APP下载

EBZ-200型掘进机冷却系统及行星马达的改进

2019-01-17范晓辉

机械管理开发 2018年12期
关键词:油腔液压油冷却器

范晓辉

(大同煤矿集团永定庄煤业公司综掘预备队, 山西 大同 037000)

引言

在煤矿瓦斯抽放巷中,井下开采和掘进工作量巨大,要求机械体型矮小,便于掘进,同时,还要求破岩的速度要快,保证工作的进度。EBZ-200重型掘进机,能够在高度较低的全岩巷下掘进,但在使用过程中,出现了发热量高、损耗大和液压油大量流失等状况。针对这些问题,本文展开了对应的理论分析,并提出了改造方案。

1 EBZ-200型掘进机的特点

EBZ-200重型掘进机部分参数如表1所示[1],在结构上,具有以下特点:

1)截割头的设计和使用材料均为国际领先水平,使得其破岩能力非常强。

2)特有的负载感应变量液压系统,使得其在输出大功率时所需动力比起同类产品较低,输入与输出的转化比例较高。

3)采用的螺旋喷嘴保证了其强大的除尘效果,工作过程中扬尘极少。

4)自身的集中润滑系统可靠度高,关键部位的润滑效果很好,这方面的维护成本很低。

5)自动化程度较高,可保证重点部位的实时监控。

表1 EBZ-200型掘进机部分技术参数

2 EBZ-200型掘进机使用中出现的问题

在EBZ-200型掘进机研发成功后,在某矿第13号井下投入试运行,试运行点位于井下600 m处,为达到井下正常工作的强度,将该EBZ-200型掘进机在最高允许条件压力下持续运行,发现在使用过程中,有以下两点问题影响设备的正常运行:

1)冷却水的供给不足,即使流入的所有冷却水百分之百到达指定位置,也不足以满足冷却需求。而且在井下工作期间,凿岩爆破等工序会产生大量的粉尘,这些扬起的粉尘会附着在油箱外表皮和冷却系统的喷嘴处,前者导致油箱被一层油泥包裹,使其自然的散热效果被削弱,后者使得冷却系统无法达到其冷却效果,造成油温超高,动力输出的损耗严重[2]。

2)星轮马达部分连接螺栓强度不够,在有些转角或拐弯度数较大的位置,连接失效导致马达脱落,脱落后无法正常运行。与此同时,星轮马达脱落后,掘进机的其他部分仍在运行,液压系统继续压力输出,管中的液压油直接流出,既导致了液压油的污染,又造成了液压油的浪费[3]。

由于上述问题的存在,EBZ-200型掘进机在使用过程中,维修成本随着时间的增加而递增,工作效率不断下降,因此,需要对原有掘进机进行改进。改进的主要方向为冷却系统和星轮马达两个方面。

3 冷却系统的改进

3.1 改进的原则

EBZ-200型掘进机设计的原则就是要节省空间,必须要在高度上尽可能的低,使其在低矮巷道正常使用,另一原则就是要求在高强度下的持续时间长,能够掘进到很深的部位。因此,改造的原则也遵循于此,第一点,改造后的掘进机高度不能上升,要小于或等于原有的高度;第二点,改造后在巷道中持续工作时间较长,既不会因为高温停工,也不能因为连接失效而终止。

3.2 选取方案

在掘进机的冷却系统中,比较常见的冷却器有片翅式水冷却器和蛇形管冷却器。片翅式水冷却器的优点是其降温能力高,配备的空间需求小,缺点在于片翅式水冷却器在使用中对压力的要求较高,必须达到指定的压力阈值方可运行。蛇形管冷却器也是普遍使用的冷却器,他的优点在于结构简单,成本也相对较低。将其直接浸入油液中就可达到降温目的,但是正由于此,蛇形管冷却器所需空间较大,如果配备,油箱的体积不可避免的就要增大,这就违背了机器的设计初衷。同时,在检修冷却器时会污染到液压油[4],因此,这一方式也不可取。

