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浅谈硫酸钾项目中自动化控制烘炉的生产管理要求

2020-01-28岳紫云

锦绣·下旬刊 2020年9期
关键词:硫酸钾自动化

岳紫云

摘要:硫酸钾是一种高效硫钾肥料,既可作为独立的高档钾肥成品,又能以原料形式进入硫基复合肥,实现了适合需求市场变化的灵活产品路线,以追求最佳经济效益。当今世界上70%的硫酸钾是用转化法生产的,在转化法中,又分为热法和湿法两种,本次主要讨论通过热法曼海姆炉工艺,硫酸钾采用自动化控制进行升温烘炉的生产管理要求。

关键词:硫酸钾;曼海姆炉;自动化;管理要求

1、点火烘炉

点火烘炉所具备的条件:主机、引风机、送风机已全部试车合格,控制室操作台及压力表、温度计、流量计已全部调试合格,循环水、电、气、主厂房照明及安全措施已具备。将2吨硫酸钾铺入反应炉炉底。插死反应炉的两个下料口。

(1) 天然气系统的准备工作

吹扫打压合格后,引天然气至炉前,关闭烧嘴前截断阀,打开放空阀进行煤气置换空气(采用间断置换),使天然气管道中氧含量小于0.5%后合格,关闭放空阀。

(2) 引、送风机的开车

① 通知电工检查电机绝缘后送电,启动引风机,对反应炉进行置换20分钟以上。

② 通知电工检查送风机电机绝缘后送电,启动送风机。

③ 检查引、送风机运转是否良好,电流、轴温、风量、振动是否正常。

④ 燃烧室负压的调整:缓慢调整引、送风机风阀及复热器风阀,维持燃烧室在微负压。

( 3) 小烧嘴的点火

① 控制天然气截断阀后压力稳定在0.2±0.02MPa。

② 控制燃烧室在微负压。

③ 记录下炉内各点温度。

④ 燃烧室置换并经动火分析合格。

⑤ 打开小烧嘴针形阀,用酒精棉球点燃小烧嘴。燃空比调节至最小,使火焰燃烧稳定,并呈浅兰色,对反应炉进行初温阶段烘炉。参照炉顶温度进行控制。

( 4) 烘炉严格按升温曲线进行操作,严禁温度猛升猛降。

( 5) 烘炉时,当炉中温度达到80℃,对主机及石墨冷却器引入冷却水(冷却推料机视情况而定),并启动主机运行,防止局部过热。

( 6) 烘炉时,当炉中温度达到100℃,开启主机风冷进行冷却。在低温和中温区,若实际操作升温速率快又无法控制时,可采用焖炉方式或间断升温方式调节。

( 7) 烘炉时,当炉中温度达到410℃,点燃大烧嘴,进行高温阶段烘炉(检查炉体水分是否全部除净)。

( 8)  烘炉时,当炉中温度达到430℃,启动氯化钾加料机,缓慢将1.2吨氯化钾铺入炉底。

2、烘炉期间注意事项

( 1) 烘炉试车时,各专业人员必须到现场检查、指导。

( 2) 烘炉试车由生产部长统一协调指挥,相关人员各负其责,并精心操作。

( 3) 烘炉期间,特别是烘炉初期,各班组应加强巡回检查,并密切注意反应炉各段温度变化,从烧嘴视镜观察火焰燃烧情况。发现熄火,立即关闭气截断阀,打开放空阀。引、送风机运行10分钟,若再次出现熄火,通知班长并及时汇报。

( 4) 烘炉期间,应加强对引、送风机的检查,若引、送风机出现故障,不能正常运行,必须立即熄火,关闭气截断阀,开放空阀,进行检修(此时反应炉同样采用焖炉方法)。

( 5) 若烘炉出现故障停下,重新点火时,炉内必须置换15分钟后才能点火,火量控制由小到大,逐步恢复至正常。

( 6) 若烘炉期间出现断电,立即关闭气截断阀,开放空阀。

( 7) 烘炉期间应加强对主机电流、振动、轴温及炉体加固带、炉顶拉杆的检查,发现问题及时汇报处理。

( 8) 烘炉期间,应加强对循环水泵及循环水池液位以及各冷却点温度检查。若发现断水,应立即打开炭精快开孔,关闭气阀门,防止烧坏石墨冷却器,待供水恢复后,按操作程序重新点火烘炉。

3、升温操作要点

( 1) 升温过程要严格控制升温速率,不得过快以免导致反應炉损坏,寿命缩短。带出水要及时排出,防止进入引风机。燃烧室入口控制微负压,不得正压操作。天然气燃烧要完全,防止复热器及附属管道、阀门堵塞,保持黑矽砖的传热效率。主机冷却系统(水和空气)要及时送入。温度400℃左右时对炉体加固带及炉顶拉杆要及时调整。在升温初期主机要间断开停,保持良好状态;炉温在200℃以上时主机应保持连续运转。当升温速率难以控制而采用间断升温法时,一定要关闭进炉的送风阀和引风阀,防止冷空气进入。

( 2) 升温结束之前氯化钾、硫酸全部到位,硫酸高位计量槽液面恒定(有回流),阀门、仪表、管路均处于良好备用状态。制酸高位水桶已保持液面恒定(有水回流),硫酸洗涤塔及氯化氢尾气回收塔已加水至正常液位,各设备冷却水畅通。

( 3) 升温结束时制酸系统按正常开车程序开启(见6.2),此时司炉岗位可抽开反应炉下料口的插板。此时因部分热量带出系统,反应室温度相应下降,因此要及时调整天然气气量及引、送风量,当反应室温度已稳定在530—540℃时,可开始按30%负荷以一定投料比投入氯化钾、硫酸,届时氯化氢开始发生,制酸岗位即行开车(操作手段与正常开车相同)。此时要保持稳定的反应温度。数个小时后开始出料,此时产品质量不会很好,不加石粉,可送入成品料仓装袋(或经推料机尾部卸料口卸在洁净地面装袋不入库),但不进入成品仓库。除尘系统同步开车。随着炉顶、炉底温度的升高,缓慢增加负荷至100%。

( 4) 当采样分析硫酸钾中Cl-≤1.5%,H2SO4≤1.5%时,此时可做为成品进行正式计量包装,同时依中控分析游离酸含量适量加入石粉,以中和成品中游离酸。此时即转入正常生产,操作控制转入正常开车阶段,原始大开车即告结束。

( 5) 经输料系统送至成品料仓,已经装袋不合格硫酸钾或卸地装袋不合格品,待正常生产后视中控分析中Cl-及硫酸含量情况极少量输入输料系统(经返料机匀速加入或用人工少量添入皮带机)进入成品料仓转化为硫酸钾合格成品。

4、天然气点火及正常操作注意事项

天然气燃烧器点火前必须开启送引风机置换15分钟以上,动火分析合格后方可进行点火,防止产生混合气体发生爆炸。

通过实际项目经验,以天然气作为燃料替代煤炭烘炉,安全性更好,结合DCS自控系统,操作更为简便,项目稳定性好,对大气污染小。

参考文献

[1]汪家铭,于长水《化工科技市场》.

[2]张罡,张一甫《海湖盐与化工》.

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