掘进巷道小煤柱采空区探放水施工设计
2020-06-28张洁
张 洁
(大同煤矿集团雁崖煤业公司,山西 大同 037003)
0 引言
超前钻探是采掘工作面安全施工的重要技术手段,合理的超前钻探设计可提高煤矿探放水施工效率,降低了劳动作业强度,保证煤矿安全高效生产。本文以雁崖煤业公司2310巷为例,针对巷道掘进时涌水量大、巷道掘进效率低等技术难题,对邻近小煤柱8309采空区采取合理超前钻探设计以及安全技术措施。
1 工作面概述
大同煤矿集团雁崖煤业公司2310巷位于井田三盘区西翼,巷道东西方向布置,施工巷道东部为盘区大巷,南部为5310巷,西部为实煤区,北部为8309工作面采空区。
2310巷设计长度为1087m,巷道断面规格为宽×高=4.5×3.5m,巷道掘进煤层为二叠纪下统山西组4#煤层,平均厚度为3.5m,煤层无伪顶,直接顶主要以炭质泥岩为主,平均厚度为2.7m;基本顶主要以粗砂岩为主,平均厚度为9.2m,施工巷道采用综合机械化掘进施工工艺,截止目前巷道已掘进260m。
根据矿地测科提供资料显示,施工巷道上覆岩层无采空区积水、裂隙含水层以及老窑水等,8309采空区预计含水量为3804m3,预计水压为1.4MPa;2310巷施工至220m处位于采空区巷帮煤壁出现淋水现象,当巷道掘进至247m处时淋水加大,平均涌水量达5.7m3/h,且局部段巷帮出现严重片帮现象,最大片帮深度达2.1m,导致巷道掘进速度降低至2.7m/d,不仅制约着巷道掘进速度,而且威胁着巷道施工安全。
2 探放水施工设计
为了保证巷道掘进安全,决定对2310巷采取合理有效的采空区探放水施工设计。
2.1 探放水施工设备
1)钻孔施工设备:2310巷探放水施工过程中主要采用型号为ZY-750D液压钻机配套中空钻杆以及合金钻头进行钻孔施工;ZY-750D液压电机功率为18.5kW,油压为25MPa,钻进量为 22m/h;钻杆直径为63mm,每根长度为1.5m,导向钻孔直径为75mm,扩孔钻头直径为130mm。
2)封孔设备:丝扣孔口钢管4根,每根长度为3.0m,直径为105mm;HS-3型灌浆泵一台,功率为12kW,压力为3MPa,灌浆量为3.5m3/h;压力表、控制阀等。
2.2 探水钻孔施工
1)为了保证8309采空区探放水效率,在工作面煤壁距采空区侧巷帮2.0m处施工一排斜角探水钻孔,共计三个钻孔(1#-3#),钻孔与巷帮成5°夹角布置,如图1所示,钻孔深度为30m,直径为75mm。
图1 2310巷采空区探水钻孔布置示意图
2)1#钻孔施工在距巷道底板0.8m处,2#钻孔施工在距底板1.3m处,3#钻孔施工在底板1.8m处,钻孔仰角为4°,见表1。
表1 2310巷采空区探测钻孔参数表
2.3 封孔工艺
2.3.1 封孔长度确定
由于巷道掘进煤层为二叠纪下统山西组4#煤层,煤层松软,胶结稳定性差,裂隙发育,受巷道开挖应力以及8309采空区残余应力影响,位于采空取侧煤体出现围岩松动圈,从工作面煤壁向采空区方向依次形成卸压破碎区、卸压减弱区以及围岩稳定区,通过施工深度为30m实验钻孔发现,在0~5m范围内钻孔成孔率不足35%,煤体破碎严重,为卸压破碎区;在5~11m范围内钻孔煤壁破碎现象降低,钻孔成孔率提高至62%,确定为卸压减弱区;在11m~18m范围内钻孔成孔效果好,确定在围岩稳定区;在18m~30m范围内你依次形成卸压减弱区、卸压破碎区,所以为了保证封孔质量,封孔长度确定为12m。
2.3.2 封孔施工
1)当钻孔钻进至12m后停止施工,及时更换直径为130mm扩孔钻头进行扩孔施工,扩孔深度为12m,扩孔后钻孔直径为130mm,扩孔后及时清理钻孔内煤屑。
