茶叶理条机传动结构的优化
2019-07-31施卓奇祝叶峰周金亮
施卓奇, 祝叶峰,周金亮,汪 彬,徐 翠
(1.浙江师范大学, 浙江 金华 321004;2. 浙江上洋机械股份有限公司,浙江 衢州 324000)
0 引言
理条是众多名优茶造型的关键工序。在茶叶振动理条机发明之前,茶叶理条只能依靠手工操作,不但需人工多,而且带来人手频繁接触易使茶叶被细菌等污染。茶叶理条机的发明为名优茶实现机械化生产提供了有力的技术支撑。
茶叶理条机由多槽锅、偏心轮连杆机构、减速传动机构、热源装置和机架等部件组成。多槽U 型锅式理条机是广泛使用的一种机型,工作时,曲柄滑块机构带动槽锅做往复直线运动,茶叶在锅内加热的同时沿着锅内壁运动,被摩擦、挤压和滚动成条状。
上洋机械经过实验和测试,研发出了在理条过程中,不会使槽底留余的U 型槽,大大提高了生产效率和解决了槽底难清洗的问题,这是本理条机一大特点,得到厂家的认可。但在传动结构上,仍然沿用了传统的不对称型单臂传动,使得理条机的传动效率不高,驱动电机容易发热,影响了理条质量,也容易产生危险事故。
本研究通过改变电机安装位置,重新设计了对中型传动结构,提高驱动电机的传动效率,从而提高理条率和生产率,降低了电机故障的发生,保证工作过程平稳。
1 问题分析
图 1 茶叶理条机结构示意图
图 2 曲轴
图 4 连杆受力分析位移图
如图1 所示为理条机的结构示意图,由机架、油槽部件、锅体部分、起锅部件、支撑部件、传动部件等组成。机架采用整体焊接式,牢固可靠,能胜任理条前后震动时的应力集中,锅体部件的U 型槽进过上洋设计,可以保证震动时茶叶均匀受力,并在起锅时不会造成茶叶留锅的现象。支撑部件对称安装,受力均匀合理,经受住了厂家的考验。但在长时间使用中发现,传动部件上的连杆极易发生断裂,且在一定时间后,驱动电机的温度也处在不正常的状态下。设计传动部件往往根据前人经验及现场调试去估算电机位置、连杆结构,这就使设备投入使用前,没有合理的模拟分析,长期生产中,一系列如发热、结构强度不高的问题就都出来了。
2 传动结构优化设计
2.1 结构改进
原结构中的连杆安装在小带轮上,这是一个悬臂梁,连杆末端和前端都不同程度地变形,因为连杆会随着带轮的整周转动而转动,使连杆在一个转动周期内即受拉又受压,直接影响了它的使用寿命,且为了安置这样一个悬臂梁,在连杆的左侧还安装了另一对带轮,来消除悬臂梁所带来的影响,使得左侧那对带轮工作时发生空转,间接增加了驱动电机的消耗功率,从外形上来看也非常不美观。
2.2 本研究具体改进方案
改变连杆连接轴,使用曲轴代替如图2 所示。原结构为光轴,这里采用曲轴,使上述所说做无用功的左侧带轮与曲轴左侧轴头配合,这样就实现了连杆对中工作,充分利用左侧带轮,减小了连杆的应力集中,使结构更加合理稳定,提高了驱动电机的工作效率。
电机安装位置的改进。原结构的电机安装是安置在理条机底架的右前方,该安装位置在理条机晃动时,容易造成左侧前倾明显的问题,这是一个不安全的因素,且根据上条传动结构的改进,电机安置在底架的中心线上最为合适,解决了震动时一侧晃动明显的问题。
图3 所示为传动部分的结构示意图,曲轴的两端轴头与轴承座相配合,可以清楚地看到传动部分是两侧对称的,连杆前端与震动槽焊接而成。
3 分析与计算
茶叶理条机的传动结构带动U 型槽振动,使茶叶进行重复的跳跃式运动,将黏附在一起的茶叶通过震动,均匀的分散开来,逐渐成条化,达到理条的目的。根据不同理条要求,可以改变震动速率和频率。运动过程中,连杆连接着动力部分和锅体部分,其最易产生形变,因此对其进行受力分析。
运用hypermesh 对连杆模型进行前处理,赋予其材料属性,加载载荷,并进行网格划分。连杆的材料属性为杨氏模量E=1.21*10^11pa,泊松比=0.3。最后对其应力分析得如图4 所示,分析显示连杆最大位移量为4.26x10^-4mm,满足使用寿命的最大位移量。
4 实验测试及数据处理
经过改进后的茶叶理条机,工作过程中,电机长时间使用后温度没有出现异常,设备前右侧的震动范围得到了减小,新结构使得运动过程更加流畅。工作结束后,理条机加工所得的理条产量能够得到保障,其中碎茶率比原结构降低了1%,成条率上升了1%。试机记录如表1所示。
表 1 试机记录
5 结语
通过对茶叶理条机的传动结构进行改进,改变了传统不对称型连杆结构,通过安置一个曲柄使得传动部分的两侧带轮同时对连杆传动,使传动结构对称于理条机中心线,并通过三维建模及hypermesh对连杆进行有限元分析,得到连杆的最大位移量为4.26x10^-4mm,满足工作要求。改进后的结构能保证电机工作温度正常且成条率≥85%,碎茶率≤3%,生产率≥12kg 杀青叶/h。