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强封堵高密度油基钻井液在新疆油田高探1 井的应用

2019-11-28刘政李俊材蒋学光

石油钻采工艺 2019年4期
关键词:失剂乳化剂高密度

刘政 李俊材 蒋学光

1.中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻井液技术服务公司;

2.中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井液分公司

高泉背斜构造上属准噶尔盆地南缘山前冲断带四棵树凹陷。四棵树凹陷处于北天山构造带与西准噶尔构造带交汇处,南以托斯台前缘断裂和巴音沟断裂为界,东北部以北北西走向的艾卡断裂与车排子凸起相隔,总体走向北西西-南东东。高泉背斜北翼发育高泉北断裂,为北北东向南倾逆断层,背斜西翼发育高泉1 井南断裂,为东西向北倾逆断裂,平面上发育3 个局部高点,高探1 井位于北高点。侏罗系头屯河组顶界圈闭面积71.4 km2,闭合度500 m,高点埋深5 770 m;三工河组顶界圈闭面积45.7 km2,闭合度450 m,高点埋深5 970 m;八道湾组顶界圈闭面积48.1 km2,闭合度450 m,高点埋深6 270 m。高探1 井位于新疆准噶尔盆地南缘冲断带四棵树凹陷高泉东背斜构造,设计井深5 980 m,目的层侏罗系头屯河组,兼探白垩系吐谷鲁群组[1-2]。2017年前,该构造没有一口井钻达目的层,由于以前的井三开以下使用水基钻井液,井壁失稳严重,井下阻卡事故频发。因此,2018年高探1 井三开以下选择使用强封堵高密度油基钻井液,保障该井能顺利钻到目的层,探明目的层的油气储量。

1 钻井液技术难点及对策

高探 1 井井身结构:一开Ø660.4 mm×200 m,二开Ø444.5 mm×2 710 m,三开Ø311.2 mm×5 430 m,四开Ø215.9 mm×5 920 m。其中三开2 343~4 630 m塔西河组和4 980~5 358 m 安集海河组岩性水敏性强,井壁易失稳。沙湾组至头屯河组地层,裸眼段高低压层交互,易井漏。高密度钻井液流变性维护难度大,要求钻井液具有强的抗污染能力,柴油作为基础油燃爆风险高,给钻井液技术带来很大挑战。

1.1 复杂地层井壁易失稳

塔西河组地层岩性为褐色、灰色泥岩夹薄层泥质粉砂岩、绿灰色石膏质泥岩及膏盐岩,易水化分散;存在断层、破碎带,钻进过程中,井壁易出现掉块、垮塌等复杂情况。安集海河组地层岩性主要为一套绿灰色、深灰色泥岩,夹不等厚绿灰色、深灰色泥质粉砂岩、绿灰色粉砂质泥岩。泥岩遇水极易水化、破碎带发育,钻进过程中,井壁易膨胀缩径、分散垮塌,井壁易失稳,进而引起井下卡钻等复杂事故[3]。

技术对策:(1)钻遇断层、破碎带时,强化油基钻井液的封堵能力,采用沥青质封堵剂和纤维类封堵剂相结合,对断层、破碎带进行治理,控制140 ℃条件下HTHP 滤失量小于3.0 mL;(2)维持油基钻井液的密度能平衡安集海河组地层的坍塌压力;(3)采用活度平衡理论,使油基钻井液滤液的活度低于所钻地层水活度,从而使油基钻井液中水相不向地层渗透,相反使地层水向油基钻井液中渗透,有效抑制水敏性地层吸水缩径。

1.2 高密度钻井液流变性维护难度大

高泉东背斜构造地层压力系数高,头屯河组压力系数2.15,地层高陡,最大地层倾角60°,油基钻井液的密度高达2.42 g/cm3,高密度钻井液流变性能维护难度大。该构造冬季气温低,最低在-30 ℃左右,要求油基钻井液具有好的低温流变性。

