2008年奥迪A6L冷车加速不畅
2018-11-06河北杨增雨
河北/杨增雨
车型:2008年奥迪A6L,配置3.2L发动机。
故障现象:冷车起步时加速不畅,着车后发动机有明显抖动。
故障诊断:热车后故障现象好转。接车后我们没有马上维修,第二天进行维修,先试车。经过试车,发现在冷车状态下启动困难,且有轻微回火状态,直觉是混合气过稀。
用解码器读取故障码,显示有如下几个故障码:
08196:进气管流量控制风门卡在全开位置,汽缸列1,偶发;
08854:燃油压力调节电磁阀对正极短路,非偶发;
04406:混合气调校(叠加),系统过稀,非偶发;
04408:混合气调校(叠加),系统过稀,非偶发;
08198:进气管流量控制风门卡在全关位置,汽缸列1,偶发;
00611:汽缸1喷油量偏差,非偶发。
第140组数据如表1所示。
如表1数据所示,我们注意到在行车时,2区数据会随着负荷增加而不断增加,最高可达9800kPa,怠速时为3500kPa,与经验数值相比有些偏低。此前的数据经验为,怠速状态下为4000kPa,在行车过程中,急加速可达到12000kPa以上,都属于大众车的技术,应该具备参考价值。
3区数据应该是低压压力,此压力值在行车急加速时只能达到350kPa,此时正好出现发动机加不上油的故障现象。按以往的经验,此压力也偏低,低压压力应该在急加速时达到600kPa才正常。根据以上分析,认为第3区低压压力偏低,除了汽油泵本身原因之外,可能就是汽油滤芯的问题了,检查汽油滤芯,发现汽油滤芯内倒出的汽油很脏。更换汽油滤芯,发动着车后,再次检测140组3区数据,没有太大变化。
综合以上检测结果分析,认为此车汽油压力偏低是造成故障的主要原因,为了进一步验证问题的根本原因,我们读取了32组长期燃油修正数据。
表1 第140组数据
表2 第32组长期修正数据
第32组长期修正数据如表2所示。
正常情况下长期修正在±5%以内为健康车辆,而此车数据都为正值,且偏离正常值非常多,说明该车混合气调节出现严重偏差,发动机控制单元极力加浓才维持现在的工作状态。如果不加浓,一定会表现为混合气严重过稀,甚至无法着车,这与以上的故障现象相符,更进一步验证此车故障是由于混合气过稀引起。
根据数据分析认为,此车存在混合气过稀故障,为了验证,我们在着车后,怠速状态下,从进气管喷入化油器清洗剂,发现发动机运转状态明显好转。由此证实,发动机确实存在混合气过稀故障。
故障诊断的方向确定了,但到底是什么原因引起的混合气过稀呢?还需要将故障缩小到点上,才能完成维修。诊断才有最终的结果。
根据故障码提示,有燃油压力调节阀对正极短路的故障码,此故障码在清除后,只要发动着车就会再次出现。这说明是一个现存的故障。我们认为应该从这个点下手,参考维修手册的指导,拆下了进气管,沿着高压油管寻找,没有找到此电磁阀,最后在高压油泵下方,找到了电磁阀,与油泵为一体的,只有整体更换。
订货到货后,我们先用万用表检测了一下新高压油泵上的电磁阀电阻,为1.4Ω,旧电磁阀为0.7Ω,并且两个阀的温度接近,说明旧电磁阀确实存在内部短路。装车实验,这时再次观察数据流,发现3区数据与2区数据相接近,也在3500kPa左右,此时是怠速状态,低压压力怎么会如此之高呢?
经过分析认为,我们之前认定3区是低压压力是错误的,此车3区数据应该是实际数据,而2区数据是理论数据,正常情况下,这两个数据应该非常接近才对,正因为旧高压油泵上的电磁低失效,导致高压压力过低,引起上述混合气过稀的故障现象。而此车的低压压力是正常的。清除故障码后试车,该车低速、中高速动力恢复正常,不再有加速迟钝的感觉。
回厂后用解码器读取故障码,显示系统正常,无故障码。另外,再次读取数据流,第32组长期修正数据流如图1所示。
┃ 图1 第32组长期修正数据流
通过32组长期燃油修正数据可以看出,该车的混合气调节回到正常状态,确认故障排除。
故障总结:(1)此车故障主要是高压油泵损坏引起,因为高压油泵提供的汽油高压压力过低,造成混合气过稀。引起上述冷车起步抖动的故障现象。
(2)通过此次维修,认识到第140组数据流第2区显示为理论计算值,第3区显示为实际压力值,维修前我们误认为第4区是低压压力值。正常情况下,第140组数据第3、第4区数据相近,相差不超过100kPA,随着加减速,这两个数据会同步变化。而原来第4区仅能达到500~600kPa,明显偏低。维修完毕后将第140组数据拍照,如图2所示 。
┃ 图2 第140组数据
(3)第32组长期修正值明显偏高,为28%左右,说明发动机控制单元经过了大量调节,最终实现了燃烧状态。
(4)此车汽油滤芯长时间没有更换,换下来的汽油滤芯中倒出来的汽油非常脏。因为含有杂质的脏污汽油进入高压泵,引起高压泵磨损,进而因为高压泵磨损,导致其输出压力偏低,输出压力偏低时,发动机控制单元会延长电磁阀的开启时间,电磁阀的导通时间变长,长时间大电流工作,终于造成电磁阀损坏,形成上述故障现象,产生上述故障码。
(5)在拆下进气管后,进行检查,发现右侧的进气管风门翻板与真空电机脱扣,再进一步检查,发现是真空电机侧的球头孔磨损导致。更换此进气管,需要2000多元,采取给真空电机孔上中心位置再打一小孔,穿一根细铁丝,将其与翻板轴捆住的方法进行了维修。经过试车证明此修复方法可靠,为客户节省费用2000多元。
(6)压力调节电磁阀控制占空比达到100%,证明已经达到极限,正常值是多少呢,我想应该明显有余量才对。从图2中可以看到新高压油泵装上后,此数据变成43%,通过此数据,可以逆向分析高压油泵的压力调节是否有余量,判断高压油泵的磨损状态。提前发现并处理已经磨损的高压油泵。