Fenton+SMBBR组合工艺对有机废水的中试研究
2019-05-07敬双怡谢者行朱浩君李岩李卫平
敬双怡,谢者行,朱浩君,2,李岩,李卫平
(1.内蒙古科技大学 能源与环境学院,内蒙古 包头 014010;2.中丹康灵(北京)生物技术有限公司,北京 100085)
高级氧化技术作为深度处理工艺越来越被广泛采用,现已成为处理难降解有机物的研究热点[1]。高级氧化技术是利用芬顿试剂在水中使Fe2+催化H2O2生成·OH自由基,由此获得较强的氧化能力,可降解污水中的污染物[2]。生成的Fe3+同时具有混凝的沉淀作用,可以去除有机物和磷酸盐[3-4]。此过程中Fenton具有强氧化和混凝两种作用[5],同时不会造成二次污染[6]。
特异性移动床生物膜反应器(SMBBR)是在传统MBBR上改进的新型工艺,具有常规流化床和生物接触氧化的优点,依靠曝气和水流的提升作用,使悬浮填料处于流化状态[7]。使生物膜充满整个反应空间,填料与废水接触次数多且频繁,反应时间长,能耗低[8]。
安徽池州某化工厂要求进一步提高出水标准,实现企业零排放目标。本文对该公司污水站出水进行中试研究,采用芬顿+SMBBR+AMBBR+SMBBR工艺,探究工艺最佳处理参数,为该工艺的投产运行提供技术支持。
1 实验部分
1.1 材料与仪器
SDC-03型填料(六棱柱状多孔结构,H=10 mm,比表面积约585 m2/m3,ρ=0.97 g/cm3,比容为0.1 cm3/g,一种可降解的塑料生物膜载体);进水水质见表1。
表1 进水水质Table 1 Influent quality
1.2 实验流程
中试设备主要由两部分组成:一是芬顿反应设备,二是生化反应设备(即SMBBR)。设备均采用不锈钢板制成,其中芬顿反应池有效容积0.432 m3,SMBBR1有效容积0.208 m3,AMBBR有效容积0.396 m3,SMBBR2有效容积0.448 m3。原水由污水站调节池经提升泵进入芬顿反应器中,经芬顿反应后上清液通过小型潜水泵打入SMBBR1中,然后从SMBBR1自流到AMBBR中。从AMBBR上端流入,经过水解酸化后,从下端流入东流砂式沉淀池,然后从其上端通过进水孔三通流入SMBBR2底部,最后经SMBBR2上端流入二沉池出水。出水经二沉池,可以使出水SS较低,保证出水水质。
1.3 分析方法
实验采用国标方法[9]对Fenton及SMBBR反应器的进、出水口处COD、NH3-N、TN等指标进行检测。
2 结果与讨论
2.1 芬顿小试
小试实验中双氧水的加药量按与进水中COD的质量浓度1∶1计算,Fe2+的加药量按与H2O2摩尔浓度1∶3的比例进行添加。H2O2的浓度为30%,Fe2+试剂选用FeSO4·7H2O。分别取原水5份均为500 mL,进行梯度实验。将原水的pH调至3.5~4,加入芬顿试剂(先加FeSO4·7H2O,后加H2O2),搅拌约40 min,调节pH至8~9,加入絮凝剂。结果见表2。
表2 芬顿小试实验结果Table 2 The experimental results of Fenton
由表2可知,双氧水添加量加大,COD含量逐渐降低,氨氮含量逐渐升高,说明进水中含有部分有机氮。当双氧水加药量大于400 mg/L时,氨氮含量上升趋势不明显,说明此时废水中大部分有机氮氧化完成。故H2O2加药量为400 mg/L。
2.2 挂膜阶段
该实验在2017年7月启动,在启动阶段(1~34 d),实验进水流量为300 mL/min,厌氧AMBBR的停留时间为1 d,好氧SMBBR1的停留时间为0.5 d,好氧SMBBR2的停留时间为1.5 d;上清液回流比为1∶1;AMBBR反应器内污泥浓度保持在3 000~4 000 mg/L;溶解氧AMBBR反应器为0.2~0.5 mg/L,SMBBR反应器为3~5 mg/L;水温为25~28 ℃。启动过程中在AMBBR反应器中加入DNF409菌株,投加量50 g/d。