2)钻孔扩孔后对钻孔内安装四节孔口钢管,相邻两节钢管之间采用丝扣式连接,钢管连接后必须保证钢管平整。
3)对钻孔孔底、孔口处安装一个型号为MKT-12环形封孔器,该封口器长度为0.5m,直径为85mm,封孔后膨胀率提高50%;在安装封孔器时严禁带压操作。
4)封孔器安装后在孔口管与孔壁之间埋入一根注浆软管,软管另一端与HS-3型灌浆泵连接,对孔口间隙高压注入膨胀水泥,注浆压力为1.5MPa。
5)注浆完成2h后对封孔段进行注水耐压试验,注水压力为2.0MPa,注水时间为15min,高压注水期间未发现孔口管窜动、煤壁渗水现象,接口确定封孔质量合格。
3 钻场安全维护技术措施
为了防止放水时受水力冲击作用造成煤壁垮落,导致透水事故,通过技术研究,决定对钻场采取“注浆+架设L型钢棚”联合安全技术措施。
3.1 注浆加固技术
1)注浆加固原理:通过对煤岩体施工注浆钻孔,利用注浆泵对钻孔内高压注入化学材料,对煤岩体裂隙进行封堵、粘接,从而提高煤岩体胶结稳定性,避免煤岩体破碎、冒落等现象。
2)施工工艺:①工作面共计施工一排注浆钻孔,钻孔施工距采空区侧巷帮1.5m处,共计布置3个钻孔,钻孔成直线布置,钻孔深度为5.0m,直径为40mm;第一个钻孔距顶板间距为1.0m,相邻两个钻孔间距为1.0m,钻孔仰角为10°,与巷帮夹角为20°;②钻孔施工完后采用马丽散注浆泵向钻孔内注入化学填充剂,填充剂采用的是马丽散与催化剂配比为1:1混合液,注浆压力为1.0MPa,注浆后及时对钻孔进行封堵。
3.2 架设“L”型钢棚
为了防止在放水期间,造成钻场煤壁垮落、顶板冒落等现象,决定对钻孔附近架设“L”型工字钢棚。
1)L型工字钢棚主要由顶梁、棚腿、连接梁、底座等部分组成,如图2所示,顶梁长度为1.5m,顶梁中部焊制一个直径为25mm圆孔;棚腿长度为3.5m,棚腿与底座之间采用四根连接螺母进行连接。
2)钻场煤壁处共计架设4架“L”型钢,钢棚与煤壁垂直布置,钢棚架设间距为1.0m,钢棚棚腿与煤壁预留间距为0.2m。
3)首先将钢棚底座与底板之间采用地锚进行固定,然后将棚腿与底座之间采用螺栓进行连接并预紧,预紧力不得低于200N.m;顶梁与棚腿之间采用卡兰进行固定,顶梁安装时必须保证顶梁与顶板接触严实。
4)为了保证钢棚安装稳定,采用固定锚杆将顶梁与顶板进行固定,同时对相邻两架钢棚之间采用两根长度为1.0m,直径为20mm圆钢进行连接;在钢棚棚腿与煤壁之间采用长度为1.2m,宽度为0.3m水泥背板进行填充,如图2所示。
图2 2310工作面钻场联合支护断面示意图
4 结束语
受8309采空区积水影响,针对2310巷掘进期间巷道涌水量大,影响巷道施工安全,雁崖煤业公司地测科通过技术研究,对8309采空区采取合理有效探放水施工设计以及安全技术措施,通过实际应用取得了显著成效。
1)截止2019年6月2310巷已掘进到位,巷道共计施工66个探水钻孔,共计放水量为3792m3,巷道探放水后在掘进过程中工作面未出现严重涌水现象,受F3断层影响位于670m~681m里程最大涌水量为1.2m3/h,其它地段平均涌水量不足0.5m3/h,基本消除了8309采空区积水影响,保证了巷道掘进效率,平均掘进速度提高至6.8m/d。
2)对钻场采取注浆加固技术以及架设“L”型钢棚等联合措施后,使钻场煤体单轴抗压强度提高至62MPa,提高了煤体胶结稳定性,防止了煤壁破碎、顶板垮落等现象,在后期放水过程中未发生因煤体松软、加固措施不到位发生透水事故,保证了放水施工安全。