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浅析综采工作面回采工艺研究

2018-09-06

山西化工 2018年4期
关键词:煤柱通风顶板

梁 飞

(汾西矿业两渡煤业,山西 灵石 031302)

引 言

21012工作面采用的沿空留巷无煤柱开采技术,主要是随工作面回采推进,利用巷旁充填等手段,沿采空区边缘维护保留原回采巷道,从而取消护巷煤柱,作为下区段工作面沿空回采巷道使用。然而,由于充填岩柱及巷道稳定性控制问题难以解决,随着工作面推进,留巷围岩变形严重,导致巷道返修频繁,致使造价高昂;加之沿空留巷的支护及施工工艺复杂,部分工作要在不受保护的采空区作业,工人劳动强度高,安全程度低;此外,留巷施工工艺无法进行平行作业,严重限制推采速度,不能实现高效回采,因此,留巷的支护与维护成了制约工作面安全高效开采的最大瓶颈。

1 工作面概况

21012工作面位于两渡煤业二采区集中大巷西南方向,东北部为三条集中大巷,其材料巷西面为F3断层,运输巷东面为21013工作面,切眼外侧为和家山保安煤柱边界。工作面标高为:550 m~518 m,地面标高为:850 m~950 m,煤层盖山厚度在435 m~421 m。本工作面开采煤层为石炭系太原组10#煤。10#煤层以亮煤及半亮煤为主,暗煤次之,层状结构,硬度大,属中强度煤层,该煤层稳定,煤层总厚度为3.49 m~3.79 m,平均厚度3.64 m,倾角3°~12°,平均倾角7°~8°,容重1.45 t/m3,属于中灰高硫瘦煤。工作面走向长699 m,倾斜长178 m,可采储量为53万t, 10#煤煤尘有爆炸性,且具有自燃性,煤层自燃发火期为52 d。掘进期间工作面相对涌出量为1.55 m3/t,绝对瓦斯涌出量为3.52 m3/min。

2 留巷存在的问题

工作面留巷内矿压显现明显,局部地段巷道变形严重,顶板破碎离层,顶底板移近量最大为1.2 m,造成单体支柱、π梁不同程度损坏。

21012留巷原为21012运巷,巷道受掘进、采动两次影响,顶板压力显现明显,且由于留巷采用高水速凝充填技术进行巷旁充填,采空区顶板跨落后,巷道上方顶板呈悬臂梁状态,相当一部分岩石的重量压在巷道充填体,导致巷道充填体支承压力增大,应力由两帮传至底板,底板为敞开未支护状态,从而造成留巷底鼓严重。

3 工作面回采工艺方案对比

3.1 方案提出

方案一:21012工作面继续使用Y型通风沿空留巷技术,工作面回采工艺为割煤→移架→推溜→端头支护→清理工作面浮煤→超前支护及巷道的回收→支设柔模并充填高水速凝材料。

方案二:将21012留巷密闭,21012工作面采用一进一回U型通风,工作面回采工艺为割煤→移架→推溜→端头支护→清理工作面浮煤→超前支护及巷道的回收。

3.2 方案对比

3.2.1 技术对比

方案一中要继续采用Y型通风技术,势必要对留巷加强管理,一方面要加强留巷支护强度,另一方面要组织专用队组进行拉底维护,耗费大量人力、物力、财力。同时工作面在工艺上多一道巷旁充填,增加了工作面的循环时间,降低了工作面的生产效率,但是减少了21014工作面的巷道掘进工程量,21014工作面可利用21012留巷进行生产。

而方案二使用U型通风技术,需要在21014工作面回采前重新施工一条巷道,增加了巷道掘进工程量,但是却在回采工艺上更加简单并减少了人员投入,不需要安排专用队组进行拉底维护。

3.2.2 安全对比

方案一中由于留巷的存在,底鼓严重,局部地段巷道支护已经失效,在补强支护及拉底维护中对人员造成一定威胁,维护困难大,危险系数大。方案二则是将危险系数大的留巷进行密闭,将工作面调整为U型通风,生产工艺简单,安全系数高。

3.2.3 经济对比

1) 方案一的费用增加了拉底维护、充填工艺两部分费用(巷道剩余长度为1 400 m)。

充填费用罗列如下。支护材料费用,包括钢筋网片、对拉锚杆、螺纹钢锚杆、菱形金属网、W钢带、锚固剂、托梁、托盘、充填包、高水速凝充填料,见表1。

留巷支护材料费用为6 385.35×1 400=893.9万元,人工费用为1 495×1 400=209.3万元。

拉底维护费用为1 854×1 400=468.8万元。

2) 方案二的费用增加了一条巷道(长度1 800 m)的掘进,根据测算,掘进一条半煤岩巷费用为5 835×1 800=1 050.3万元。

方案二比方案一可节省费用312.4万元。

表1 支护材料明细表

3) 方案对比分析结果综上所述,方案二在技术、安全、经济上都优于方案一,21012工作面可将通风系统调整为U型,保证顶板支护及生产的安全。

4 结语

21012工作面随着通风系统的调整,工作面回采工艺也发生变化,通过现场实践,21012工作面在采用U型通风后,回采工序简单、顶板支护均安全可靠、工作面隐患直线下降,带来的问题就是工作面上隅角瓦斯容易积聚,因此矿井还是要在沿空留巷这一技术上继续研究、探索,早日实现零安全隐患的无煤柱开采。

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