联合锻造成形技术在驱动轮轴技术改造中的应用
2017-06-06夏占雪王云飞第一拖拉机股份有限公司工艺材料研究所
文/夏占雪,王云飞・第一拖拉机股份有限公司工艺材料研究所
潘现芬・第一拖拉机股份有限公司锻造厂
联合锻造成形技术在驱动轮轴技术改造中的应用
文/夏占雪,王云飞・第一拖拉机股份有限公司工艺材料研究所
潘现芬・第一拖拉机股份有限公司锻造厂
概述
驱动轮轴(图1)是拖拉机传动系统上关键零部件,据不完全统计,一拖公司大轮拖拉机的年装机量在5万台左右,驱动轮的年需求在10万件以上,由于设备布局等因素的影响,驱动轮轴平均班产量仅有160件左右,月产量仅有2000余件。生产效率一直得不到提高,难以满足厂内需求,主要受到以下几方面因素的制约。
图1 驱动轮轴
⑴生产流程长。现行的驱动轮轴工艺流程为:下料—加热—轻锻车间1250t平锻制坯—打磨—转运—加热—修锻车间终锻,平锻制坯和终锻要在两个车间进行,中间还要转运,生产效率低下,能耗大,生产成本高。
⑵平锻制坯工艺稳定性差。由于轻锻车间的电加热炉达不到工艺要求,制坯前加热不均、制坯工艺存在问题、两次加热等因素,导致中间毛坯存在沟槽或充不满,约20%的毛坯需要通过打磨解决,而且造成最终锻件法兰厚度不均、折叠,严重的甚至报废,增加了生产成本。改造前的感应炉如图2所示。
图2 改造前的感应炉
⑶终锻工序生产率低。由于修锻车间采用的是箱式煤气加热炉(图3),炉温升温慢,污染环境,加热效果差,同时,受修锻车间煤气加热炉规格的限制,每炉加热坯料仅有30件左右,加热至锻打温度需要1.5~2.5小时,该工序是造成修锻车间生产效率低的主要原因之一。
⑷锻件产品质量差。由于生产过程是在两个车间完成,每个车间的生产工序需要分别加热完成,浪费大,导致锻件生产成本高,表面质量差。
图3 箱式煤气加热炉
技术改造
⑴充分利用资源。把模锻车间闲置的1250t平锻机(图4)搬迁到修锻车间,把制坯和模锻工序放在一起,这样不仅可以减少一道加热工序,且避免了坯料的来回转运。
图4 1250t平锻机
⑵工艺改进。设计新的平锻制坯工艺和加热参数,提高加热炉与工艺的匹配性,提高过程稳定性,取消打磨工序,提高生产效率。
⑶生产流程再造。重新进行生产流程设计,新的工艺流程为:下料—加热—修锻车间1250t平锻制坯—修锻车间模锻(图5)。
图5 生产流程再造
⑷采用联合锻造生产工艺技术,通过设备重组,实现一次加热完成所有工序。最终达到提高生产率的目的。
根据最终确定的设计方案,完成了设备的安装以及感应加热炉的升级改造,新的工装模具及生产工艺的开发,整个项目历时4个月,一次性调试成功,随后正式转入大批量生产。
实施效果
⑴通过生产流程再造技术,由两个车间完成的工序集成到一个车间进行,提高了各个工序之间的连续性。
⑵设计了一种科学合理的初成形制坯工艺,解决了原生产工艺不良品率高,成形过程不稳定的问题。制坯工序不良品率由原来的70%降低到不足1%。
⑶开发了一种新的生产工艺技术,达到了缩短生产流程、一次加热完成全部工序、节能降耗50%以上的目的。班产定额由原来的160件提高到现在的240~270件,生产效率是原来的1.5倍。
⑷突破现有单台设备锻造成形的生产工艺,首次采用2种模锻设备联合锻造的方式生产驱动轴产品。为今后开发新工艺新技术具有很好的借鉴指导意义。
⑸实现一火锻造(电加热),节约一火煤气加热动能费,煤气炉加热1kg锻件需要0.56元,加热一根驱动轮轴平均需要煤气费约20元。
⑹提高了产品质量,生产的毛坯表面质量好,沟槽、折叠等缺陷减小,不需要打磨,提高了锻件厚度的均匀性(图6)。
图6 产品质量提升
结束语
利用现有资源,通过生产流程再造,采用两种不同的模锻设备,进行拖拉机驱动轴的联合锻造成形,解决了企业生产中存在的瓶颈问题,月产能由原来的2000件提高到4000件以上,极大的缓解该产品不能满足装机需求的问题,将单个不同的设备通过技术改造,组成一条专业化的生产线,最终达到降本增效的目的,是现代生产的技术体现,对今后产品的流程再造具有积极的示范意义。