技术对策:(1)强化固控设备的使用,筛布使用0.068 mm(230 目)孔径,振动筛和除砂器的使用率100%,离心机的使用率不低于50%,筛布要勤检查,发现损坏及时更换;(2)选用优质重晶石加重,优质重晶石的密度必须不小于4.35 g/cm3;(3)维持油基钻井液具有较高的油水比,一般在 90∶10~95∶5 之间;(4)在低温条件下,选用-35 号柴油作油基钻井液的基础油,氯化钙水溶液中引入乙二醇防冻,保障油基钻井液具有好的低温流变性。

1.3 要求钻井液具有强的抗污染能力

塔西河组、安集海河组地层含膏盐,临井高泉1 井在吐谷鲁群组钻遇高压水层,固井时使用水泥浆,这些因素要求强封堵高密度油基钻井液具有较好的抗膏盐、水侵、水泥和岩粉的污染能力。

技术对策:(1)保持高的油水比,一般在90∶10~95∶5 之间;(2)维持较高的电稳定性,一般在 800~1 500 V 之间。

1.4 柴油作为基础油燃爆风险高

由于柴油基钻井液的流变性好于白油基钻井液,因此选用柴油作为基础油。由于柴油自身易燃,目的层钻进存在气侵现象,进而强封堵高密度油基钻井液易发生着火或爆炸等事故。通过优选阻燃阻爆剂,提高强封堵高密度油基钻井液的阻燃阻爆能力。

1.5 裸眼段高低压层交互易井漏

该井 4 630~4 980 m 井段压力系数 1.55,4 980~5 358 m 井段压力系数 1.90,5 358~5 408 m 井段压力系数 1.75,5 408~5 778 m 井段压力系数 1.95,5 778~5 920 m 井段压力系数2.15,沙湾组和紫泥泉子组地层压力系数回落,三开同一裸眼段地层压力系数交错,使用强封堵高密度油基钻井液钻进过程中易发生井漏复杂[4]。

技术对策:针对强封堵高密度油基钻井液特点,选用物化性能较适合的堵漏材料。LCM 系列堵漏剂是聚丁酯类材料,密度2.3~2.45 g/cm3,片状及微片状颗粒,有 LCM-1(细、60~200 目)、LCM-2(中、40~60 目)、LCM-3(粗,4~16 目)3 种型号 (图1),LCM 堵漏剂形成的堵漏墙强度高,现场使用方便,配制简单。

图1 LCM 系列堵漏剂Fig.1 LCM plugging agents

堵漏材料选择原则:LCM 片状颗粒作架桥粒子,提供堵漏所需的空间网架结构;LCM 微片状颗粒作填充剂使用,加强封堵层强度,对抗地层闭合压力,防止堵漏剂回吐;SDL 膨胀性纤维在空间网架、填充层上形成很好的叠加,提高承压能力。经过室内评价及现场应用,形成了强封堵高密度油基钻井液配套堵漏技术,堵漏施工推荐配方见表1。

表1 堵漏推荐配方Table 1 Recommended plugging formula

2 处理剂优选及性能评价

2.1 主要处理剂优选

2.1.1 乳化剂优选

目前市场上使用的油基钻井液乳化剂,大部分都是将主乳化剂、辅乳化剂和润湿剂按一定的比例混合成“三合一”乳化剂产品。选用哈里伯顿公司的“三合一”乳化剂HB-1、四川鸿华公司的“三合一”乳化剂HFMO、新疆同益工贸有限公司的“三合一”乳化剂TYODF-301 以及川庆钻井液公司自主研发的“三合一”乳化剂KOD-1 进行评价筛选。根据表2 配方配制,在高温140 ℃下滚动24 h后,测试破乳电压。对比分析表2 结果可知,4 号配方热滚前破乳电压702 V,140 ℃下热滚24 h 后破乳电压468 V,乳化效果优于其余3 组配方。因此,选用川庆钻井液公司自主合成的KOD-1 乳化剂,其中主乳化剂是一种单硬酯脂肪酸,辅乳化剂是对不同分子量的脂肪酸进行改性形成的脂肪酸酰胺,润湿剂是一种混合脂肪酸酯。

