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RDNOx-PC1助剂在不完全再生装置上的工业应用

2018-08-02潘罗其陈正朝宋海涛田辉平

石油炼制与化工 2018年8期
关键词:巴陵助剂标定

潘罗其,陈正朝,宋海涛,田辉平

(1.中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵分公司,湖南 岳阳 414014;2.中国石化石油化工科学研究院)

2017年7月1日起执行的石油炼制工业污染物排放标准,对催化裂化再生烟气氮氧化物(NOx)排放规定了更严格的限值。降低FCC烟气NOx排放的主要技术措施包括:原料油加氢预处理、再生器设计与操作优化、使用助剂及烟气后处理等。其中,使用助剂无需设备投资、不产生二次污染,是一种经济有效的解决方案。

通常完全再生装置烟气NOx排放量较高,也是以往关注的重点。降低NOx排放助剂主要有低NOx型助燃剂和NOx还原助剂两种类型,已有较多工业应用报道[1]。而不完全再生装置烟气NOx排放浓度相对较低,与完全再生装置的主要区别在于再生器三级旋风分离器出口烟气中O2体积分数低(0~0.5%),CO体积分数高(4%~10%),烟气还原气氛较强,含氮化合物主要以NH3、HCN形式存在,基本不含NOx;在烟气进入下游CO锅炉后,NH3、HCN等含氮化合物氧化生成NOx(在模拟CO锅炉工况下,NH3约30%~40%转化为NOx[2])。通过控制CO锅炉温度、调节出口CO浓度等措施可在一定程度上降低NOx排放,但影响装置操作弹性。采用低NOx火嘴设计,则需要进行装置改造。而采用催化助剂将NH3等还原态氮化物在再生器中转化,可从根源上减少进入CO锅炉的NOx前躯物,从而降低烟气NOx排放。

中国石化巴陵分公司(巴陵石化)催化裂化装置采用MIP-CGP工艺,加工量约1.05 Mta,原料为低硫石蜡基油。采用不完全再生操作,CO锅炉出口混合烟气NOx排放浓度约200~280 mgm3,达不到环保排放标准要求。2016年2月,巴陵石化与中国石化石油化工科学研究院(石科院)、中国石化催化剂有限公司进行了RDNOx系列助剂技术交流,并开展降低FCC再生烟气NOx排放助剂RDNOx-PC1的工业应用试验。

1 RDNOx-PC系列助剂降低烟气NOx排放的技术特点

根据国内多套不完全再生装置的实测数据,再生烟气中气相还原态氮化物以NH3为主,浓度通常远高于HCN。因而,开发可高效催化转化NH3的催化材料是助剂开发的关键。再生器中NH3的转化有氧化和分解两条途径,目标产物均为N2。石科院采用独特的贵金属活性中心,辅以高稳定性载体和改性非贵金属元素,开发了RDNOx-PC系列助剂,在中国石化催化剂有限公司完成了工业试生产。其中,RDNOx-PC1适用于三级旋风分离器出口烟气中有微量过剩氧的再生工况,可通过催化氧化反应脱除烟气中的NH3等物质;RDNOx-PC2对于有氧或无氧工况均适用,可在有氧时催化氧化NH3,也可在无氧时催化分解NH3,能适用于更普遍的不完全再生装置。两种助剂对FCC催化剂的活性、选择性和FCC产品分布无明显不利影响。

根据巴陵石化催化裂化装置烟气NOx仅略高于环保标准的实际情况,预期采用RDNOx-PC1助剂即可实现达标排放。

2 工业试验过程

2016年8月18日,按预订方案开始进行RDNOx-PC1助剂加注,经初始快速加剂,使助剂占系统藏量的比例达到近2%后开始稳定加注,至9月20日已稳定加注近20天,助剂加注量30 kgd,采集样品和数据,进行总结标定。助剂快速加注阶段,锅炉入口CO浓度有所降低,适度补充瓦斯,以保持蒸汽过热温度基本不变;稳定加注后,CO浓度基本回到正常水平。

3 工业试验结果分析

以8月14—17日共计4天的日常数据平均值作为空白标定,总结标定为9月20日采集数据(部分数据采用9月18—21日4天的数据平均值)。此外,还收集了标定前后一段时期内的统计数据,以更好地说明变化趋势。

