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黄土地区浅埋深大断面土洞快速施工技术

2019-01-08高胜杰

山西水利 2018年10期
关键词:土洞进尺灌浆

高胜杰

(山西小浪底引黄工程有限公司,山西 太原 030002)

1 工程概况

1.1 施工情况

山西小浪底引黄工程施工I标的1号交通洞进口位于板涧河左岸解裕乡政府附近,洞口高程291 m,末端连接安装间,终点高程217 m。1号交通洞总长1 105.189 m,最大纵坡9.0%,开挖断面为8.52 m×9.16 m(宽×高),衬砌后的净断面尺寸7 m×8 m(宽×高),城门洞型。1号交通洞作为地下泵站及其附属洞室群的主要施工通道,它的施工进度直接影响到地下泵站及其附属洞室的施工进度。

1号交通洞的进口段位处山西省典型的黄土地区,改为洞挖后发现黄土埋深浅,约3~30 m;隧洞的断面大,开挖尺寸为8.4 m×9.2 m(宽×高),采取了“不灌浆小导管超前支护、全断面开挖、钢支撑与系统锚喷支护进行一期支护”的施工技术,达到了安全、快速、经济的施工目标,取得显著的成果。

1.2 实施背景

山西省引黄工程施工I标的1号交通洞,进口段的施工区位于果树经济林地,地面附着物包括1路解裕乡农用电网线、1路解裕乡通讯电缆线、1路施工用10 kV电线、大量的坟墓(现场可见的坟墓有30座)及其他地面附着物,分布分散、影响范围广。

本项目2014年11月底进场,1号交通洞作为地下泵站及其附属洞室群的主要施工通道,其施工进度直接影响到地下泵站及其附属洞室的施工进度。此时不是迁坟时节,由于迁坟、征地、移动果林附着的3路线缆等地面附着物较为困难,在增加大量投资的同时也需要耗费大量的时间,短期内1号交通洞无法施工,对此将1号交通洞进口段由设计的明挖改为洞挖施工。

1.3 地质概况

1号交通洞进口段位于板涧河左岸岸坡的坡脚处,地面高程290~310 m,地形较缓。主要地层为第四系全新统洪冲积(Q4pal)低液限粉土夹碎石混合土及卵石混合土,岩体松散软弱围岩极不稳定,级配不良胶结性差、松散,卵石混合料为棕黄—土黄色,混杂堆积,磨圆差、分选差,局部夹有粉砂土层及透镜体,泥沙质胶结,以砂砾石为主,粉土次之,松散围岩无自稳能力,极不稳定,砂砾石级配不良,松散无自稳能力,无胶结,分选性差,磨圆度差,围岩极不稳定,围岩分类为Ⅴ类,规模较大的变形和破坏可能发生。

2 土洞段施工

2.1 施工顺序

1号交通洞进口土洞段的施工顺序为:施工准备直径42 mm小导管超前支护 全断面土洞开挖 钢支撑加系统锚喷支护 进行下一个循环。

2.2 土洞开挖和支护

2.2.1 超前小导管施工

隧洞的顶拱设直径42 mm超前小导管,小导管长为4.5 m,环向间距30 cm,外倾角5°~10°,搭接1 m,不灌浆,超前小导管与靠近掌子面的钢拱架焊接牢固,形成整体受力结构。

受土质情况的影响,超前小导管灌浆注入量较小,一般在5~20 L/孔(直径42 mm,小导管长4.5 m);根据实验开挖后的情况显示,超前小导管注浆由于灌浆压力不够,土体无明显裂隙,水泥浆不能进入土体,灌浆后的扩散范围小,扩散范围在10 cm以内,超前固结的效果不明显,无法起到加固土体的作用;并且小导管注浆导致工期和费用增加,土洞开挖要求土体暴露后尽可能地缩短超前支护时间,以便及时封闭成拱,减少边顶拱松弛,因此选择不注浆的超前小导管进行超前支护,发挥纵向梁的作用,施工中,无需在小导管上钻孔。通过不注浆超前小导管施工,不仅起到了超前支护的作用,而且施工速度快,减少了顶拱土体的扰动和变形,施工效果良好。

2.2.2 土洞开挖施工

土洞开挖采用全断面开挖的方式,“短进尺、勤支护”,利用挖掘机直接开挖,必要时在周边预留10~20 cm的土层人工开挖,洞口10 m范围由于埋深浅(3~10 m),每轮循环进尺控制在1.5 m以内;随后在施工中根据现场实践经验结合变形监测结果,加大循环进尺长度,到埋深较大段,最大单次循环进尺达到3 m,顶拱出现局部坍塌和掉块,说明土层不稳定,循环进尺达到最大长度。

2.2.3 一期支护

土洞开挖完成一个循环后,立即人工安装钢拱架支撑,拱架采用I16工字钢。拱架间距0.5~0.8 m,环向用直径22 mm钢筋间隔1 m连接,每榀钢拱架采用8根直径25 mm锁脚锚杆进行固定,锁脚锚杆长4.5 m,与工字钢焊接牢固。系统锚杆采用直径25 mm砂浆锚杆,锚杆长3.5 m,外露140 mm,间排距1 m,梅花型布置,锚杆采取了“先注浆后插锚杆”的方式。喷射混凝土为C 20一级配,厚度16 cm,按“喷—网—喷”的程序进行。锚杆和喷射混凝土施工均为常规施工工艺。

2.2.4 洞内变形监测

监测内容为沉降观测和收敛监测;监测频次以14次为一个周期,时间间隔为1 d或2 d,周期完成若围岩不稳定接着观测,直到观测段不再变形。

根据监测结果显示,隧洞的变形趋于稳定,典型监测情况详见表1。

2.3 施工技术总结

综合统计和分析现场的施工和地质情况,1号交通洞黄土地区浅埋深大断面土洞安全快速施工技术研究结论:

一是本工程土洞的埋深在3~10 m范围内时,控制每轮循环进尺≤1.5 m;埋深大于10 m时,控制每轮循环进尺≤3 m;全断面开挖。

二是本工程土洞的一期支护钢拱架选择I16工字钢,间距0.5~0.8 m。钢拱架紧贴洞壁,以便预防隧洞变形量大;直径8 mm钢筋网和拱架连接筋紧贴钢拱架内侧边布置,让钢拱架形成一个整体受力。

表1 1J-4 监测点变形监测情况统计表

三是本工程土洞的胶结性好、自稳性高、但灌浆效果不佳,顶拱设不注浆直径42 mm超前小导管,小导管长为3 m,环向间距30 cm,外倾角5°~10°,搭接1m。

3 结语

1号交通洞进口段由原来的明挖改为洞挖,有以下几个方面的优势。一是减少了大量征地移民和迁移地面附着物的费用,经济效益好,降低了总成本;二是进度方面有优势,工期提前了28 d,同时还节约了其他不可预估的征迁坟地等地面附着物的时间;三是改洞挖后施工范围缩小,对环境破坏小、同时还降低了对周边永久居住居民的影响。

1号交通洞进口土洞段采取了“不灌浆小导管超前支护、全断面开挖、钢支撑与系统锚喷支护进行一期支护”的工艺进行施工,达到了安全、快速、经济的施工目标,取得了显著的经济与社会效益。

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