2.1.2 有机土优选

选用哈里伯顿公司的有机土HB-2、四川鸿华公司的有机土HFEL、新疆同益工贸有限公司的有机土TYODF-601 进行评价筛选。配方:柴油+8%KOD-1+3%有机土+20% CaCl2水溶液,高搅20 min,在高温140 ℃下滚动24 h后,测试六速读值。对比分析表3 结果可知,HB-2 提高黏切力效果优于其他2 种有机土,因此,选用哈里伯顿公司的有机土HB-2。

表2 乳化剂优选实验结果Table 2 Experimental selection result of emulsifier

表3 有机土优选实验结果Table 3 Experimental selection result of organic clay

2.1.3 降滤失剂优选

选用哈里伯顿公司的油基降滤失剂HB-3,四川鸿华公司的油基降滤失剂HFLO,新疆同益工贸有限公司的油基降滤失剂TYODF-101,以及川庆钻井液公司自主研发的油基降滤失剂KOD-2,进行评价筛选。配方:柴油+8%KOD-1+3%有机土HB-2+4%降滤失剂+20% CaCl2水溶液,高搅 20 min,140 ℃下滚动24 h 后,测试相关性能参数。对比分析表4 结果可知,使用KOD-2 的配方在140 ℃下热滚24 h 后,高温高压滤失量4.2 mL,流变性和乳化稳定性都较好,降低滤失量效果优于其他3 种降滤失剂。因此,油基钻井液的降滤失剂选用川庆钻井液公司自主研发的KOD-2,其成分是一种改性的丁苯橡胶。

表4 油基降滤失剂优选实验结果Table 4 Experimental selection result of oil based fluid loss agent

2.1.4 封堵剂优选

选用2 种封堵材料,国产的液体磺化沥青YH-150 和进口的固体粉末状磺化沥青SOLTEX。用砂床评价法评价油基钻井液的封堵性能。在GGS71-A 型高温高压滤失仪釜体中安装砂床,砂床的底部为粒径0.25~0.48 mm 的刚性颗粒,高6 cm,上部为粒径0.08~0.15 mm 的刚性颗粒,高6 cm。油基基浆配方:柴油+8%KOD-1+3%有机土HB-2+4%降滤失剂KOD-2+20%CaCl2水溶液,高搅20 min,分别加入不同比例的封堵剂,测定在压差3.0 MPa 和4.5 MPa下的140 ℃高温高压滤失量[5]。从表5 分析可知,单独使用封堵剂SOLTEX 的效果好于单独使用封堵剂YH-150,两种封堵剂复配使用效果好于单独使用一种封堵剂。油基基浆补充2% YH-150+2%SOLTEX 后,140 ℃ 高温高压滤失量 1.8~2.2 mL,封堵性能好。因此,油基钻井液的封堵剂选用YH-150 和 SOLTEX 复配使用。

表5 封堵剂实验结果Table 5 Experimental selection result of plugging agent

2.1.5 钻井液配制

配方:柴油 (0#/-35#)+5%~8%乳化剂 KOD-1+1~3%有机土HB-2+3%~5%油基降滤失剂KOD-2+3%石灰+1%~2%封堵剂YH-150+1%~2%封堵剂SOLTEX +1%~2%阻燃阻爆剂KOD-3+氯化钙水溶液+重晶石。配制方法:加入配比量的柴油(0#/-35#)、乳化剂 KOD-1、有机土 HB-2 和油基降滤失剂 KOD-2,高搅 30 min;加入石灰,高搅20 min;加入封堵剂 YH-150、SOLTEX 和阻燃阻爆剂KOD-3,高搅20 min;加入氯化钙水溶液,高搅30 min;加入重晶石,高搅30 min;高速搅拌机转速设置为10 000 r/min。

