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采煤斗齿冲击值低原因检测分析

2020-03-04

铸造设备与工艺 2020年6期
关键词:偏析马氏体孔洞

(贵州省机电研究设计院,贵州贵阳 550002)

斗齿是采煤机上的重要部件,是由齿座和齿尖组成的组合斗齿,二者靠销轴连接。斗齿一般装在采煤机挖斗的前端,在工作时直接与岩石、矿石等物料接触。当斗齿切割物料时,斗齿与物料发生相对运动,在表面产生很大的正挤压力,从而在斗齿工作面和物料之间产生较大的摩擦力,斗齿要承受冲击作用。在采煤时,由于长时间承受较大的冲击,斗齿表面产生不同程度的磨损。斗齿冲击值低时,在工作中容易出现断齿,造成产品早期失效。某公司采煤斗齿产品冲击值低,为了查找其原因抽取其中一件进行检测分析。

1 试验与分析

对冲击值偏低的斗齿进行解剖,进行化学成分分析、力学性能检测及金相试验,根据测试结果对产品质量进行评价。

1.1 解剖方案

采煤斗齿尖端来样时已经被切割掉且断面发蓝,如图1 所示,去掉烧伤区域后在剩余部位取样,如图1b)所示,在紧靠齿尖处中间十字体部分并排取力学冲击试样3 根,依次命名为1 号(一侧)、2 号(中间)、3 号(另一侧)。另取横截面试样两块,做金相及化学成分检测。

图1 斗齿形貌

1.2 化学成分

委托方未明确材质,按盲样测试化学成分,结果见表1.

表1 采煤斗齿化学成分检测结果(质量分数,%)

试验结果表明,材质匹配ZWC-ZG30CrMnSi Mo,ZWC-ZG30CrMnSiMo 化学成份范围要求:ω(C)0.25%~0.35%,ω(Mn)0.6%~1.6%,ω(Si)0.5%~1.8%,ω(Cr)0.5%~1.8%,ω(Mo)0.2%~0.8% .

1.3 力学性能

1.3.1 硬度

采煤斗齿横截面HRC 硬度测试结果及位置如图2 所示。

试验结果表明,大部分位置硬度值位于(49.1~52.1)HRC 之间。依据挖掘机铸造斗齿产品技术条件T/CFA 02010204.7-2018,要求齿尖硬度≥46HRC,本斗齿符合采煤斗齿对硬度的要求,但中心硬度反常偏高,为58.3HRC.

图2 斗齿横截面HRC 硬度检测值

1.3.2 冲击试验

在常温20 ℃下对试样进行KV2冲击试验,1号、2 号、3 号试验结果分别为15.8 J、17.3 J、14.8 J.

冲击值最低的位置在斗齿齿尖十字体一侧边位置。依据挖掘机铸造斗齿产品技术条件T/CFA 02010204.7-2018,要求冲击值≥12 J 属合格。但是,客户指定要求冲击值≥18 J,则属不合格。

1.4 金相分析

1.4.1 试样酸浸后形态

试样酸浸后形态如图3 所示,试样表面呈现粗大的铸态晶花纹,其上有较多的细小疏松孔洞。中心呈现偏析,尤其是硬度试片检验面,偏析斑点区域尺寸达4 mm.

1.4.2 微观组织分析

选取3 号冲击试样,进行微观组织检验,微观形貌如图4 所示。抛光状态下,可观察到大颗粒的外来夹渣及孔洞,见图4 a);有碎点状硫化物、氧化物夹杂,未发现大量聚集及大尺寸的内生夹杂,见图4 b).

经4%硝酸酒精溶液浸蚀后,晶粒度7.0 级,组织分布不均匀,呈沿晶网状及条带状偏析,见图4 c);组织为回火马氏体,马氏体呈针状和板条状混合,属典型中碳马氏体特征,见图4 d).

图3 低倍下试样酸浸后形态

图4 3 号试样显微组织

1.4.3 微观断口试验

选取冲击值最低的3 号试样进行微观断口分析。

微观断口形态及能谱如图5 所示,可以看出冲击断口在较低倍数下即可观察到,微观断口形貌为韧窝,如图5a)、5b);其上密集分布有大量疏松、气孔、夹杂物,如图5c)、5d)、5f)、5g).韧窝分区特征明显,局部区域呈浅韧窝状,局部区域呈深韧窝状;疏松、气孔区域能谱检测到含N 元素,如图5e);夹杂物能谱分析主要为氧化铝和硫化锰类,如图5h)与图5k).

2.冲击值偏低原因讨论

2.1 材质方面

材质化学成分符合ZWC-ZG30CrMnSiMo,为低合金耐磨钢,用于斗齿是比较合适的。

图5 3 号试样微观断口形貌及能谱图

试块中心位置硬度异常偏高,达58HRC 以上,酸浸试片显示其为中心偏析缺陷。形成原因系钢液在凝固过程中,中心部位冷却较慢而造成的成分偏析。如果冲击试样恰好选自中心偏析区域,将出现冲击值异常现象。

在夹杂物常规检验中,并未发现有聚集的、大量超尺寸的内生夹杂物存在,仅发现碎小的夹杂物,说明材料纯净度较为良好。但是,在冲击断口上,微观检验发现密集分布的氧化铝及硫化锰类夹杂。冲击断口上韧窝底部可以暴露出断面附近更多的夹杂,说明材料纯净度较差。少量的小颗粒夹杂对冲击性能影响通常不大,但是当数量较多时将显著降低冲击韧性,直接导致冲击值偏低。

较大的疏松孔洞同样破坏基体连续性,在孔洞边缘能谱显示含氮元素。氮含量高的钢长时间放置后,由于氮化物析出会引起金属晶格扭曲而产生很大的内应力,从而恶化了钢的塑性和冲击韧性,使钢变脆。钢中氮的来源主要来自铁水、炉膛的炉气和与钢水接触的空气。一般情况下,应降低钢中氮含量。

2.2 热处理方面

材料微观组织为回火马氏体,属淬火+低温回火组织,晶粒度合格。微观组织分布不均匀,呈沿晶界网状及条带状偏析,其原因可能由马氏体回火不充分引起,也不排除成分方面存在偏析,需要均匀化处理。

硬度检验,技术条件要求硬度≥46HRC 即可,实际检验硬度主要分布在49HRC~52HRC.一般来说,硬度越高,耐磨性越好的材料,其冲击韧性越差。适当降低硬度,在50HRC 以下,可以提高冲击韧性。

3 结论

采煤斗齿硬度值偏高是引起冲击韧性值偏低的主要原因;原材料方面夹杂物、疏松孔洞偏多,是造成冲击值低的又一因素。实际生产过程建议:

1)提高采煤斗齿回火温度,适当降低硬度;

2)优化冶炼工艺,尽量减少铸件夹杂、疏松孔洞缺陷;

3)对采煤斗齿做氧、氮、氢气体含量检测。材料可能存在氮含量偏高现象,建议在熔炼过程中控制氮含量。

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