综采工作面超前应力集中区支护优化
2020-05-11宣鑫
宣 鑫
(大同煤矿集团同安煤业有限责任公司,山西 吕梁 035200)
综采工作面在回采期间,受构造应力、回采应力以及上覆岩层重力影响,在工作面前方20m范围内产生集中超前应力区。工作面顺槽超前应力集中区传统采用单体液压支柱进行加强支护,但是对于特殊地质条件或软岩煤层综采工作面的超前集中应力区,采取单体柱支护时,支护数量多,劳动强度大,支护强度低,单体柱顶梁支护断面小,对应力集中区顶板产生剪切破坏,加剧了顶板破坏程度。以8102工作面为例,对工作面超前应力集中区加强支护方式进行了优化,提出了双梁钢棚支护方案。
1 概况
大同煤矿集团晋华宫矿8102工作面位于井田301采区,工作面可采长度为185m,运输顺槽(2102巷)、回风顺槽(5102巷)长度为1700m,工作面采用综放工艺,回采煤层为12-2#煤层,煤层厚度为6.52m。
8102工作面运输、回风顺槽为矩形断面,巷道设计断面规格为宽×高=4.5m×3.3m,巷道原顶板采用锚杆、钢带、锚索等联合支护。工作面回采期间,分别在顺槽超前应力集中区内支设单体液压支柱,采用一柱一梁的支护方式,每排支设三根单体液压支柱配“π”型顶梁支护顶板,顶梁长度为0.5m,支柱间距为1.2m,排距为1.0m。应力区共计支设20排单体柱,随工作面推进前移。
8102工作面回采期间位于回风顺槽侧共计揭露21条断层,平均落差为0.9m,平均倾角为42°。断层破坏了煤岩体连续稳定性,导致工作面回采过程中回风顺槽侧工作面应力集中破坏严重,回风顺槽超前应力区顶板破坏更加严重,局部区域出现漏顶现象,应力集中区顶板最大下沉量0.45m,采用单体支柱支护时由于支护顶梁支护断面小,对顶板无法实现有效保护。单体支柱属于线性支护,在支护过程中支护顶梁对顶板出现条带式切顶破坏,进一步加剧了顶板破碎程度。受顶板超前集中应力作用,单体柱受力不均匀,导致部分支柱出现自卸现象,部分单体柱柱体变形严重。据统计,在前300m工作面回采过程中,回风顺槽超前应力区共计损坏单体柱107根,经济损失达124余万元。
2 超前应力区临时支护优化
为了提高回风顺槽超前应力集中区顶板的稳定性,防止顶板破碎、冒落事故发生,决定对应力集中区原支护方式进行优化,采用双梁钢棚支护代替单体支柱支护。
2.1 双梁钢棚支护组成
双梁钢棚支护主要由棚腿底座、棚腿、横梁、纵梁、U型卡、连接杆等部分组成。
底座规格为长×宽=0.3m×0.3m,主要由厚度为4mm钢板制成,底座与棚腿之间采用螺栓连接。棚腿长度为3.3m,棚腿主要由11#工字钢梁制成,在棚腿顶端焊接一块长度为0.3m、宽度为0.2m的对接钢板,钢板四个角分别焊制一个直径为30mm圆孔,每架钢棚三根棚腿。在棚腿两侧各焊制两个圆环,环间距为1.5m。如图1所示。
横梁长度为0.5m,在横梁一侧中部同样焊接一块对接板,对接板规格与棚腿顶端对接板相同。在横梁两端各焊制两个直径为30mm圆孔,孔间距为0.15m。
纵梁为18#槽钢,纵梁长度为4.5m,每架钢棚采用两根纵梁。U型卡主要由直径为20mm圆钢制成。
2.2 双梁钢棚支护施工
(1)双梁钢棚超前工作面5.0m架设。首先在回风顺槽两帮底板及巷道中部底板处安装棚腿底座,底座安装时必须保证平整,底座与底板接触面积不得低于80%,同一架棚腿三个底座安装后底座水平中心线必须与巷帮垂直,允许偏角≤3°。
(2)底座安装后,依次安装三根棚腿,棚腿安装必须牢固可靠。两帮处棚腿安装后,在巷帮施工两个锚杆将其固定。棚腿安装后,将横梁连接板与棚腿顶端连接板对接,并采用四根12#螺栓将其固定。
(3)棚腿及横梁安装后,在同一架钢棚两根横梁之间安装两根纵梁,纵梁与横梁之间采用U型卡进行固定。
(4)双梁钢棚架设间距为1.5m,待所有钢棚架设完成后,在相邻两架钢棚棚腿之间分别安装两组拉杆进行联锁保护。当工作面回采推进距第一架钢棚间距不足2.0m时,及时拆除钢棚。
(5)当过断层破碎带超前集中应力区顶板出现严重破碎时,钢棚架设完成后,在相邻三架钢棚顶梁之间安装四根“JW”型钢带。钢带长度为3.2m,宽度为0.28m,钢带与巷道走向平行布置。
图1 8102工作面超前应力区双梁钢棚支护示意图
3 应用效果
8102工作面回风顺槽超前应力集中区采用双梁钢棚支护后,通过3个月实际应用效果观察发现,取得了明显成效。
(1)降低了支护成本费用。工作面回采520m,回风顺槽共计架设340架双梁钢棚,回收327架,与传统单体液压支柱相比,双梁钢棚损坏率小,全面可降低支护成本费用87余万元。
(2)降低了劳动作业强度。采用单体液压支护支护顶板时,每班需安排5人进行支设,按每班回采进度为4.0m计算,每班需支设4排单体液压支柱,共计12根,并需回收12个支柱,劳动强度大,支护难度大。而采用双梁钢棚支护后,每班支护安装两架即可,3人即可满足施工要求,大大降低了劳动作业强度及劳动成本费用,缩短支护时间。
(3)提高了顶板稳定性。原单体液压支柱支护时,属于不连续线性支护,当工作面出现周期来压时,超前应力集中区压力显现严重,单体柱无法实现让压作用,导致单体柱液缸负荷加大,支柱失效现象严重。而双梁钢棚顶梁在受压作用下可与顶板同步变形,起到让压作用,防止钢棚支护失效,进一步提高了顶板稳定性。工作面回采期间应力集中区顶板下沉量控制0.15m以下。
(4)避免顶板切顶破坏。原单体柱顶端“π”型顶梁钢性强,受力作用下对顶板煤岩体产生剪切破坏,而双梁钢棚顶梁支护断面大,而且在严重破碎区可通过安装走向钢带加大顶板支护断面,解决了线性支护时切顶破坏等技术难题。