船用柴油机主轴承盖铸件的质量控制
2020-09-03高振博
高振博
广西玉林达业机械配件有限公司 广西玉林 537000
1 影响船用柴油机主轴承盖铸件质量的因素
主轴承盖属于厚实类球铁铸件,球墨铸铁属于内生-糊状凝固,凝固时析出石墨,有自补缩能力,但球墨铸铁液态收缩大,凝固外壳较薄弱,在二次膨胀时在石墨化膨胀力作用下使外壳膨胀,松弛了内部压力,若补缩液量不足或冒口颈模数设置不当,则容易在铸件热节处形成缩孔和缩松。
缩孔、缩松缺陷出现在铸件中上部,也是铸件的厚大部位。球墨铸铁为糊状凝固,凝固时析出石墨,有自补缩能力,但球墨铸铁液态收缩大,凝固外壳较薄弱,二次膨胀时在石墨化膨胀力作用下使外壳膨胀,松弛了内部压力,若补缩铁液量不足或冒口颈模数设置不当,则容易在铸件热节处形成缩孔、缩松。探伤缺陷多判为裂纹,从铸件裂纹处取样做显微组织检查,发现磁粉探伤显示的不是真正的裂纹,而是由于铸件局部非金属夹杂物(如漂浮的石墨、氧化渣等)聚集造成铸件表面导磁性不同而形成貌似裂纹的磁粉堆积[1]。由于采用木模手工造型,砂型紧实度低及涂料涂刷不到位等操作原因,导致铸件局部出现粘砂。某企业在两年的时间里一共生产了主轴承盖产品468 件,在这当中质量情况统计如表1 所示。通过分析发现,工艺类铸造缺陷占到全部铸造质量问题的74%。
以下主要从人、机、料、法、环、测六方面对问题点进行归纳:
(1)人为原因:工艺文件、作业指导书、技术标准、技术通知等工艺措施的有效执行和落实。标准化、规范化作业,记录真实填写,异常问题及时反馈,工艺纪律严格遵守。
(2)设备状态:全面梳理熔炼、造型、检测等设备的稳定性和使用精度以满足使用要求,并加强使用过程监测。
(3)铸造原材料:铸造过程中加入的原材料洁净度不好,导致钢水脱氧不良,造成废品。
(4)铸造工艺及铸造过程控制:结合生产,发现该产品的铸造工艺复杂、冒口大,工艺出品率低;造型过程中,由于冷铁的大量应用,造型效率低,生产时过程控制效果差,工序流程不合理,控制文件不健全。
(5)环境状况温度、粉尘:找出规律,制定措施,进行控制。
(6)测量:无损检测标准及检测过程校准存在不足,部分人员无证操作。
综上分析,将人、机、法、测识别为影响主轴承盖关键质量特性的重要因子,其中“人”:作为一切要求及动作的执行者,其基本的操作技能、对工艺文件及相关要求的掌握执行、对设备熟悉程度、良好作业习惯的养成等内容均关乎工件质量的控制,重中之重。“机”:设备状况、工装的运用是保证工件制造性能的基础、必备条件。“法”:包括铸造工艺的设计和优化,作业指导书的完善和检验规范的建立,关系到产品质量稳定及能否有效保证。“测”:主要是无损检测人员检测的准确性有待提高,检验的标准把握不一致等造成废品。结合前期的缺陷统计,最终确定铸造工艺和操作规范的建立作为本次改进的关键因素。
表1 主轴承盖缺陷统计分析表
2 船用柴油机主轴承盖铸件的质量控制
2.1 调整浇注系统
浇注系统要保证金属液平稳充型,避免直接冲刷型壁和型芯,减少气体卷入,阻挡夹杂物进入。考虑到球墨铸铁材料易氧化以及挡渣的需要,内浇道改由铸件的下端面注入,确保充型平稳,过滤网也从浇口杯下移至横浇道中,增强浇注系统的挡渣、溢渣能力[2]。
2.2 调整浇注温度
浇注温度过低,铁液流动性差,在浇注过程中产生的氧化夹渣不易上浮和溢流出去。浇注温度过高,将增加铸件液态收缩性和型壁的热负荷,并可能引起型壁位移,产生机械粘砂。因此,将浇注温度调整为1360~1380℃。
2.3 调整冷铁数量和位置
球墨铸铁件具有糊状凝固特性,易产生缩松。在铸件瓦面中部,调整了冷铁的尺寸,增强了激冷效果;在两端的厚大热节处增加冷铁,调整温度场,防止局部过热,减少缩孔、缩松缺陷。
2.4 改进冒口
冒口补缩铸件的液态收缩,在铸件凝固造成的体积收缩大于析出石墨产生的体积膨胀时,要保证冒口颈通畅,使冒口内有足够可补充的铁液。通过重新校核铸件热节处、冒口模数,冒口、冒口颈尺寸改为φ180mm、φ80mm,保证液态补缩量及补缩通道畅通;压边冒口的尺寸也进行适当地调整,有利于铸件凝固时铁液的适时补充,二次石墨膨胀大于凝固收缩,冒口颈及时凝固,从而保证内部膨胀压力的有效利用,生产出组织致密的铸件。
采用上述方法改进主轴承盖质量,小批量生产20 件,结果如下:产品化学成分合格;产品机械性能全部合格;气孔、缩松等铸造缺陷消除,产品MT(磁粉探伤)、UT(超声探伤)检测合格;产品出品率由55%提高到63%以上,每件铁水节约200 元以上;产品综合合格率达98%以上。
3 结语
为更好地控制主轴承盖质量的产品质量,就需要在生产前加强对工艺文件和相关工艺操作规范进行编制,认真讲解工艺的操作要点、注意事项,让其完全理解并最终服务于生产。该企业工艺确定后共生产舰船用柴油机主轴承盖168 件,产品质量稳定,检验合格率100%,产品综合合格率达98%,得到了部队的高度评价,并且出品率提高,降低了生产成本,提高了生产效率[3]。