2.2 性能评价

2.2.1 基本性能

配制密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液,50 ℃测定其基本性能,结果见表6,可以看出,其在140 ℃热滚前后都具有好的性能指标。热滚后,强封堵高密度油基钻井液具有好的流变性能、封堵性能和乳化稳定性能,闪点125 ℃,阻燃阻爆效果好,能满足现场安全施工的要求。

表6 强封堵高密度油基钻井液的基本性能Table 6 Basic properties of high-density plugging oil based drilling fluid

2.2.2 封堵性

配制密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液,测定140 ℃高温高压滤失量,每5 min 记录一次滤失量,共计测定1 h。由图2 实验结果可知,强封堵高密度油基钻井液140 ℃高温高压初始5 min 滤失量 1.4 mL,30 min 累计滤失量 2.8 mL,60 min 累计滤失量2.9 mL,30 min 后滤失量趋于0,实现了很好的即时和长效封堵效果。滤饼质量薄而有韧性,封堵效果好。

2.2.3 抑制性

图2 滤失量随时间变化图Fig.2 Variation of fluid loss over the time

选用目标区块古近系地层安集海河组泥岩,利用线性膨胀方法和岩屑滚动回收率,评价密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液的抑制性能。线性膨胀实验的岩样制做方法:在100 ℃下烘干泥岩,称取过孔径0.15 mm 分样筛的泥岩10.0 g,在压样机模具中以4 MPa 压力压制5 min,制做成柱状岩样。在OFIT 页岩膨胀仪上,分别测定在清水、PRT 水基钻井液、PRT 有机盐水基钻井液、强封堵高密度油基钻井液中浸泡24 h 后的膨胀率[6-7]。

选用粒径2.00~4.00 mm 的泥岩做岩屑滚动回收率实验,分别在清水、PRT 水基钻井液、PRT 有机盐水基钻井液、密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液中,140 ℃下热滚16 h 后,用孔径0.25 mm分样筛回收,用石油醚或清水冲洗干净,在100 ℃下干燥后称量[8]。由表7 可看出,密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液对安集海河组泥岩的膨胀率为0.7%,岩屑滚动回收率为97.6%,表明其可以有效抑制安集海河组泥岩的水化分散和膨胀缩径。

表7 安集海河组泥岩膨胀率和回收率实验结果Table 7 Experimental results of expansion ratio and recovery of Anjihaihe formation mudstone

2.2.4 抗污染性

(1)抗泥岩污染评价。选用目标区块古近系地层安集海河组泥岩,粉碎后选取粒径0.074 mm(200 目)的岩粉按不同比例加入到密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液中,在140 ℃条件下热滚24 h,测定钻井液性能[9]。由表8 分析可知,在岩粉加量少于10%时,强封堵高密度油基钻井液的各项性能指标都较稳定,说明该油基钻井液具有好的抗安集海河组泥岩污染能力。

表8 泥岩污染实验结果Table 8 Experimental results of mudstone contamination

(2)抗水侵污染评价。向密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液中分别加入不同比例的清水后,在140 ℃条件下热滚24 h,测定强封堵高密度油基钻井液性能。由表9 分析可知,在加入清水量不大于15%时,强封堵高密度油基钻井液的各项性能指标都较稳定,表明该油基钻井液具有好的抗水浸污染能力。

表9 抗水浸污染实验结果Table 9 Experimental results of water immersion contamination resistance

(3)抗水泥污染评价。向密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液中,分别加入不同比例的水泥后,在140 ℃条件下热滚24 h,测定油基钻井液性能[10]。由表10 可知,加入1%~4%的水泥后,强封堵高密度油基钻井液的各项性能指标都较稳定,表明该油基钻井液具有好的抗水泥污染能力。

(4)抗膏盐污染评价。向密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液中,分别加入不同比例的NaCl 和石膏后,在140 ℃下热滚24 h,测定油基钻井液性能。由表11 可知,加入不同比例膏盐后,强封堵高密度油基钻井液的各项性能指标都较稳定,表明该油基钻井液具有好的抗膏盐污染能力。

