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基于新碰撞法规要求的轻型汽车安全性能设计

2019-06-10刘保祥

汽车工程师 2019年5期
关键词:实车管柱尼龙

刘保祥

(北京汽车研究总院有限公司)

轻型车因其价格低廉和乘坐空间宽敞等特点,在我国拥有广阔的市场。然而,新的碰撞法规(GB 11551—2014)的发布与实施,对M1 类汽车(最大总质量超过1 t,座位数不超过9 个)和最大总质量不大于2.5 t 的N1 类汽车(最大总质量不大于3.5 t 的载货汽车),以及多用途货车,在碰撞安全性能方面提出了更高的要求。满足新的碰撞法规标准要求,成为各轻型车主机厂迫切希望实现的课题。对于生产模具还未到报废期限的主机厂,改进汽车碰撞安全性能,需要综合考虑工艺可实施性以及改进的成本增加问题[1]。文章以某轻型车为例,建立了LS-DYNA 仿真分析模型,对该车型进行碰撞安全性能改进,提出了满足国家正碰法规要求的2 种方案。最终从整车成本和开发周期角度考虑,采用了优化现有乘员约束系统的方案,并进行实车碰撞试验验证,试验结果满足新碰撞安全法规的各项指标,实现了整改目的,使该车型顺利上市销售。

1 实车碰撞试验结果分析

某轻型汽车进行碰撞性能摸底试验的结果为:1)车身 B 柱加速度曲线峰值为 44 g(g 为 9.81 m/s2),碰撞波形脉宽为65 ms,如图1所示;2)驾驶员头部加速度伤害值结果(A3ms/g)不满足 GB 11551—2014 法规要求,超出限值(限值为80 g),如图2所示;3)驾驶员颈部拉力伤害值结果(Fz/N)不满足GB 11551—2014 法规要求,超出限值(限值为3 300 N),如图3所示;4)驾驶员颈部弯矩伤害值结果(My/N·m)不满足 GB 11551—2014 法规要求,超出限值(限值为57 N·m),如图4所示。

图1 车身B 柱加速度曲线

图2 驾驶员头部加速度伤害值(A3 ms)曲线

图3 驾驶员颈部剪切力伤害值(Fz)曲线

图4 驾驶员颈部弯矩伤害值(My)曲线

在该次实车碰撞试验中,驾驶员身体各部位的具体伤害值,如表 1所示。其中 HIC,A3ms,Fz,My4 项伤害值指标超出碰撞法规(GB 11551—2014)所规定的伤害值指标限值。

表1 实车碰撞试验中驾驶员各部位伤害值

真因分析:碰撞试验中,车身B 柱加速度曲线最大峰值为43 g,波形脉宽为65 ms。从经验来看,平头客车的碰撞波形表现比乘用车中的轿车和SUV 车型稍差,因车体前部刚度大,碰撞过程中车身加速度曲线峰值较高,车体变形相对小[2],不利于乘员保护。在该次实车碰撞试验中,碰撞试验假人头部在惯性力的作用下冲击转向盘,造成头、颈部位伤害值超出法规限值。

2 应对方案

2.1 增加安全气囊(方案1)

搭建该车约束系统仿真分析模型,如图5所示。在该仿真模型中,增加了驾驶员安全气囊,并且输入实车碰撞试验波形。通过优化安全气囊的泄气孔直径等参数,仿真分析结果很容易通过碰撞法规,结果如表2所示。

图5 主驾约束系统仿真模型

表2 增加安全气囊后实车碰撞试验仿真分析结果

从表2 可以看出,增加安全气囊后,在仿真分析的3 种方案中,碰撞假人各部位的伤害值均能满足GB 11551—2014 法规要求(如表 1所示),其中方案 2(安全气囊泄气孔直径为20 mm)的结果最优,碰撞假人各部位的伤害值最低。但是由于增加安全气囊,需要重新开发转向盘,并需要进行一系列的静爆试验和气囊点火时间的标定试验,整车成本有一定程度的增加,开发周期在1年左右,影响了已经上市车型的销售。

2.2 优化现有约束系统(方案2)

增加安全气囊需要对转向盘等零部件进行重新开发,并且需要进行安全气囊控制器标定工作,为了降低开发费用以及单车成本、缩短开发周期,采用优化现有约束系统的方法。

转向管柱具有溃缩吸能的作用,管柱的溃缩机构可以通过4 个部分来阐述:1)上管柱与下管柱可以进行轴向运动,如图6所示;2)镶块与下管柱连接板通过螺栓连接,如图7所示;3)上管柱连接板与镶块通过4 个尼龙销浇筑连接,如图8所示;4)当转向盘受到沿转向管柱轴向的冲击时,冲力过大,尼龙销断开,上管柱沿轴向向下运动[3],如图9所示。

图6 转向管柱总成图

图7 镶块与下管柱螺栓连接图

图8 转向管柱总成底视图

图9 转向管柱总成示意图

由此可见,尼龙销的设计对其耐冲击力有直接影响。通过优化尼龙销的材料、直径等因素,使转向盘受到冲击时,转向管柱产生轴向溃缩,进而减轻对乘员的伤害。

重新搭建约束系统有限元模型,如图10所示,将安全带限力水平调节为5 000 N,转向管柱溃缩力为3 000 N,溃缩行程为50 mm,假人伤害值明显降低,结果如表3所示。

图10 主驾有限元分析模型

表3 汽车现有约束系统优化结果

为了使仿真分析方案落地,进行了一系列零部件验证试验,如图11~图13所示。

图11 尼龙销剪切力试验

图12 转向轴压入试验

图13 人体模块冲击转向管柱总成试验

试验结果表明,转向管柱总成溃缩力控制在2 800~3 300 N,与仿真分析输入力值曲线接近,可以进行下一步整车试验验证。

3 整车试验验证

对比以上2 个方案,方案1(匹配安全气囊)通过碰撞法规比较稳妥,但是开发成本较高,周期较长;方案2工程实用性更强。根据方案2 制作了试验车,进行试验验证,如图14所示,结果如图15所示。

图14 整车碰撞试验验证

图15 肩带力力值曲线

在整车验证试验过程中,转向管柱尼龙销断裂失效,如图16所示,转向管柱正常溃缩,如图17所示。表4 示出优化约束系统后驾驶员各部位伤害值对比。从表4 可以看出,在高限力安全带的作用下,假人胸部伤害值略有增加,但远远低于限值,而假人头部、颈部伤害值明显降低,满足GB 11551—2014 车辆正面碰撞法规,这种方案只对安全带和转向管柱进行优化,可实施性较强。

图16 转向管柱尼龙销剪断失效

图17 转向管柱压溃状态

表4 优化约束系统后驾驶员各部位伤害值对比

4 结论

为了应对升级后的国家车辆正面碰撞法规,文章提出了2 种改进方案,匹配安全气囊会造成开发成本较高,开发周期较长,但效果明显;改进现有约束系统满足正碰法规要求,但对设计人员提出了更高的要求。通过约束系统仿真分析与转向管柱零部件试验验证,得到最佳组合方案,最终使该车型在较短时间内,以较低成本显著提高了被动安全性能,满足了国家正碰法规的要求,提高了产品竞争力。然而为了满足驾乘人员对车辆安全性能的需求,在以后的新车型开发中,会尽量配置安全气囊,并且在转向管柱设置一定距离的溃缩机构。

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