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一种等温甲烷化催化剂的研发

2018-02-20刘玉成冯雅晨凡美婷王雪峰

天然气化工—C1化学与化工 2018年6期
关键词:焦炉煤气乙烷空速

刘玉成,冯雅晨,谭 青,凡美婷,王雪峰,胡 彭

(西南化工研究设计院有限公司,国家碳一化学工程技术研究中心,工业排放气综合利用国家重点实验室,四川 成都 610225)

焦炉煤气(COG)是炼焦过程中的副产气体,其主要成分如表1所示。2011年,中国全年焦炭产量为4.27亿t,按每生产一吨焦炭副产400 Nm3焦炉煤气计算,副产的焦炉煤气约为1700亿Nm3,除部分用于焦炉自身加热外,可供开发利用的约有800亿Nm3[1]。

表1 焦炉气的组成

由于我国天然气资源的匮乏,利用焦炉煤气制取天然气的技术正得到越来越广泛的关注。与焦炉煤气制取甲醇、合成氨等工艺路线相比,焦炉煤气制取天然气具有投资低、经济效益好等优势,其副产物氢气也可联产合成氨,所以,从焦炉煤气制取天然气是焦炉煤气综合利用的发展方向。

甲烷化技术是焦炉煤气制取天然气的关键技术之一。目前工业生产中的甲烷化反应过程有两种,多段绝热式与一段等温式。较为常见的多段绝热式焦炉煤气甲烷化制备天然气的工艺流程,如图1所示。

图1 多段绝热式焦炉煤气甲烷化制备天然气工艺流程

一段等温式甲烷化反应技术与多段绝热甲烷化技术相比,工艺流程短,省去了循环气压缩机和脱碳等工序,反应器数量少、投资省,甲烷化部分可降低投资70%以上。该工艺对原料气中CO、CO2容忍度高,适应性强,可以另外补充碳以提高CH4产量。

1 实验部分

1.1 催化剂制备

将镁和铝的硝酸盐按照 n(Mg):n(Al)=1:1配制成混合盐溶液,再加入一定量的γ-Al2O3粉末(γ-Al2O3粉末占成品载体中的质量分数为5%),用碳酸钠溶液进行中和沉淀反应,控制反应溶液终点pH为8.5。沉淀物料经120℃干燥、加入石墨为润滑剂压片成型、1200℃焙烧4h,即得到载体。将上述载体加入到一定浓度的硝酸镍溶液中浸渍,经120℃干燥、350℃焙烧4h,即得到MgAl氧化物负载的Ni基催化剂,NiO的负载质量分数为15%。

1.2 试验装置与分析

实验用原料气组成见表2。实验装置见图2。

表2 焦炉气条件实验原料气组成

图2 甲烷化装置流程示意图

催化剂性能评价在Φ20mm×430mm管式积分反应器中进行,Φ4mm测温热电偶套管居中设置,反应器采用上、中、下三段控制催化剂床层温度,催化剂装量10mL,其粒度为Φ3.5mm×3.5mm。

从钢瓶来的原料气经减压计量后进入固定床反应器,在催化剂的作用下甲烷化反应,出口气后经冷却分离水分后,色谱分析仪分析气体组分。

原料气及出口气气体组成采用安捷伦公司7890B型气相色谱仪分析。微量CO2北京北分麦哈克分析仪器有限公司QGS-08B分析。采用采用粉末x-射线粉末衍射仪(XRD)鉴定催化剂物相。N2-物理吸附在美国康塔公司NOVA2000型仪器上进行,以N2为吸附质,在液氮温度77K下测试,催化剂样品在200℃下真空脱附60min,依据吸附等温线吸附,比表面积采用BET方程由氮气吸附等温线求得,。

2 结果与讨论

2.1 汽气比的影响

汽气比对反应的影响结果如表3和图3所示。蒸汽的加入有利于控制甲烷化反应温度,保护催化剂,同时抑制副反应的发生。从表3可以看出,随着汽气比的升高,气相色谱分析数据中CH4含量无明显变化。随汽气比增加乙烷含量略有提高,这是由于水蒸气的加入可抑制乙烷裂解。图3可以看出,随着汽气比的提高,出口CO2含量逐渐升高,由于甲烷化反应是生成水的反应,增大汽气比不利于甲烷化反应的进行。