表10 抗水泥污染实验结果Table 10 Experimental results of cement contamination resistance

表11 抗膏盐污染实验结果Table 11 Experimental results of gypsum salt contamination resistance

2.2.5 低温流变性

测量密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液在不同低温条件下的流变性能。从表12 分析可知,温度越低,强封堵高密度油基钻井液的流变性越差。在-30 ℃极端低温的条件下,钻井液的漏斗黏度126 s、初切8 Pa、终切16 Pa,仍具有较好的流动性,表明该油基钻井液能满足新疆地区冬季低温条件下的钻井、转运、贮存等作业的需要。

表12 低温流变性测量结果Table 12 Measurement results of low-temperature rheological property

3 现场应用

高探 1 井 2018年3月24日开钻,2018年11月9日完钻,设计井深5 980 m,完钻井深5 920 m,完钻层位头屯河组,电测井底温度140 ℃,全井平均机械钻速2.58 m/h,完钻周期230 d。该井在2 710~5 920 m 井段使用强封堵高密度油基钻井液,井身结构及钻井液体系见表13。钻进过程中,钻井液性能稳定,在-30 ℃条件下具有好的流变性能(表14)。在塔西河组,钻遇150 m的破碎带,采用沥青质封堵剂SOLTEX、YH-150 和纤维类封堵剂TP-2 相结合方法进行有效封堵。在井深5 756 m 钻遇裂缝发生井漏,漏速14.6 m3/h,采用强封堵高密度油基配套堵漏技术,经过2 次堵漏,堵漏成功,堵漏效果较好,累计漏失密度2.30 g/cm3的强封堵高密度油基钻井液78 m3。电测结果显示井径规则,未出现垮塌现象,最大井径扩大率3.4%,平均井径扩大率1.3%。返出的泥岩棱角分明,呈片状,如图3 所示。井眼通畅,无井下事故发生,电测、下套管均一次成功。

临井高泉 1 井 2003年8月28日开钻,2004年11月30日完钻,设计井深5400 m,在井深5594 m钻遇高压水层,有机盐聚合醇水基钻井液性能受到破坏,井壁失稳严重,井下阻卡事故频发,在5285 m提前完钻,完钻层位安集海河组,全井平均机械钻速1.84 m/h,完钻周期459.9 d。在同一构造,强封堵高密度油基钻井液体系与有机盐聚合醇水基钻井液体系相比,复杂事故率降至1%,钻井周期缩短50%,钻井综合成本降低50%,提质提效效果显著。

2019年1月6日,高探1 井试油喜获高产油气流,准噶尔盆地南缘勘探实现重大突破,日产原油1.213×103m3、天然气 3.217×105m3,创整个新疆盆地单井日产量最高纪录。

表13 高探1 井井身结构及钻井液体系Table 13 Casing program & drilling fluid system of Well Gaotan-1

表14 强封堵高密度油基钻井液性能Table 14 Properties of high-density plugging oil based drilling fluid

图3 高温高压滤饼Fig.3 High-temperature, high-pressure filter cake

4 结论与建议

(1)室内实验和现场应用表明,强封堵高密度油基钻井液能够解决新疆准噶尔盆地南缘冲断带四棵树凹陷高泉东背斜构造地层钻井的难题,建议在新疆准噶尔盆地南缘地区强水敏性地层、高地应力地层等复杂地层超深井中进一步推广应用。

(2)在新疆准噶尔盆地南缘地区,与使用水基钻井液相比,使用强封堵高密度油基钻井液成本较高。但是,它能降低复杂事故率,缩减钻井周期、降低钻井综合成本,提质提效效果显著。

(3)强封堵高密度油基钻井液在新疆准噶尔盆地南缘地区成功应用的同时,为该地区的环境保护带来了一定的风险。应用过程中,一定要严格执行HSE 方面的相关规定,控制发生环境污染的风险。

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