连续进水9~11 d后,观察SMBBR反应器内填料,发现其内表面呈浅褐色斑点,20 d后,填料内表面生物膜厚度约为0.5~0.7 mm,30 d后填料内生物膜厚度约为1.5~2 mm。通过显微镜观察,发现其内表面附着较大的菌胶团,丝状菌较多,同时观察出现大量钟虫和轮虫。AMBBR采用完全厌氧工艺进行挂膜,相对于好氧工艺而言,厌氧降解有机物过程中微生物细胞活性不足,微生物生长缓慢,难以附着在填料表面生长,导致挂膜时间相对较长。此时观察AMBBR反应器内填料,发现其内表面只存在黄色斑点状菌胶团,并未发现致密的生物膜。但AMBBR中MLSS较高,而且搅拌器和填料起到了均匀活化污泥的作用,使反应器内污泥活性极强对污染物质去除能力显著。当出水中各污染物去除率显著提高,水质趋于稳定时,表明挂膜完成,此时进入稳定运行阶段。
2.3 稳定运行阶段
2.3.1 Fenton+SMBBR组合工艺对COD的去除效果 Fenton+SMBBR对COD去除效果见图2。
图2 COD去除效果Fig.2 Removal efficiency of COD
由图2可知,控制HRT=5 d情况下,稳定运行期间Fenton+SMBBR工艺对COD的平均去除率为91.45%,出水COD浓度为22~120 mg/L。20 d后出水稳定,期间平均浓度为28.35 mg/L。随着反应时间的增加,COD去除率逐渐升高,说明在生化反应器活内性污泥流失的过程中,系统中微生物逐渐适应环境,随着填料上生物膜厚度的逐渐增加,整个反应器的生物量和生物相也越来越多,出水COD逐渐降低,去除率达到峰值,并趋于稳定。
2.3.2 Fenton+SMBBR组合工艺对NH3-N的去除效果 控制温度25~28 ℃,溶解氧分别为AMBBR内3~5 mg/L和SMBBR内0.2~0.5 mg/L,Fenton+SMBBR对NH3-N的去除效果见图3。
图3 氨氮去除效果Fig.3 Removal efficiency of NH3-N
由图3可知,在HRT=5 d时,NH3-N平均去除率为93.33%,出水NH3-N浓度为0.68~5.45 mg/L,平均浓度为2.5 mg/L。微生物的同化作用是去除反应器内NH3-N的主要方法[10]。组合工艺取得了较好的硝化效果,主要是因为废水中的有机氮经芬顿催化氧化后转变成无机氮,废水可生化性大大提高。同时,高亲水性质填料的加入,有利于增加反应器内微生物的数量和富集脱氮细菌,其上成熟的生物膜富集了大量的硝化菌,其生物量可以高达活性污泥的5~20倍[11-15],保证出水NH3-N浓度的稳定[16]。
2.3.3 Fenton+SMBBR组合工艺对TN的去除效果 Fenton和SMBBR对TN去除效果见图4。
图4 总氮去除效果Fig.4 Removal efficiency of TN
由图4可知,HRT=5 d时,TN的平均去除率为86.85%,出水TN浓度在5~11.5 mg/L。稳定期间,平均浓度为7.74 mg/L。随着反应时间的增加,系统内生物量及生物相开始增多,反应器内溶解氧含量相对降低,O2不容易渗透到生物膜内部,填料内表面形成的兼氧环境反而适宜反硝化菌生存。生物膜上的反硝化菌与硝化菌之间的竞争作用加强,不利于硝化菌生长,TN的去除率以平稳趋势增长。
3 结论
(1)组合工艺对该有机废水有很好的处理效果,H2O2添加量为400 mg/L时,预处理效果相对最好。
(2)工艺稳定运行后20 d,SMBBR工艺中生物膜基本成熟。系统中微生物对废水的适应能力加强,出水逐渐稳定,各污染指标去除率明显升高。
(3)经芬顿反应预处理后,废水生化性提高,在HRT=5 d,25~28 ℃时,COD、NH3-N、TN的平均去除率分别为91.45%,93.33%和86.65%。均优于一级A标准。
(4)芬顿+SMBBR组合工艺对有机废水的处理效果及成本均优于该厂现有工艺,可为以后的升级改造提供技术支持与指导。