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扭转采充失调措施

2019-02-11朱先艳

世界有色金属 2019年16期
关键词:废石尾砂采场

朱先艳

(大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿,湖北 黄石 435122)

萨热克铜矿2014年底充填系统交付使用。地表充填搅拌站设计日均需要充填采空区为1570m3,共有3套全尾砂充填系统。1个容积约1000m3的直径φ8.6m尾砂浓缩贮存装置、1个容积约180m3水泥仓、1台水泥给料设备、1个高浓度搅拌槽、1台料浆输送泵以及相应的仪表控制系统组成一套充填系统。每套系统实现输送尾砂充填和高浓度尾矿堆存两种方式,单套能力约100m3/h。有3条直径φ250mm深160m垂直充填钻孔,钻孔内套管是耐磨性强的双金属复合钢管,其外直径φ152mm,壁厚δ12mm充填倍线≤7,70%~75%重量浓度充填料浆自流输送需充采场;不具备自流输送条件的,则采用柱塞泵方式输送;充填富裕或不充填时的全部尾砂按67%重量浓度经尾砂管路泵送至尾矿库堆存。2018年采选规模为1155 kt,充填能力1530m3/d。2014年试生产到2019年初已供矿3700kt,其中无底柱分段崩落法供矿738kt,已充填92.5万m3,急需充填采空区有18万m3,充填欠帐多;当前中深孔4028#采场每天爆破2排~3排炮孔,浅采采场2775m盘区1-4#;201#采场形成备采能力,地下生产能力缩减到只有2200t/d,备采矿量不足240kt,明显采充失调了。

1 采充失调原因

(1)充填系统交付使用时间较晚。该矿2014年初试生产,因当时气候恶劣,交通条件不便利,材料设备供应不及时,设备调试时间较长,充填系统2014年底才交付使用,试生产期间部分采空区没充填。

(2)充填没有接顶,矿柱无法回采。采场没塌方的只充填到巷道的底板;采场不稳固塌方的,超过采场设计范围,大多数采场没接顶。

(3)充填设备不正常,充填略有欠帐。3套充填设备,平常只有二套正常,充填设备经常坏,维修人员又是定点厂家的,维修跟不上,实际每年充填能力达不到设计值略有欠帐,以前没引起重视,直到2018年未才暴露采充失调问题。柱塞泵每次维修费用大,到现在干充时间不到一个月。

(4)充填人员不稳定。采掘充承包给金诚信公司,充填人员大多数兼职的,没系统培训,操作不稳定。

(5)年底压风不足。初步设计压风系统空压机站在斜坡道井口,为掘进、喷砼支护设备和压风施救系统服务。全矿最大耗气量220m3/min,实际上矿山压风有3台26m3/min空压机供应。金诚信公司只开采中厚以上矿体,采矿方法是分段空场嗣后充填法,中深孔液压凿岩机,压风能满足生产掘进的需要。年底井巷公司逐步接替金诚信公司井下工程,中厚以下矿体纳入开采对象,采矿用YT-27/28凿岩机、中深孔采矿用YGZ-90中深孔凿岩机,考虑风损和高原修正系数,现有供风压力明显不能满足以后正常生产要求。矿房没充填,采场就无法采切,制约采场建设。

2 采充平衡措施

萨热克铜矿分析采充失调原因后,实施了采充平衡措施。

2.1 中深孔采场接顶措施

中深孔采场采空区一般在长度50m~110m以上,采空区充填充分接顶关键在于上盘。加长充填管,充填顺序先上盘后下盘。

(1)挡墙接顶。采场没塌方的,用砖砌墙已封闭装岩巷道,在凿岩巷道内,现用装有废石纺织袋垒起挡墙进行充填。

(2)钻孔接顶。采场塌方超过巷道顶板3m以上的,在上分段用潜孔钻打相距50m两个钻孔直径φ150mm,直通采场,砖砌墙封闭或垒起挡墙后进行充填。

2.2 解决充填材料来源

充填材料来源有:井下掘进废石和地表风化的砂砾岩;当天选矿车间生产的尾砂;尾矿库库存尾砂,两把高压水枪冲涮尾砂,造浆输送到尾矿坝中转砂仓后用砂浆泵输送到充填搅拌站,充填井下。

2.3 精心编制合理充填计划

该矿地下采矿方法有上向式水平充填采矿法、分段空场嗣后充填法。分段空场嗣后充填法分二步骤回采,先采矿房,充填矿房后采矿柱;上向式水平充填采矿法分矿房(采场)和间柱,间柱可根据矿石品位高低情况决定回采或不采,不留顶柱和底柱。采充失调后相邻采场不能进行采切,备采采场减少,导致中段生产能力下降。目前正在充填采场4016#、4014#二个,待充采场有201#、401#、4029#、4032#、4037#、4039#6个。为了尽快扭转采充失调被动局面,先充采空区大的采场后充小的采场。掘进废石充填采空区,保证每天废石和地表风化的砂砾岩达到500m3;尾砂充填达1500m3,先将当天选矿的尾砂充填井下采空区,其余不足的充填量尾矿库造浆补充。

2.4 技术提供支撑,维持生产能力

根据当前生产状况,多次经组织技术人员讨论,形成技术会议纪要,到8月未形成采准矿量1200 kt,备采矿量600 kt。

采 准 采 场 有4012#、4024#、4030#、4036#、4038#、4043#、4045#;备采中深孔采场有4014#、4028#、4034#、4041#,浅眼采场有202#、106#、108#。生产管理科根据技术纪要要求,地质技术人员在以上采场范围内进行生产探矿设计,摸清矿体要素,实际完成坑探1183m,钻探2850m,取样1910个。为编制生产作业计划,进行采矿施工设计,现场施工组织管理提供详细地质资料;项目部跟进采场采切、中深孔等设计,按照经审核后设计图纸现场施工。当采用上向式水平充填采矿法采场时,第一分层拉底切割与采准同时进行;当中深孔回采≥80m时,切割槽布置在中间,以切割槽两边相对回采;当中深孔回采≥150m时,留12m~14m间柱,保证充填回风,以间柱两边布置两个切割槽相对回采,增加回采采场数量,维持生产能力。

2.5 成立充填队伍

组建充填专业队伍,加强充填现场巡查管理,避免跑漏尾砂,污染巷道,防止充填管道堵塞。生产管理科直接组织、监督充填作业,确保执行充填计划,设备及时维修。

2.6 保证生产压风供应

为满足下半年掘进、中深孔凿岩、喷砼支护设备和压风施救系统服务风量,又安装62m3/min螺杆式空气压缩机3台,其中1台备用。

2.7 推广使用木质钢架充填移动挡墙

采用尾砂胶结充填时,以前砌500mm~800mm厚砖墙封闭巷道,中间贯注水泥砂浆。外地购买砖不方便,砌墙劳动强度大,充填准备时间长,充填成本高。现采用木质钢架充填移动挡墙,在巷道四周壁上打8个~10个深600mm锚杆眼,焊接在移动挡墙上。该墙结构简单,降低了充填成本,缩短施工周期,既能滤水,又能重复使用。

3 结语

萨热克铜矿为了扭转采充失调被动局面,采取了采充平衡措施,确保中深孔采场充分接顶,解决了充填材料来源,进行了系列成效的技术生产工作。

截止8月未,实际开拓矿量3570kt,采准矿量1250kt,备采矿量550kt;充填废石54000m3,尾砂充填达到111000m3。预计今年11月未实现预期目标,采充达到基本平衡,采掘充进入良性循环。

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