立式烘干窑除尘器的改造
2018-04-24刘凯
刘 凯
(宁夏英力特化工股份有限公司,宁夏 石嘴山 753202)
1 项目提出背景
电石生产中的兰炭给料机送至烘干窑进行烘干,除去物料中的水分后输送至配料站供生产使用。在整个烘干过程中,产生的尾气主要有碳颗粒物、水蒸汽等,如窑内局部温度过高有部分碳材直接在窑内燃烧生成少量CO2、SO2和NOx等,尾气通过引风机抽入除尘器中,除去粉尘后达标排放。
某公司电石分厂于2012年建造立式烘干窑1台,供4台20 000 kVA电石炉生产使用。该烘干窑配套除尘器为袋式除尘器,选用无碱玻纤覆膜除尘布袋(Ø130×2 480 mm),因除尘效果差,多次更换其他类型和生产厂家的除尘布袋,使用过程中仍经常出现“糊袋”、“烧袋”等情况。频繁更换布袋,不仅使排放不达标,也使立窑无法实现长周期、连续生产,靠速烘或过负荷生产提供合格兰炭,造成除尘器内隔板、花板及布袋龙骨等变形、损坏,风机等设备使用周期缩短。
2 原因分析
(1)造成“烧袋”的原因。兰炭的燃点较低(仅为350℃),含硫、磷等元素,其中含硫约为0.3%,含磷约0.001%,易燃烧;立窑烘干除尘系统距离立窑太近,烟气管道太短,进入除尘器前无对大颗粒、火星等拦截、沉降的措施;除尘器原设计喷吹系统为单腔室离线喷吹,供气源也不稳定,造成大量碳颗粒物无法及时吹离除尘布袋,附着在布袋表面;除尘器箱体变形严重,密封不严。当入口温度较高,混入空气后易造成附着在布袋上的碳颗粒燃烧,燃烧后温度达到400℃以上,造成布袋烧损。
(2)造成“糊袋”的原因。冬季兰炭含水分较高,经烘干窑后以水蒸气形式混入除尘气中,当除尘器内温度低于100℃以下即出现液化;喷吹不及时造成大量碳颗粒物无法及时吹离除尘布袋,与液化水滴混合后造成布袋气孔糊死,长时间集聚后布袋被“碳泥”包裹。
3 除尘器改造方案
3.1 用金属柔性膜替代除尘布袋
经过与某科技有限公司进行技术交流,采用该公司自主研发的Al系金属间化合物非对称膜(以下简称金属柔性膜)除尘元件及膜分离技术对其烘干立窑烟气布袋除尘器进行改造。金属膜耐高温,可解决烧袋问题,同时通过提高除尘器进口温度解决了糊袋问题,使除尘系统长期连续稳定运行,避免了频繁更换布袋。保证现场生产环境良好,进而保障生产的连续稳定。
采用的金属柔性膜具有以下特点。
(1)耐高温。长期运行工况≥400℃,可承受瞬间高温800℃;
(2)抗腐蚀。可耐 H2S、SO2、SO3等腐蚀;
(3)高精度且稳定。过滤精度达0.1 μm,过滤后含尘量≤30 mg/Nm3;
(4)易清灰。反应合成方法为柯肯达尔效应成孔,曲折因子小,壁薄,具备一定柔性,反吹清灰更容易;
(5)导电性好。过滤过程中不会产生静电;
(6)通量大。过滤空气通量≥300m3/(m2·kPa·h)。
该膜于2014年研制成功后,即投入到有色金属冶炼行业,且已使用超过3年。现已广泛应用于电厂、钢铁、有色、高钛渣、铁合金、电石、黄磷、危废处理等行业。
3.2 喷吹方式改造为在线脉冲行喷
改造为在线脉冲行喷,清灰时滤袋逐排喷吹,此时袋式除尘器内其余各排滤袋仍在过滤状态,逐室进行喷吹清灰。在线喷吹时,虽然被清灰的滤袋不起过滤作用,但因喷吹时间很短,而且滤袋依次逐排清灰,几乎可以将过滤操作看成是连续的。同时,在现场使用的喷吹用压缩空气压力虽小,也同样能达到清灰效果。
3.3 除尘器箱体改造
原除尘器长期处于高温状态下运行,外部箱体、上部盖板变形严重,使除尘器密封效果差;花板、隔板也均有不同程度的损坏。利用本次检修对除尘器壳体、隔板等重新制作、安装,并参照现有除尘器花板布置,将后6个滤室进行改造,前3个室改为自然沉降室。
3.4 其他
原除尘器引风机、卸灰阀及刮板输送机等仍符合新除尘器使用要求,不进行改造和更新。
4 技改前后参数对比
按照现场的主要运行参数及要求,仅使用金属柔性膜替代布袋、对现有花板及反吹系统进行改造,在工艺流程不变的前提条件下,现有管道阀门、自控及监控系统、输排灰系统及公用工程等均利旧。项目于2017年8月进行,历时45天完成改造。改造前后各参数对比见表1。
表1 立窑除尘改造前后参数对比表
5 运行效果评价
除尘器于2017年9月中旬投入使用,完全能够满足生产使用,实现达标排放。于2017年10月进行过滤精度检测,实测排放浓度均在20 mg/Nm3以下,符合环保排放标准。并委托当地环保监测单位进行检测(检测结果见表2),检测结果基本一致。
表2 立窑除尘器烘干废气检测结果统计表