海上油田注水井封隔工具的研究与设计
2020-07-25张志熊
陈 征,蓝 飞,张 乐,张志熊,宋 鑫
(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)
渤海油田以疏松砂岩油藏为主,易出砂,层薄、层数多。现有分层注水管柱都不具有洗井功能,注水井长期不洗井,使得井下管柱腐蚀、结垢等问题越来越突出,常造成地层污染堵塞,注入压力上升,单井注入量下降;部分井后期动管柱作业提不动,造成大修作业,极大地制约了油田的注水开发效果。为此,本文针对5-1/2"套管完井和4.75防砂完井管柱的注水井,设计开发了可满足层位分隔和反洗井功能的液控式膨胀封隔器,对于保证注水井注入的长效性,实现海上注水井可持续开发具有重要作用。
1 结构设计
K344-114型液控封隔器主要由上接头、胶筒、活塞及下接头等组成。使用时可以单个使用,也可以多级连用,坐封于完井管柱(即井下防砂盲管)内壁上,以达到封隔相邻两油层的目的,工具结构示意图如图1所示。
该封隔器上、下接头部分均设有两个通道,大通道用来连接油管,形成注水通道,旁侧的小通道用来连接液控管线,将地面控制系统压力传递到封隔器胶筒上,坐封封隔器。膨胀式封隔器可串联使用,实现多级封隔器的坐封和分层。
设计过程中,在封隔器的结构设计上进行了两大创新,即特殊的密封结构与胶筒拉伸保护系统,保证了工具的实用性。
1.1 特殊的密封结构
该工具的钢体之间采用“O”型密封圈实现密封,钢体与扩张胶筒之间创新性地设计了特殊的“V”型密封结构,即在胶筒进液端面上各开了一道“V”型槽。其工作原理是当控制系统液压作用到胶筒上时,“V”型槽内充满液压油,此时液压力作用在“V”型槽内表面,使“V”型槽向外膨胀,与封隔器外钢体形成密封。实验表明,该结构起到了良好的密封作用,同普通“O”型密封圈相比,其结构简单,组装难度小,能够长期使用不用更换,密封效果好。
1.2 胶筒拉伸保护机构
当胶筒受液压作用膨胀时,通过受力分析得知,胶筒本体会产生纵向的拉伸运动,长期的反复作用会使胶筒损坏,导致封隔器失效。因此在封隔器的下接头处设计了一个活塞机构,它能通过控制系统产生的向上液压力随胶筒的纵向拉伸向上运动,防止了胶筒因拉伸作用而导致的损坏,延长了封隔器的使用寿命。
1.3 技术指标
(1)坐封启动压力:≤1MPa;
(2)环空承压能力:15MPa;
(3)最大工况温度:不低于90℃。
2 室内实验
2.1 实验目的
(1)检验膨胀封隔器的坐、解封性能;
(2)检验膨胀封隔器胶筒的耐高温、高压性能。
2.2 实验内容及步骤
(1)连接封隔器实验工装,并下放进水浸实验井筒内。
(2)对实验井筒进行加温,使井筒温度升至90℃以上并保持温度。
(3)液控管线加压16MPa,坐封膨胀式封隔器。
(4)环空打压验封,上下环空压差疲劳实验48h,密封效果良好,环空验封实验数据如表1所示。
表1 膨胀封隔器实验数据记录
2.3 实验结论
(1)膨胀封隔器坐封性能良好,耐压能力满足设计要求。胶筒承受环空压力大于15MPa。
(2)膨胀封隔器解封性能良好。膨胀封隔器泄压后,胶筒上下的环空压力趋于平衡,胶筒回缩能力较强。
(3)封隔器胶筒耐温、耐压性能胶筒,封隔器从水浸井中取出后,见胶筒外管无裂纹、挤压受损等现象,如图2所示,残余变形3.57%,满足反洗井的要求。
图2 实验结束的封隔器胶筒
3 结束语
依据海上油田现场的应用需求,设计研发了K344-114型液控膨胀封隔器,通过样机的室内高温、高压实验,验证了设计的可行性,并检验了封隔器密封筒的密封与形变性能,实验证明该封隔器的性能指标可满足现场的应用要求。