APP下载

多级孔沸石催化合成聚甲氧基二甲醚

2020-07-13王宝宇杨仁发陈基寅陆文胜颜曦明

石油化工 2020年4期
关键词:沸石孔径骨架

王宝宇,杨仁发,艾 胜,陈基寅,陆文胜,颜曦明,3

(1. 北部湾大学 海洋学院,广西 钦州 535011;2. 北部湾大学 石油与化工学院 广西高校北部湾石油天然气资源有效利用重点实验室,广西 钦州 535011;3. 中国科学技术大学 中国科学院软物质化学重点实验室,安徽 合肥 230026)

随着我国交通事业的迅速发展,运输效率极 大提高。柴油机因具有动力强劲、热效率高、寿命长、故障率低等优点,一直是道路运输的主力发动机,然而它的尾气中污染物排放量高也是不容忽视的问题[1]。为了提高柴油的质量、减少尾气污染物排放对环境造成的污染,近年来,在柴油中添加聚甲氧基二甲醚(PODEn,n 为聚合度)受到了国内外学者的关注[2]。研究结果表明,添加适宜聚合度(n=3 ~5)的PODEn不仅提高了柴油的燃烧性能[3-4],还可以打破柴油机尾气中NOx与颗粒物之间的排放平衡,从而全面降低污染物排放[5-7]。

分子筛具有较高的酸密度及可调变的结构性质,在多种酸催化反应中得到广泛应用[8-9]。MFI[10],BEA[11],SBA[12],MWW[13],FAU[14]等系列分子筛在催化合成PODEn中表现出良好的活性。然而,传统沸石的微孔孔径较小,限制了大分子在催化剂内的传质扩散效率。Fu 等[14]通过高斯计算发现,PODEn分子较大,很难进入沸石孔道内发生反应,导致沸石催化剂整体活性中心的利用率偏低。本课题组的前期研究结果已证实,沸石纳米化后具有更大的外比表面积,进而会暴露更多的活性中心,提高催化剂的活性[11]。如何提高活性中心的利用率,降低传质对反应的影响是非均相催化反应的难点。

本工作采用不同浓度的NaOH 溶液处理纳米ZSM-5 沸石,使其形成多级孔道结构,将其用于甲缩醛(DMM)与三聚甲醛(TRIox)合成PODEn反应,探究了催化剂的结构性质对催化剂活性的影响。

1 实验部分

1.1 主要试剂与原料

纳 米ZSM-5 沸 石(SiO2与Al2O3的 摩 尔 比为25):工业级,天津南化催化剂有限公司;NaOH:分析纯,天津化学试剂有限公司;DMM、TRIox、氯化铵:分析纯,山东西亚化学股份有限公司。

1.2 催化剂制备

称取10 g 纳米ZSM-5 沸石原粉,加入200 mL 浓度分别为0.6,0.8,1.0,1.2 mol/L 的NaOH溶液中,在恒温磁力搅拌器上恒温搅拌30 min,温度为65 ℃;搅拌结束后用循环水式真空泵进行抽滤,用去离子水洗涤滤饼至中性,将滤饼放至110 ℃的干燥箱中干燥6 h,随后在85 ℃下,用1.0 mol/L 氯化铵溶液交换180 min,重复三次;将催化剂放入马弗炉内于550 ℃焙烧5 h,得到不同浓度NaOH 溶液处理的催化剂,分别记作0.6AT-NZ,0.8AT-NZ,1.0AT-NZ,1.2AT-NZ。纳米ZSM-5 沸石原粉记作N-ZSM-5。

1.3 催化剂表征

采用德国布鲁克公司D8 型X 射线衍射仪表征催化剂晶相结构。Cu Kα射线(λ=0.154 056 nm),Ni 滤波片,管电压40 kV,管电流30 mA,扫描半径185 mm,扫描速率4(°)/min,衍射角5°~90°,最小步长0.002°。

采用日本岛津公司FTIR-650 型傅里叶变换红外光谱仪表征改性前后沸石骨架特征峰的变化情况。将试样粉末与KBr 按质量比为1∶100 混合均匀制成薄片,波数范围为400 ~4 000 cm-1,分辨率为0.35 cm-1。

采用日立高新技术(上海)国际贸易有限公司SU8010 型场发射扫描电子显微镜观察试样的外观形貌。

采用美国康塔仪器公司Autosorb-1C-TCD-MS型全自动化学吸附分析仪测定催化剂的酸性质,吸附介质为NH3,载气为He,TCD 检测,质谱分析,气体流量30 mL/min。在He 氛围下,从室温升至550 ℃预处理30 min,随后降至100 ℃吸附NH3约30 min,用He 吹除多余的NH3,最后在100 ~600 ℃下程序升温脱附,升温速率为10 ℃/min。