表3 汽气比对焦炉气甲烷化反应的影响

图3 汽气比对出口CO2含量的影响

2.2 压力的影响

温度对反应的影响结果如表4和图4所示。甲烷化反应为体积缩小的反应,压力的提高有利于甲烷化反应的进行。从表4可以看出,随着压力的升高,气相色谱分析数据中CH4含量无明显变化;出口乙烷含量略有提高,这是由于压力的提高不利于乙烷裂解反应的发生。由图4可知,出口CO2含量逐渐降低,结合甲烷化反应机理,增大反应压力有利于甲烷化反应的进行。

表4 压力对焦炉气甲烷化反应的影响

图4 压力对CO2出口含量的影响

2.3 温度的影响

温度对反应的影响结果如表5和图5所示。由表5可以看出,随着出口温度的提高,出口CH4含量呈上升趋势(在色谱误差范围内),乙烷含量呈下降趋势,这是由于温度的提高,有利于乙烷裂解反应的发生,同时裂解的中间产物可进一步反应生成甲烷。从图5可以看出,随着温度的提高,出口气中CO2含量先降低后升高。随温度提高,CO2含量降低阶段是由于反应受反应动力学控制,温度决定了反应速率;随温度升高,CO2含量提高阶段是由于反应受热力学控制,甲烷化反应为放热反应,提高出口温度不利于甲烷化反应的进行,从而确定等温甲烷化控制的床层温度为350~400℃。

表5 温度对甲烷化反应的影响

图5 出口温度对CO2出口含量的影响

2.4 空速的影响

空速对反应的影响结果如表6和图6所示,由其可以看出,出口CH4含量一致(在色谱分析误差范围内)。在实验空速范围内,随着空速的增加,出口气体中CO2含量逐渐升高,出口乙烷含量略有提高(乙烷体积分数从0.011%增加至0.018%),这是由于空速的提高,反应管内的线速度提高,气体在催化剂上停留时间降低,不利于乙烷裂解反应和甲烷化反应。

表6 空速对焦炉气甲烷化反应的影响

图6 空速对出口气体中CO2含量的影响

2.5 催化剂积炭分析

从表7为催化剂积炭分析数据,由其可以看出,经过条件试验后,催化剂均无积炭发生,说明催化剂抗积炭性能优异,可满足等温甲烷化要求。从表2~5中,色谱分析出口组成中CO、CO2为0,极大增加了催化剂积炭风险,说明本催化剂抗积炭性能非常优异。

表7 碳分析结果

2.6 催化剂物化表征

2.6.1 BET

表8为反应前后催化剂的比表面分析数据,由其可以看出,条件试验运转后催化剂孔容由0.2211mL/g增大至0.2512mL/g,增加约为13.6%;比表面积由2.899m2/g降低至2.405m2/g下降约为17%;变化幅度均小于20%,说明催化剂结构稳定性好。

表8 比表面分析结果

2.6.2 XRD

图7、表9分别为运转前后催化剂的XRD谱图和镍晶粒变化对比。由图7可以看出催化剂新样物相 为 Ni、NiO、MgAl2O4, 运 行 后 的 物 相 均 为 Ni、MgAl2O4,无NiAl2O4等物相出现,XRD衍射峰强度略有增加,说明催化剂物相结构稳定。由表8可以看出,与新催化剂相比,Ni晶粒尺寸由32.5nm增加制35.3nm,增加幅度约3nm,在XRD测试允许的误差范围内,说明催化剂Ni晶粒稳定。

图7 运转前后催化剂的XRD谱图

表9 运转前后催化剂的Ni晶粒变化对比

3 结论

(1)随着汽气比的升高,出口CH4含量无明显变化,乙烷含量略有提高,出口CO2含量逐渐升;随着压力的升高,出口CH4含量无明显变化,出口乙烷含量略有提高,出口CO2含量逐渐降低;随着出口温度的提高,出口CH4含量呈上升趋势,乙烷含量呈下降趋势,出口CO2含量先降低后升高,确定等温甲烷化控制的床层温度为350~400℃;随着空速的增加,出口气体中CO2含量逐渐升高,出口乙烷含量略有提高。

(2)催化剂抗积炭性能优异,可满足等温甲烷化要求。

(3)CO+CO2(~12%)全部发生甲烷化反应生成CH4,反应放出的热量巨大,对催化剂的稳定性提出更高的要求,条件试验运转后增加约为13.6%;比表面积下降约为17%;变化幅度均较小。运行前后的催化剂物相结构稳定;催化剂Ni晶粒稳定。

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