篦冷机风机提产降耗改造
2017-05-12杨国开马金强
杨国开,马金强
(尧柏特种水泥集团有限公司,西安 710100)
我公司一条250 0t/d熟料生产线,回转窑规格φ4.0m×60m,篦冷机规格TC-1268,设计产能3 000t/d,篦床实际面积71.2m2,在运行过程中出现产能很难达标,熟料温度高、质量不稳定等现象,直接影响回转窑产能的发挥、能耗指标及熟料强度。
1 改造前存在问题
经排查发现篦冷机一段风机选型偏小,普遍存在做功不足,风量及风压不足,导致篦冷机冷却效果差,熟料温度高,达不到急冷效果,二次风温偏低(1 000℃左右),达产或稍有超产就会导致篦冷机往往出现“红河”和堆“雪人”现象,在运行中经常出现的现象归纳如下:
(1)由于急冷效果不佳,篦床上经常出现“红河”和堆“雪人”,一方面造成工人劳动强度加大且存在严重的安全隐患,另一方面导致高温段篦板和盲板寿命大大降低甚至烧毁,致使篦冷机漏风、窜风,更有甚者烧坏弧形阀及熟料下料口挡皮,发生弧形阀电缆被烧事件。
(2)入窑二次风温经常低于1 000℃,入炉三次风温维持在750℃左右,不利于窑的煅烧和节煤。
(3)出篦冷机破碎机熟料温度约180℃,不仅使破碎机轴承温度高,长期在65℃~70℃运行,常年必须用两台冷却风机对其强制冷却降温,且造成熟料输送机料斗变形严重(允许温度105℃),漏料严重,熟料地坑温度高,积料多,扬尘大,工人劳动强度增加,影响破碎机轴承、熟料输送机料斗寿命,同时还浪费电耗和污染环境。
(4)熟料温度高,fCaO≤1.2%合格率达不到85%的企业内控指标。
以上问题是导致篦冷机冷却效果不佳及热回收效果差的主要原因。
2 改造措施及效果
针对该问题,通过多次排查论证,最终确定对篦冷机一段三台风机进行改造,以及各处漏风和窜风点进行彻底处理。对篦冷机风机改造被做为2016年12月份年度大检修的一项关键技改项目,篦冷机的配风是影响篦冷机热回收和熟料冷却的关键,尤其是在高温段,特别是固定篦床和充气梁风机,是确保篦冷机冷却效果的关键。
2.1 改造措施及内容
(1)清理风箱积料及充气梁内积料,将充气梁与篦板间的石棉绳密封改为树脂条密封,各风室用石棉板密封改为耐高温硅胶布制作成活动密封套密封。
(2)对篦冷机一段三台高压风机叶轮进行改造,增加压力和风量,确保风机做功。
(3)调节各风机风门开度为100%,使风机风量达到满负荷。
(4)更换磨损严重的3台弧形阀并对其余弧形阀进行维修。
2.2 技改后运行效果
技术改造2016年12月份完成,截止目前运行已接近一年,效果明显,改造前后参数对比见表1。
表1 改造前后参数对比
(1)改造后风机在同等或者低转速情况下,风机电流明显最高上升35A~45A。
(2)二、三次风温均有大幅度提升,二次风温1 150℃左右、三次风温900℃左右。
(3)出篦冷机熟料温度普遍降低80℃左右,篦冷机内的“红河”和堆“雪人”现象消失,熟料结粒均齐,结粒状况明显改善,熟料日产量提高200t、强度提高2MPa、标准稠度下降2%,质量明显提高。
(4)从操作方面观察熟料冷却效果好转,回转窑工况稳定,回转窑的抗干扰能力增强,可实现熟料fCaO≤1.2%的合格率能达到85%的公司内控指标。
(5)设备运转率和完好率明显提高,改造后未因篦冷机熟料温度高发生工艺、机械故障停机现象,各机械部件使用寿命延长。
通过篦冷机风机的改造,解决了长期困扰回转窑系统高效、节能、环保和频繁导致停机的顽症,效果明显,也将长期获得效益。