以上分析,冷却系统的改进必须同时满足空间要求和压力要求。因此,可以在油箱外部添加一个新的冷却水箱。如此一来,既没有破坏原有油箱的结构,压力的要求也没有了限制。

3.3 系统改进

1)添加新的冷却水箱,水箱的厚度由原油箱最高处决定,使两者在垂直方向上持平,没有增加额外的体积,保证了空间上的要求。

2)将其两端连接至喷雾回路中,使得冷却水量增加。

3)把系统内的泄漏口更换位置,从原来设定的吸油腔更替至回油腔。

3.4 理论证明

1)水箱的进水口和出水口之间存在高度差,这样的设计使得输入的冷却水可以在注满后才能流出,保证了其水量的充足。同时,进出口之间的间隔设置,使得热量交换的面积在整个接触面上都可以实现,保证了最大化的降温效果,使冷却的效率达到当前技术限度的最大值。

2)泄漏油口由吸油腔改接到回油腔,确保了流向油泵的油是冷却过的油。同时,回油腔吸入的才是高温油,使得热交换的温差提升,增加了传递的热量。

3)计算验证。热量传导如式(1)所示:

式中:T为回油腔油温,取55℃;t为水箱水温,取35℃;b为热交换面材料厚度,取10mm;λ为热交换面导热系数,取48 W/(m·℃);A为实际热交换面积,取0.8 m2。

将所有数据带入式(1)中,得出:N=76800 W。

这说明新增的水箱每小时能带走的热量为76800 W,单位换算为66064 kcal/h。查阅资料可得,片翅式水冷却器的热交换量为40000 kcal/h[5]。实际计算表明,新增水箱的换热效率要高于片翅式水冷却器,证实了冷却系统的改进是可行的。

4 星轮马达的改进

1)把M18×60螺栓更换为强度更高、适应性更强的螺栓。同时,在螺栓连接处加设垫片和涂抹保护层,使得螺栓的连接更加可靠。

2)增大螺栓孔径。经过试验验证,把分度圆直径由Φ310mm更改为Φ360mm。如此改进后的螺栓和螺孔可以承受高强度的作业环境而不脱落。

5 现场应用

沈阳煤业集团红阳三矿对从佳木斯煤矿机械有限公司订购的EBZ-200型掘进机进行了改进,主要对其冷却系统和星轮马达进行了部分改造,改造后将系统启动2 h,油温的升高在允许范围内,掘进机正常运行。此后,将两台新型掘进机投入到某煤业公司井下进行掘进试用。在这段试用的时间内,没有因为冷却系统和星轮马达的问题出现任何事故,提升了井下掘进的工作效率,完全避开了暂停降温这一工序,减少了拆卸马达、更换螺栓、加密封胶等以前必须进行的工作时间。与此同时,减少了液压油的使用和更换。同往期相比,每月少用液压油4桶,直接节省8000余元液压油的使用费用,间接节省螺栓的更换费用总计10000元。

6 结语

对EBZ-200掘进机改进后,提升了冷却水的使用率,避免了工作液被污染[6];降低了因螺栓松动导致的星轮马达脱落事故发生的可能性。通过理论计算和实际应用,充分证明了对此型号的掘进机的改进是成功的,具有极大的推广价值。

猜你喜欢

油腔液压油冷却器
船舶废气脱硫蒸发冷却器数值模拟
大中型变频调速高压电机空-空冷却器的设计
环境可接受液压油性能要求及开发意义
影响液压油寿命的外在因素
一种基于液压缸负负载回油腔的调速控制系统
不同截面形状的油腔振荡冷却的流动和传热分析
抽真空管加装冷却器探索分析
冷却油腔形状对发动机活塞振荡传热效果的影响
结构参数对闭式内冷油腔填充率的影响
安装螺旋桨用液压油顶结构的改进