3.1 原料油性质与操作条件

3.2 再生烟气组成

3.2.1再生烟气NOx浓度变化趋势及相关影响因素分析助剂加注前后再生烟气NOx浓度变化趋势如图1、图2所示。图1为脱硫塔入口原烟气NOx浓度。由图1可以看出:空白标定阶段原烟气NOx浓度在225~250 mgm3,初始快速加注RDNOx-PC1阶段,NOx浓度有较明显的降低趋势,最低达到约180 mgm3;进入稳定加注阶段后,NOx浓度未进一步降低,甚至有所波动,总结标定时在200~220 mgm3。若以8月14日—17日空白标定均值232 mgm3与9月18日—21日总结标均定值212 mgm3相比,烟气NOx降低仅有近10%。图2所示脱硫塔出口净烟气NOx浓度也有相似变化趋势,总结标定时NOx质量浓度为160~170 mgm3。

图1 脱硫塔入口原烟气NOx浓度随时间的变化

图2 脱硫塔出口净烟气NOx浓度随时间的变化

分析原因,可能主要在于两个方面:①RDNOx-PC1助剂以催化氧化脱除NH3、降低NOx排放为目的。在实际应用时,再生器三级旋风分离器出口烟气中氧气含量为0,几乎没有可利用的氧,很大程度上限制了RDNOx-PC1对NH3的催化转化效率(三级旋风分离器出口烟气中NH3浓度仅降低约24%);②加注RDNOx-PC1助剂后,装置可以在较低的CO出口浓度下确保NOx排放不增加,CO回收利用效率提高,但较低的CO浓度不利于降低NOx排放。

图3为锅炉出口原烟气CO浓度变化趋势。由图3可以看出:加注RDNOx-PC1助剂前,CO出口浓度保持在高位,而降低CO出口浓度,会造成NOx显著提高;加注RDNOx-PC1助剂后,烟气NOx浓度降低,锅炉出口CO浓度允许大幅降低,装置多在低CO排放工况下运行,有利于回收热量,提高运行安全性,但也造成表观上烟气NOx降低幅度有限(如图1、图2所示)。

图3 锅炉出口原烟气CO浓度随时间的变化

为更客观地对比助剂降低NOx排放的性能,在空白标定和总结标定阶段,分别调节锅炉出口的CO浓度,测定对应的烟气NOx排放浓度。图4为烟气NOx排放浓度与锅炉出口CO浓度的关系。由图4可以看出,在CO浓度相同的情况下,加注RDNOx-PC1助剂后烟气NOx排放浓度降低约20%,达到不大于200 mgm3的环保标准要求。

图4 锅炉出口CO含量与烟气中NOx排放浓度的关系

3.2.2其它烟气污染物浓度变化趋势助剂加注前后再生烟气SO2和粉尘浓度变化趋势分别见图5、图6。由图5可以看出,加注RDNOx-PC1助剂后,SO2浓度相对空白标定阶段略有波动后缓慢降低并趋于平稳,这主要是受原料油硫含量变化的影响。由图6可以看出,烟气粉尘浓度基本稳定在260~270 mgm3。表明RDNOx-PC1助剂的使用对烟气SO2和粉尘浓度无明显的影响。

图5 脱硫塔入口原烟气SO2浓度随时间的变化

图6 脱硫塔入口原烟气粉尘浓度随时间的变化

3.3 裂化产物分布与产品性质

图7 干气及焦炭产率随时间的变化

图8 汽油及液体收率随时间的变化

图7、图8为助剂应用前后,主要产物干气、焦炭、汽油产率及总液体收率的变化趋势。由图7、图8可以看出,主要产物的收率基本无大幅异常波动,助剂的应用对裂化产物分布无明显的影响。

空白标定阶段与总结标定阶段干气中氢气体积分数分别为34.4%和34.3%;液化气中丙烯、异丁烯和总丁烯浓度未发生明显变化;汽油RON和抗爆指数基本保持不变;柴油与重油性质未采集长期趋势数据,总结标定时柴油密度(20 ℃)为924.6 kgm3、十六烷值为31,油浆密度(20 ℃)为1 098 kgm3、固含量为0.66%,均处于正常范围内。表明RDNOx-PC1助剂应用前后,主要产品的组成和性质基本保持不变。

4 结 论

(1)RDNOx-PC1助剂可在锅炉出口CO浓度较低的情况下降低烟气NOx排放浓度,有利于充分回收CO燃烧热量、减少CO排放;在相同CO出口浓度下比较,总结标定相对空白标定时烟气NOx排放降低约20%,达到不大于200 mgm3排放标准要求。

(2)助剂的应用对催化裂化产品分布无明显影响,干气、焦炭、汽油收率及总液体收率等相对空白标定阶段保持稳定;主要产品的组成和性质也基本保持不变。

(3)装置再生烟气中基本无氧气,对以氧化氨气为机理的RDNOx-PC1助剂的催化作用有一定限制;拟进一步试用可在无氧工况下高效分解氨气的RDNOx-PC2助剂,以更高效地降低烟气NOx排放。

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