不同控车模式对闸片磨耗影响的分析
2018-05-10黄传东宋岩峰
黄传东, 王 杰, 宋岩峰
(南京中车浦镇海泰制动设备有限公司, 南京 218000)
CRH6A-200城际动车组采用了相同的电空直通式制动控制系统,多种不同的ATO控车模式。根据实际运行结果,个别车辆闸片磨耗较大,通过对两种不同控车模式下的车辆各项参数进行分析,确定不同的控车模式对闸片磨损的影响,进而指导控车模式优化方向,降低闸片磨耗和运营成本。
1 制动控制逻辑
CRH6A-200城际动车组采用T(拖车)-M(动车)-M-T-T-M-M-T的编组方式,以1M1T为制动控制单元进行制动力管理。单元内优先使用M车的电制动力,电制动力不足时优先补充T车空气制动力,如制动力仍不满足需求,则由M车进行空气制动补充。
2 数据分析
选取采用信号1控车的CRH6A-01列车和信号2控车的CRH6A-02列车进行对比分析。两列车运行相同的交路,采用同样型号的制动控制系统、基础制动装置及相同型号和材质的闸片。两列车从2016年9月至2017年6月运行里程约19万km,CRH6A-01列比CRH6A-02列多,见表1所示。
表1 闸片更换统计
2.1 车辆状态分析
调取车辆故障记录信息,两列车在上述时间运行状态良好,均未发生相关故障。同时,结合车载数据两列车空气弹簧压力相差不大,运行载客量基本相当。同时,基于车载数据对两列车的制动控制逻辑分析,结果表明两列车控制逻辑相同且均符合设计要求,分析如下。
(1)纯电制动控制过程分析
基于车载数据,随机选取车辆纯电制动工况各项参数,分别对CRH6A-01列和CRH6A-02列进行制动参数计算分析。两列车在电制动力满足编组制动力需求的工况下,均未补充空气制动,各项参数均符合设计要求,见图1和图2所示(注:CRH6A-02由于级位变化,电制动上升有防冲击过程,因此空气压力会先补充再下降的控制过程)。
图1 CRH6A-01列纯电制动控制过程
图2 CRH6A-02列纯电制动控制过程
(2)电空匹配制动控制过程分析
基于车载数据,随机选取车辆电空配合制动工况各项参数,分别对CRH6A-01列和CRH6A-02列进行制动参数计算分析。两列车在电制动力不能满足编组制动力需求的工况下,均进行正常的空气制动补充控制,各项参数均符合设计要求,见图3和图4所示。
图3 CRH6A-01列电空匹配制动控制过程
图4 CRH6A-02列电空匹配制动控制过程
2.2 停车控制过程分析
经调查,2017年5月6日CRH6A-01列与2017年5月9日CRH6A-02列运营相同交路,下载车辆数据,对车辆停车过程制动参数进行分析。其中,CRH6A-01列车停车过程经过多次调节,制动级位大且变化频繁,电制动没有得到充分利用,车辆频繁施加空气制动且空气制动压力偏大;CRH6A-02列车停车过程制动级位小且平稳,电制动充分利用,M车基本未施加空气制动,T车偶尔施加空气制动且空气制动压力偏小。两车总体运行过程见图5和图6所示,每次停车控制过程见图7~图12所示。
图5 CRH6A-01运营过程
图6 CRH6A-02运营过程
图7 CRH6A-01列第1次停车过程
图8 CRH6A-02列第1次停车过程
图9 CRH6A-01列第2次停车过程
图10 CRH6A-02列第2次停车过程
图11 CRH6A-01列第3次停车过程
图12 CRH6A-02列第3次停车过程
3 结 论
根据上述数据分析,CRH6A-01列与CRH6A-02列城际动车组均采用了相同的制动控制逻辑,根据车辆参数,两列车制动力管理符合设计要求,制动压力控制正常。
但由于两列车采用不同信号逻辑进行控车,其中CRH6A-01列停车过程进行多次调速,且采用较大级别和频繁的制动—缓解—制动的控制模式,导致电制动不能充分利用,空气制动利用率高,导致闸片磨耗较多;CRH6A-02列采用一次制动停车控制,仅进行了级位切换,电制动利用率高,基本未施加空气制动,闸片磨耗较少。因此,信号系统在列车控制过程中,考虑制动控制特点,尽可能充分利用电制动,减少空气制动的利用,降低闸片磨耗,降低运营成本。
[1] 彭俊彬.动车组牵引与制动[M].北京:中国铁道出版社,2007.
[2] 杨鲁会,卢桂云.城市轨道交通车辆制动系统[M].北京:中国铁道出版社,2015.