宝塔采油厂长2油层采出水配置压裂液技术研究
2020-04-30应丹丹张建成章爱成张军营
应丹丹,张建成,章爱成,张军营
(延长油田股份有限公司 宝塔采油厂,陕西 延安761000)
在油田开采过程中,需要大量的水源进行脱水处理,这就加剧了水资源紧缺的问题[1],在加上传统的采出水处理工艺技术相对单一,且缺乏深度处理工艺,使得油田采出水不能更好的满足回注或者外流标准,甚至会出现环境污染,进而污染当地甚至周边城市的水源,因此,为了更好的处理油田采出水[2],解决采出水的去向问题成为工作的关键。油田采出水是比较好的配置压裂液的一种水源,用油田采出水来配置压裂液,解决了配置压裂液用水的水源问题又解决了采出水的去向问题。
油田采出水的特征包括高含盐、结垢离子,高含油、悬浮物、细菌等。在这些特征中,高含盐是油田普遍存在的共性,并且高含盐同时也意味着采出水中高含 Ca2+、Mg2+、Ba2+、Cr2+等易结垢的离子[3]。如果直接用来配置压裂液,这些离子的存在会阻碍压裂液稠化剂分子的伸展,使其很难在水中溶胀或者溶解,因此,不能形成高度分散体系的胶体溶液,进而影响压裂液的配胶特性。
本研究中以检测和去除长2产出水中Ca2+、Mg2+为目的,采用化学方法形成沉淀后随系统排出。筛选适宜的化学药剂来去除水中的Ca2+、Mg2+,通过测定Ca2+、Mg2+的去除率最后确定所选药剂或者药剂的复配体系。利用优选出来的药剂或复配体系处理过的长2产出水配置压裂液,对用该水配置的压裂液性能和用清水配置的压裂液进行对比评价。
1 实验部分
1.1 设备、仪器及药品
Na2CO3(天津市致远化学试剂有限公司),K2CO3(天津市致远化学试剂有限公司),碱式聚合氯化铝(上海展云化工有限公司),NaHCO3(国药集团化学试剂有限公司),以上药品均为分析纯;羟丙基瓜尔胶、硼砂、助排剂、引发剂、过硫酸铵均为工业品。
DNJ-5S六速粘度计(青岛恒泰达机电设备有限公司);HH-M8恒温水浴锅(南京物化智能设备有限公司)。
1.2 宝塔采油厂长2油层产出水水型分析
在实验之前首先对所取长2油层水水中离子含量进行检测,检测结果见表1。
表1 水质各项离子浓度检测Tab.1 Determination of ion concentration in water
1.3 药剂及用量的筛选
根据反应机理和去除方式,使用以下两类6种药剂进行筛选:
(1)沉淀反应类 Na2CO3、K2CO3、碱式聚合氯化铝、NaHCO3。
(2)螯合反应类 葡萄碳酸钠、腐殖酸钠。
初选淘汰3种药剂,分别为:碱式聚合氯化铝、葡萄碳酸钠、其原因分别为:
(1)碱式聚合氯化铝由于其加量大且药剂价格昂贵而淘汰;
(2)葡萄碳酸钠由于其形成的螯合物性能不稳定而淘汰。
鉴于以上原因,以下实验仅使用Na2CO3、K2CO3、NaHCO3、腐殖酸钠4种药剂进行。取长2地层水水样200mL,计算理论上完全反应掉水中的Ca2+、Mg2+需要的药剂量,数据见表2。
表2 理论完全反应加药量(g)Tab.2 Dosage for theoretical camplete reaction
为保障药剂与污水的充分反应,并最大限度模拟后期现场使用场景,需将药剂配制成溶液,配制各溶液各浓度并测定不同浓度的pH值,结果见表3。
表3 各药剂添加浓度Tab.3 Concentrations add to each agent
经过加药混合的污水,形成不同程度的絮凝体,使用滤纸过滤后,检测滤后水中其Ca2+、Mg2+含量,检测数据见表4。
表4 加药过滤后各钙镁离子浓度(mg·L-1)Tab.4 Calcium magnesium ion concentration after dosage filter
经过初步筛选,最终证明,只有生成沉淀类的Na2CO3、NaHCO3、K2CO33 种药剂去除 Ca2+、Mg2+的性能较好。
1.4 浓度优化
经过初步筛选,接下来对 Na2CO3、NaHCO3、K2CO33种药剂去除Ca2+、Mg2+的最佳用量进行优化。取200mL长2产出污水,过滤后,添加理论加量100%、125%、150%量的药剂进行处理,具体见表5。
表5 加药量及加药过滤后各处理水中Ca2+、Mg2+含量Tab.5 Calcium-magnesium ion content in treatment of water after dosage and dosage filter
由以上数据分析可得出:
(1)由于药剂纯度、反应损耗等原因,按理论加量的125%添加,效果达到最佳。
(2)理论加量的125%已经达到最大,继续加大药量效果并未变的更佳。
(3)水中 Ca2+、Mg2+总量降至 1000mg·L-1,再难以降低。
(4)3种药剂处理效果相差不大,鉴于Na2CO3及NaHCO3市场普及率较高,建议使用该两种药剂。
3 结果与讨论
用处理后的长2油层采出水,依据现有压裂液配液参数配液,并对配制的压裂液进行性能检测。压裂液配方为:基液:瓜尔胶0.3%、助排剂0.12%、引发剂0.06%。交联液:硼砂1.8%、过硫酸铵1.2%;基液与交联液的体积比为100∶5。
表6 加药过滤后的长2采出水中Ca2+、Mg2+含量Tab.6 Calcium magnesium ion content in water from long 2 after dosage filter
由表6可以看出,除未处理的长2产出水无法交联外,其余两组配置的压裂液体系,在交联后都可以挑挂,但是处理后长2采出水配制的压裂液在2h后破胶效果不佳,因此,我们对配方进行了调整,调整后配方如下:基液:瓜尔胶0.3%、助排剂0.12%、引发剂0.06%;交联液:硼砂1.5%、过硫酸铵1.4%;基液与交联液的体积比为100:5。
继续使用处理后的长2产出水与清水配制压裂液进行对比,对比实验数据见表7。
表7 加药过滤后各Ca2+、Mg2+浓度Tab.7 Calcium magnesium ion concentration after dosage filter
由表6、7两组粘度实验数据分析,可得出结果:长2油层产出水,未经处理无法交联,Ca2+、Mg2+处理至1000mg·L-1以下,可以配制压裂液,实现交联,基液粘度较清水低,交联粘度较清水高近50%,破胶后粘度较清水略高。
4 结论与建议
(1)长2油层产出水利用常规的化工药剂Na2CO3、NaHCO3处理后,可以实现配制压裂液,且交联粘度较清水更高,携砂效果更好。
(2)现场实施可在长2产出水污水处理站的水处理系统之前添加除Ca2+、Mg2+的Na2CO3或Na2CO3,在处理过程中药剂与水中钙镁离子生产沉淀,经过水处理系统的过滤器过滤后,实现除Ca2+、Mg2+的效果。处理后的长2产出水,可在配液站或者压裂现场配制压裂液。
(3)该长2油层产出水配制压裂液技术,实用性强,操作简便,为我厂油层产出水的利用提供了一条新的道路,为油田的发展做出了贡献。