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某采油厂节能间抽技术的应用

2020-07-24谷梦阳大庆钻探工程公司钻井一公司

石油石化节能 2020年7期
关键词:段长度结垢液面

谷梦阳(大庆钻探工程公司钻井一公司)

强化节能技术管理,努力降低机采系统能耗。针对低产低效井,规模化推广间抽采油技术;针对载荷高、启动力矩大、电动机功率利用率低的抽油机井,应用双速双功率电动机;针对供液能力与运行参数匹配不合理、功率因数低的抽油机井[1-2],应用节能配电箱;针对检泵井和动管柱措施井,利用整体参数优化软件,对全井抽汲参数进行优化,提高系统效率,降低生产能耗;在新井方面加大节能设备设计应用力度。

1 技术应用

首先确定了两种间抽方式,并制定了不同方式对应的间抽制度模板,其次建立了分层系、分物性、分季节的间抽采油方法[3-4],停机时间与产液量公式关系见图1,生产时间与液面恢复高度关系见图2。分析油井井底供排关系,总结各区块不同产液级别油井的液面恢复特性,制定适合的间抽制度。

图1 停机时间与产液量公式关系

图2 生产时间与液面恢复高度关系

1.1 间抽制度模板

根据测试的油井启停机液面下降速度与恢复速度的比值,确定了不同产液级别不停机间抽井的摇摆运行比值,现场测试168 口井,结果表明摇摆运行比与产量呈负相关,两种间抽采油方式自身特点如表1所示。

1.2 间抽采油方法

按照“产量由低到高、物性由好到差”的推广原则,在各开发油层进行摸索推广,开发层位间抽井数量统计见表2。确定了各油层间抽适应性,同时摸索冬季间抽条件,延长了间抽井全年执行时长。

间抽井中有结垢井点1 185 口井,间抽期间因垢检泵99口井,其中9口结垢严重的单井停止执行间抽,结垢轻微井继续间抽。

通过对井口冷输段传热情况进行理论计算、选取不同产液、含水、井口冷输段长度的停机试验井摸索冻井温度,确定了间抽井冬季正常运行条件。

表1 停机间抽与不停机间抽采油性能对比情况统计

表2 开发层位间抽井数量统计

根据Kirkpartrick相关公式计算了井筒油管内温降[5-7],该外围采油厂平均地温梯度5.33 ℃/100 m,平均地层温度63.26 ℃,平均油层中深1 167 m[8]。我们计算了标准井口冷输段长度58 cm,在缠2.5 cm 厚毛毡保温条件下,不同室外温度井口流体停止流动时间[9]。选取不同产液、含水、井口冷输段长度的停机间抽井进行冻井温度试验,间抽井原油黏度的统计见表3。

表3 间抽井原油黏度统计

2 应用效果

对比产液量变化情况,间抽井和非间抽井产量递减规律一致,应用液面恢复法指导的间抽井制度[10],对产量基本没有影响,保持了产量的稳定。

统计2019 年间抽井检泵情况,偏磨检泵井数逐年减少,对比去年减少8 口井;平均检泵周期有所延长,去年同期为1 070 天,而今年延长了88 天,减缓了杆柱偏磨情况的发生。单井作业费用1.45 万元,8 口井共减少作业费用11.6 万元,延长偏磨周期产生的费用0.95万元,共计产生经济效益为12.55万元。

结合目前现场实际情况,重点试验井、难管理井不建议实施间抽外,可推广范围2 600口井。

3 结论

1)在间抽控制方式上,一是对实施停机间抽难度大的井,试验不停机间抽采油技术,采用智能控制技术在不需要人工干预的前提下,既能实现间抽又能降低一线职工的劳动强度;二是针对间抽井井位分布零散、职工启停机工作量大等问题,试验线路控制停机方式,在保证节电效果的前提下,平均单井减少一次停机工作量,降低工人劳动强度。

2)在技术管理方面,全厂上下相关部门通力协作、积极配合,形成资料管理、制度执行、业务流程、考核制度等几个方面的配套,规范资料录取标准,将间抽采油井纳入常规机采管理环节,并建立分级承包制度和巡回检查制度,保证间抽采油执行率和节电效果。

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