邹庄煤矿87采区大巷过断层支护技术研究
2019-08-06林卫国淮北矿业股份有限公司
文/林卫国(淮北矿业股份有限公司)
断层破碎区作为一种十分常见的地质构造,具有强度低、易透水等特性。当断层破碎区落差很大时会直接与含水层导通或相连,巷道掘进时极易发生突水事故,严重时甚至会导致淹井。且断层破碎区内岩石破碎,强度低,巷道支护难度大,给巷道围岩控制带来困难[1,2]。
邹庄煤矿87 采区大巷在施工过程前方遇到F25 大断层,断层破碎区内岩石破碎,严重影响巷道掘进及支护,且断层上盘太灰含水层与煤层顶底板地层“对接”或使太灰堆覆于煤层之上,井下巷道掘进或回采时存在突水隐患,亟需对F25 断层进行治理,消除突水隐患,并保障主体巷道顺利通过。
采用地面预注浆,注浆压力高,浆液可以进入岩体细小裂隙,注浆效果更好,适用于含水层厚度大或者含水层多而分散的地层;且地面预注浆深度可超过1000m,注浆工艺完善,设备配套,且堵水效果好。地面预注浆占用建井工期少,不影响正常的采掘交替,大大改善了施工条件,加快了施工速度,提高了施工质量[3-5]。
一、工程概况
87 采区位于邹庄煤矿井田西部,南坪断层与F25 断层所夹持的狭长断块内,平面上大致呈南北向的条带状分布。总体构造形态为一较宽缓的走向西北、倾向东北的单斜构造,采区北部地层走向、倾向变化较大,且次级褶曲较发育。采区内断层较为发育,大部分断层走向为北东、东西向,多为南坪断层、F25 断层派生中小型断层。
87 轨道石门是87 采区主体巷道,主要穿过F25 断层,F25 断层位于87 采区东部,为逆掩推覆断层,上下盘层位叠置现象严重,走向NNE,倾向SEE,倾角变化范围40°~50°。在煤层中延展长度为4932~5175m,最大断距>1000m,属查明断层。
87 采区内岩性均以泥岩为主,其次为粉砂岩和砂岩。泥岩岩体质量一般为中等,属不稳定~中等型;粉砂岩岩体质量为中等,属中等~稳定型;砂岩岩体质量为中等~良,岩性致密坚硬、强度高不易垮落,属稳定型。但F25 断层内岩性混杂,以泥岩为主,粉砂岩、砂岩次之,挤压揉皱现象比较明显。
二、地面预注浆方案设计
1.方案设计原则
通过对87 采区主体巷道F25 断层上盘太灰含水层及F25 断层进行地面预注浆加固,使得断层破碎区巷道实现空间上的立体注浆效果,注浆段以内的破碎岩石胶结形成整体,从而加强围岩本身的抗弯能力和承载能力。
2.注浆孔设计
布置地面定向多分支钻孔,设计一个钻孔单元,包括一个主孔、5 个分支孔,根据施工情况预留2 个机动检查加固孔。主孔以探查层位及构造带位置为主,并初步查明注浆区域的水文地质条件。各分支孔针对各具体设计巷道位置进行预注浆加固,尽量保持以顺巷道钻进,控制钻孔轨迹进入巷道设计标高“着陆”,并沿设计巷道延伸过F25 断层带约60m,对巷道穿越F25 断层带两侧一定范围进行预注浆加固,改良巷道穿越F25 断层破碎带区域的工程地质条件。
3.注浆参数设计
已知太灰正常水位0 m 左右,巷道标高-700~-820m,则太灰静水压力约7~8.2MPa。结合注浆设备耐压能力,本次选取注浆终止孔压为10~12MPa,加上700~800m 浆柱压力约9MPa,总压力可达20MPa。根据注前压水试验成果,注浆总体上遵循先稀后稠(1.2~1.6)的原则,用不同水灰比的浆液分别去适应各种不同宽度的裂隙,同时根据注浆过程中的压力变化灵活调整水灰比。鉴于压水初始孔压高的特征,本次基本采用1.2 稀浆注浆,仅在完钻联注带封后期阶段,逐渐加大水灰比至1.6 封孔。
4.注浆结束标准
据以往注浆经验,当注浆压力为静水压力的2~2.5倍、持续15~30min 时,可认为受注层段注浆已达到压力结束标准,本次终止孔口压力为10~12MPa。当注浆终压达到结束标准后,应逐次换档降低泵量,直至泵量不大于60L/min,并维持30min。注浆后,计算单位吸水率不大于0.01L/min·m·m 时,即可认为受注层段达到单位吸水率注浆结束标准。以上两项标准须同时满足,即可认为该次注浆达到结束标准。
三、注浆效果检测
注浆后经压水试验获得太灰和F25 断层带单位吸水率降至 0.0001~0.0003L/min·m·m,平均 0.0002 L/min·m·m,注浆后单位吸水率降低明显,平均降低了83.5%,表明F25 断层带裂隙不发育,含水性弱,导水性差,地面预注浆取得了良好的效果。
注浆结束后通过井下超前探查来验证地面预注浆注浆效果,在巷道距F25 断层带法距30m 时施工,施工探查钻孔。超前探查平面布置示意图如图1所示。
图1 巷道超前探查平面布置示意图
根据超前探查分析,断层破碎区内水泥填充效果良好,岩体越破碎,浆液填充越明显。在断层破碎区中心段浆液充填明显,表明断层中心区域裂隙发育,围岩被浆液有效充填而胶结。可见,地面预注浆效果良好,实现了断层破碎区内的围岩改性,使得断层破碎区内的破碎岩体胶结形成完整岩体,从而加强了围岩本身的抗弯能力和承载能力。
四、巷道支护方案设计
1.巷道支护方案
由于地面预注浆注浆效果良好,断层破碎区内围岩完整,承载能力较好,故采用全螺纹高强锚杆、锚索进行支护,锚杆采用规格为φ22mm×2600mm 的左旋全螺纹高强锚杆,间排距为800mm×800mm;锚索规格为φ17.8mm×6200mm,在顶板布置3 根锚索,锚索间排距为2000mm×2400mm。巷道全断面支护图如图2所示。
2.巷道支护效果监测
为了监测设计支护方案效果,在87 采区大巷中布设表面位移观测断面监测巷道变形。观测曲线如图3所示。
由围岩表面位移图中可以看出在观测期内观测点处两帮移近量为87mm,顶底板移近量为175mm。巷道施工完成30 天后巷道变形量开始收敛。从观测结果中可以看到,支护后巷道变形明显减小,变形速度得到有效控制,很好地维护了巷道的稳定,为安全高效生产提供了有力的保障。
图2 巷道全断面支护图
图3 巷道围岩表面位移变化曲线
五、结论
通过对邹庄煤矿87 采区断层破碎区进行地面预注浆支护,既缩短了工期,增加了堵水效果,消除了巷道掘进过程中遇到的突涌水隐患,又使得断层破碎区内的破碎岩体胶结形成完整岩体,实现了断层破碎区内的围岩改性,从而加强了围岩本身的抗弯能力和承载能力,为矿井的安全高效生产提供了有力保障。