努力完善工艺 提高产品质量
2018-06-11高云鹏
高云鹏
河北省盐山县 061300
河北东部某面粉厂2012年安装投产,由于地处偏僻农村,企业规模较小,生产工艺落后,虽经几次调整,收效甚微。为适应市场形势,在原有设备设施基础上进行改造完善,力争产品质量上一个新台阶。
1 技改前制粉工艺
该厂为日处理小麦80 t,由于是新建厂,车间较为宽敞,设备采用钢架结构,安装较为紧凑,改造空间较大。该厂主要设备有8台600型复式磨粉机,2台6×24高方平筛,2台15 kW高压风机,1台49×2×3清粉机,1台刷麸机。工艺采用4B5M1S1T2P,具体工艺如图1。
技改前一层磨粉机平面布置图见图2,二层平台平筛清粉机平面布置图见图3。
图1 技改前制粉工艺图
图2 技改前磨粉机平面布置图
图3 技改前平筛清粉机平面布置图
2 存在的问题
1)P1、P2来料粒度范围过大,清粉效果很差,经清粉后,较纯物料入1Mc(麦心不纯)、较次物料入1S,但分磨后又混筛,降低了出粉质量。
2)3Bf料量少,3Bc料量很大,浪费了磨辊接长。
3)由于清粉道数少,3B筛出的细麦渣只好送入3M,造成好料后推。
4)1T沦为5Bf,并且与4B形成回流,料量很大,2M、3M撇尾的料得不到好的研磨。
3 技改方案与技改后制粉工艺
通过与广方沟通,厂方也认识到清粉道数少,笔者做出技改方案。
1)增加1台49×2×3清粉机,使工艺达到4P。
2)增加 1台 800型磨粉机,做为 1Mc、1Mf,设置真正的1T,将原来的1T做2T,并且1T采用光辊。
3)增加1台双仓平筛做面粉检查筛,替出一仓平筛。
4)合并两个1B入1仓筛,这样保证1Mc、1S、1T单磨单筛。
5)1Mf、2M均为两对磨辊、分磨混筛。
6)去掉3Bc、3Bf磨料筒中间的隔板,使3B不分粗细。
7)前路风机改成22 kW的7#风机,增加4根提料管,风网主管道不更换。
8)两台清粉机低压风网合用一台4-72-4A 5.5 kW的风机。
技改后的制粉工艺见图4。
图4 技改后制粉工艺图
技改后一层磨粉机平面布置图见图5,二层平台平筛清粉机平面布置图见图6。
图5 技改后磨粉机平面布置图
图6 技改后平筛清粉机平面布置图
4 技改效果
所需材料准备齐后,经过10来天的施工,很快安装完毕,又经过2天的生产调试,面粉质量明显提高,总出率提高1.5%,优质粉出率提高3%左右,并可实现精标联产,在不影响成品质量的前提下,可提取少量高档面粉,提高经济效益。
此次改造使用二手设备,总花费5-6万元,实现了产品质量的飞跃,厂方十分满意,改造取得圆满成功。