适合于在CO2驱焖井中使用。

把压力计的密封胶圈更新为防腐蚀的全氟密封胶圈,丝扣处加垫铜垫片,增加丝扣处的密封性;下井前检查密封胶圈,每口井更换一次,有效避免了腐蚀性气体渗入压力计内,提高了测压成功率。

表1 密封圈材质对比

3.5 创新测压工艺技术

3.5.1 测压方式由正梯度变为反梯度

以往测压一般是下一支压力计,采用正梯度测压,测压顺序是自上而下,压力值是由小渐次变大的过程[4]。卫42 块油井具有产液含水低、黏度大的特点,井筒内普遍存在高蜡质死油,下井时压力计的传压孔在井口被高蜡质死油堵死,导致压力传递出现迟滞,压力计的压力传感器不能有效地测出压力变化,所测压力和压力梯度失真。

典型井例:

卫42-25 井压力计分别在井口、200 m、300 m、400 m、3 447 m、3 547 m、3 647 m 各停10 min 测梯度,从表2和图4可以看出:井口0~400 m 处未能形成有效的压力梯度曲线。

当采用反梯度测压,压力计分别在3 647 m、3 547 m、3 447 m、400 m、300 m 200 m 和井口各停10 min测梯度,形成有效的压力梯度,计算出液面在362 m,详见表3和图5。

表2 卫42-25井压力梯度原始数据

图4 压力梯度原始曲线

为保证测试成功率同时两支压力计串接下井,测压时采用反梯度测压,即测压顺序是自下而上,压力值由大渐次变小的过程。施工时先将压力计下至油层中深,利用井底高温熔化压力计传压孔的高蜡质死油,保证传压孔通畅,压力传感器能精准录取井下压力变化。

表3 卫42-25井反梯度原始数据

图5 压力反梯度原始曲线

3.5.2 改进测压操作规程

针对CO2腐蚀受井温影响的特点,温度处于60 ℃时腐蚀性较大[5],在卫42 块中对应深度在1 400~1 600 m。压力计过这段时采用上限速度,每分钟起下速度150 m,以减少对仪器的腐蚀时间。

4 实施效果

自2018 年2 月份整改措施实施以来,截止到2018 年 12 月份,CO2驱井测压共 124 井次,一次成功率为98.39%,提高了卫42 块CO2驱井测压质量,为CO2驱井的压力监测提供了技术支撑,为地质部门提供了准确详实的压力资料,对进一步了解CO2驱井CO2的分布和传递方向提供了依据。

5 结论

中原油田濮城油区卫42块特低渗油藏由于CO2的腐蚀问题,使测压工作一度陷入困境。从CO2腐蚀机理分析入手,经过10 个月的研究与应用,通过增强下井设备、材料、仪器的抗腐蚀性,延长了使用寿命,丰富完善了测压工艺技术,有效解决了在强腐蚀性液体中施工的难题,降低了仪器落井事故率,节约了施工成本,提高了CO2驱井测压的质量和施工的安全系数。

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