半水煤气压缩机段间热量回收利用总结
2017-09-16何晓文崔增涛
何晓文,崔增涛
(河南心连心化肥有限公司,河南 新乡 453731)
半水煤气压缩机段间热量回收利用总结
何晓文,崔增涛
(河南心连心化肥有限公司,河南 新乡 453731)
通过对半水煤气压缩机一出段间热量进行回收利用,取得了较好的效果及经济效益,为今后公司低品位热源的利用,开拓节能降耗提供较好的指导思路。
压缩机; 段间热量; 回收利用; 总结
河南心连心化肥有限公司二分公司暨18.30工程,具备年产合成氨26万吨、甲醇8万吨和颗粒尿素43万吨的生产能力。工艺采用固定床间歇式制气,全低变、变压吸附脱碳、醇烃化、水溶液全循环工艺等。
压缩机是合成氨系统中的耗能大户,同时也是能量损失大户,其低品位热能的利用率一直处于较低的水平。半水煤气压缩机即低压机(下称“低压机”)一出煤气温度较高,冬季为150~155℃,夏季为160~170℃,属于低品位热能,段间热量被循环水移走,一方面造成能源的浪费,另一方面大大增加循环水系统负荷。如何对低品位热源的回收利用一直是我公司研究的课题。
1 改造思路及方案
通过对全公司热源利用段进行排查,发现该部分热源可作为变换水加前脱盐水的预加热热源,在利用余热的同时,脱盐水可作为低压机一段水冷的降温媒介。
1.1 原流程
冷脱盐水经过变换水加换热后温度提高至90℃左右送至热电除氧器使用,而除氧器要求水温在102~107℃,需要通过加大量低压蒸汽保证除氧器温度,蒸汽使用量大约80吨/班,消耗较大。
1.2 改造方案
将脱盐水岗位来冷脱盐水经低压机一段水冷换热后,送变换水加进一步换热制备热脱盐水后(约100℃)送热电除氧器使用,以降低热电除氧器蒸汽消耗,从而达到节能降耗作用。
改造流程图如图1:脱盐水从变换水加热器脱盐水上水处引出,低压机水冷脱盐水路和变换水加热器脱盐水路可串联也可并联(即近路),目的是为投运后增加水温的调节余地。
图1 改造流程图
2 设备参数
设备参数见表1。
表1 设备参数
低压机水冷脱盐水走管内,设计温度不超80℃,变脱水加水走壳程,设计温度为140℃,低压机水冷串变换水加(也可以并联),通过出低压机水冷并联调整送除氧器脱盐水温度。
3 投运效果
改造完成后:低压机投运3台水冷时,对低压机二入气体温度几乎无影响。去变换水加热器脱盐水温度为65-70℃,送锅炉除氧器温度约108℃。经测算,此运行模式除氧器可少用蒸汽3t/h。
经济效益分析:按照除氧器少用蒸汽3 t/h计算,则节省费用3 t/h×24h×120元/吨蒸汽=8640元/天,即259万元/年。
4 存在问题
由于可利用的脱盐水水量偏少,水压偏低。目前近能满足2~3台换热器利用,需根据季节变化调整可利用换热器台数。
5 结语
设备投运后效果良好,除氧器用蒸汽量明显减少。此项目标志着压缩机热能回收思路的初步成功,对以后公司低品位热源的利用,开拓节能降耗提供较好的指导思路。
(本文文献格式:何晓文,崔增涛.半水煤气压缩机段间热量回收利用总结[J].山东化工,2017,46(14):106,109.)
2017-05-11
TQ542.4
A
1008-021X(2017)14-0106-01