采用贝士德仪器科技(北京)有限公司3H-2000PM1 型全自动比表面和孔径分布分析仪测定催化剂的孔结构及比表面积。以高纯N2为吸附介质,液氮为冷阱,可测量比表面积大于0.000 5 m2/g、孔径为0.35 ~500 nm 的孔结构,用BET 法计算比表面积,t-plot 法计算外表面积和微孔体积,BJH 法计算孔体积和孔径分布。

1.4 催化剂评价

DMM 和TRIox 合成PODEn的反应是在250 mL 不锈钢反应釜中进行。DMM 与TRIox 的摩尔比为2∶1,反应温度为75 ℃,反应时间为0 ~30 min,自生压力,搅拌转速为400 r/min,催化剂加入量为2%(w)。反应产物经离心后取上层清液,采用上海华爱公司GC-9560 型气相色谱仪进行定量分析。FID 检测,HP-5 型毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm×1.0 μm),进样器温度为260 ℃,检测器温度为280 ℃,柱炉温度为90 ℃,以N2为载气,采用程序升温(初始温度为90 ℃,保持6 min,然后以20 ℃/min 的升温速度升至250 ℃,并保持10 min)。

催化剂活性评价指标主要包括:TRIox 转化率(X),PODE3-5选择性(S),PODE3-5收率(Y),分别按式(1)~式(3)计算。

式中,m1为原料中TRIox 的质量,g;m2为产物中TRIox 的质量,g;m3-5为生成PODE3-5所消耗的TRIox 的质量,g。

2 结果与讨论

2.1 催化剂的表征结果

催化剂的XRD 谱图见图1。由图1 可知,碱处理后的试样在2θ=7.9°,8.9°,23.5°,23.9°,24.2°处均出现完整的ZSM-5 特征峰,说明碱处理后的沸石依然保持着原有的晶相结构。随着NaOH溶液浓度的提高,晶体特征峰强度逐渐降低,当NaOH 溶液浓度超过1.0 mol/L 时,特征峰强度明显下降。这主要是因为,过高浓度的NaOH 溶液溶解了沸石上大量的Si 原子,导致沸石骨架结构部分坍塌,衍射峰强度降低[15]。

催化剂的FTIR 谱图见图2。由图2 可知,催化剂在波数为452,545,800,1 090,1 220 cm-1处出现典型的沸石骨架振动峰,分别对应T—O(T代表Si 或Al)键的弯曲振动、双五元环振动、外部四面体对称伸缩振动、内部四面体不对称伸缩振动和外部四面体不对称伸缩振动,而且这些特征峰的强度均随碱溶液浓度的提高而减弱,NaOH 溶液浓度为1.2 mol/L 时,催化剂的部分特征峰几乎消失,再一次验证了沸石的骨架结构部分塌陷。此外,1 094 cm-1处的T—O—T 内部不对称伸缩振动峰随着碱溶液浓度的增大向低波数方向偏移,这也可以说明碱处理使沸石骨架的部分Si原子溶解,导致硅铝比下降[16]。

图1 催化剂的XRD 谱图Fig.1 XRD patterns of the catalysts.

图2 催化剂的FTIR 谱图Fig.2 FTIR patterns of the catalysts.

N-ZSM-5 与0.8AT-NZ 的SEM 照片见图3。由图3 可知,N-ZSM-5 的晶粒较小,属于纳米级ZSM-5 沸石。与N-ZSM-5 相比,采用碱处理后,催化剂的外观形貌未改变,这与XRD 和FIIR 表征结果一致。

图3 试样N-ZSM-5(a)与0.8AT-NZ(b)的SEM 照片Fig.3 SEM images of N-ZSM-5(a) and 0.8AT-NZ(b) samples.

N-ZSM-5 与0.8AT-NZ 的 去 卷 积NH3-TPD曲线见图4。由图4 可知,与N-ZSM-5 相比,经碱处理后,催化剂的总酸量略有增加。将NH3-TPD 曲线经去卷积处理后,发现两个试样均存在代表弱酸的低温峰、代表中强酸的中温峰和代表强酸的高温峰,但0.8AT-NZ 的三个峰的位置均向高温方向偏移。这可能是由于,NaOH 溶液溶解了ZSM-5 沸石骨架上的部分Si 原子,同时与该Si 原子相邻的Al 原子也会脱离沸石骨架,形成非骨架铝氧物种,导致整体酸量和酸强度增加[17]。

图4 N-ZSM-5(a)与0.8AT-NZ(b)的去卷积NH3-TPD 曲线Fig.4 Deconvolved NH3-TPD curves of N-ZSM-5(a) and 0.8AT-NZ(b).

催化剂的N2吸附-脱附曲线和孔径分布见图5,孔结构数据见表1。由图5a 可知,在相对压力为0.5 ~1.0 范围内,吸附等温线均出现一个明显的滞后环,且随着碱溶液浓度的提高滞后环变得更加陡立,这是由于孔道内的毛细管凝聚造成的。该现象表明,经过碱处理后,沸石结构已经变成典型的多级孔结构。由图5b 可知,碱处理后的催化剂试样出现无规则多级孔孔径分布,且随着碱溶液浓度的提高,孔径分布变宽。由表1 可知,随着浓度的提高,催化剂的外比表面积从63.1 m2/g 增至223.8 m2/g,介孔孔径从5.11 nm 增至7.22 nm,总孔体积也有所增加。这主要是因为,碱液会刻蚀掉沸石上的Si 原子,而且随着碱溶液浓度的提高,越来越多的Si 原子从晶体表面被移除,随着Si 原子的移除,部分骨架铝也会脱离形成非骨架铝,致使催化剂的平均孔径增大,形成多级孔结构[16]。这进一步说明碱处理具有扩孔和造孔的作用[15-18]。

图5 催化剂的N2 吸附-脱附曲线(a)和孔径分布(b)Fig.5 N2 adsorption-desorption isotherms(a) and pore size distribution(b) of catalysts.

表1 催化剂的BET 表征结果Table 1 BET results of the samples

2.2 催化剂催化合成PODEn 的性能对比

不同催化剂的反应活性见图6。由图6 可知,与未处理的ZSM-5 催化剂相比,采用0.8AT-NZ催化剂,PODE3-5收率提高了14.4%,TRIox 转化率达到92.9%,表现出最佳的催化活性,说明碱处理可有效提高沸石催化剂的活性。这可能是由于,一方面碱处理的扩孔效应降低了传质扩散对反应的影响;另一方面,碱处理使催化剂外比表面积增大,导致可接触的活性位数量增多[19]。但是当碱浓度超过1.0 mol/L 时,沸石骨架坍塌会影响活性中心数量,进而导致活性有所降低。值得注意的是,NH3-TPD 结果显示,碱处理会使催化剂总酸量略有升高,然而该酸量的升高主要是由于非骨架铝引起的[17],非骨架铝在反应中基本没有活性[10]。因此,推测催化剂活性的提升主要来自于碱处理对沸石结构性质的改变。

图6 不同催化剂的反应活性Fig.6 Reaction activities of the different catalysts.Reaction conditions:75 ℃,autogenous pressure,n(DMM)∶n(TRIox)=2∶1,30 min.DMM:dimethoxymethane;TRIox:trioxymethylene;

通过考察TRIox 的分解速率可以评价催化剂的活性。反应时间对TRIox 浓度的影响见图7。

图7 反应时间对TRIox 浓度的影响Fig.7 Effect of reaction time for TRIox concent.Reaction conditions:75 ℃,autogenous pressure,n(DMM)∶n(TRIox)=2∶1.

由图7 可知,随着反应时间的延长,0.8AT-NZ催化剂上的TRIox 浓度降幅更大,说明采用该催化剂具有更快的反应速率。经比较,采用0.8AT-NZ催化剂,初始反应速率较采用N-ZSM-5 催化剂提升了1.33 倍,有效地改善了催化剂的活性。

3 结论

1)碱处理可增大ZSM-5 的孔体积、孔径和外比表面积,改善了ZSM-5 的结构性质。

2)经低浓度碱处理的ZSM-5 依然保持着良好的晶相结构,当NaOH 浓度超过1.0 mol/L 时,沸石的骨架会部分坍塌。

3)与未处理的ZSM-5 相比,0.8AT-NZ 催化剂表现出最佳的催化活性,PODE3-5收率提高了14.4%,TRIox 转化率达到92.9%,初始反应速率提升了1.33 倍。

猜你喜欢

沸石孔径骨架
浅谈管状骨架喷涂方法
5种沸石分子筛的吸附脱碳对比实验
蒸馏定铵法测定沸石粉吸氨量
AX沸石制备及其对衣料的洗涤性能
骨架密度对炭/炭多孔骨架压力浸渗铜的影响
高活性低硅铝比中空ZSM-5沸石研究获进展
一种滑动聚束SAR子孔径成像算法
Preparation of bimodal grain size 7075 aviation aluminum alloys and the ir corrosion properties
周博士考察拾零(六十六)日光温室前屋面开机具作业门处骨架的处理方法
分布式孔径相参合成雷达技术