陶瓷研磨体在φ3.2m水泥球磨机的应用
2017-05-12何活权朱文沛
王 江,何活权,朱文沛
(1.湖北京兰水泥集团有限公司,湖北 京山 431800;2.山东天汇研磨耐磨技术开发有限公司,山东 聊城 252218)
陶瓷研磨体在水泥粉磨中的节电效果和避免铬污染的环保优势,逐步被众多的企业所认可和接受,也为水泥行业节能减排和产业升级带来效益。球磨机装载量大幅度减少,磨机负荷减轻,主机电流下降明显,节电效果凸显。也成为水泥粉磨节能降耗的一项有效举措。
湖北京兰水泥集团(永兴分公司)目前有7台水泥球磨机,年产水泥能力600万吨,公司技术中心经过前期详细调研,决定先行在永兴公司6号φ3.2m×13m水泥磨机三仓上应用SDTH陶瓷研磨体,作为公司节能项目的一部分。
本次应用效果目标:(1)磨机粉磨电耗下降:≥2kWh/t;(2)系统粉磨台时产量降低:≤5%;(3)出磨水泥温度降低:>10℃;(4)出磨水泥3d、28d强度不降低。
水泥粉磨系统配置:磨机为辊压机+V型选粉机+球磨机(见表1)。
表1 设备配置情况
1 装机前准备工作
因陶瓷研磨体对粉磨设备和粉磨物料有一定选择性,有些水泥磨机更换前还必须进行系统改造,以适应陶瓷研磨体应用的需要。
(1)辊压机系统检修。
辊压机做功好坏直接影响到入磨物料的粒度和均匀稳定性,检查辊压机,经检查辊压机侧挡板存在漏料现象,把侧挡板吊出重新焊补。对V型选粉机打散板加装了筛板,物料颗粒更加均齐。
(2)球磨机内部检修。
考虑到陶瓷研磨体相对比重小,静电吸附现象减弱,磨内物料流速会加快,影响充分研磨效果,对原活化环进行部分封堵,保持磨内物料流速的平衡。
(3)陶瓷研磨体级配。
根据进入三仓的物料粒度颗粒分析数据进行级配,确定好最大球径、平均球径规格。但考虑到比重差异,陶瓷研磨体规格都比原金属研磨体增大。级配情况见表2。
2 装机后调整
7月11日按照预定方案对球磨机三仓进行一次性装机调试。考虑到更换陶瓷研磨体后磨内物料流速会加快,采取降低磨尾系统风的思路稳定操作,经过3d的稳定调整,主机电流及台时产量变化情况、水泥产品颗粒组成如表3、表4。
在更换陶瓷研磨体后三仓填充率有所提高,但装载量明显降低,主机电流和主电机功率变化明显,在台时产量略有下降情况下,80μm筛余有改善,但是比表面积有所下降,说明对水泥性能不利的<3μm颗粒有所减少,减少了过粉磨现象,出磨水泥温度下降8℃以上。
表2 水泥球磨机三仓级配
表3 粉磨工艺参数变化
表4 水泥产品颗粒组成(%)
更换前后的P·O42.5水泥强度性能见表5。
表5 P·O42.5水泥产品性能变化
3 混凝土测试
(1)C30混凝土物料配比(见表6)。
(2)混凝土坍落度测试(见表7)。
混凝土试验表明,使用更换陶瓷研磨体后水泥的混凝土性能有所改善,说明微细粉减少和出磨水泥温度下降带来混凝土性能的变化。
表6 C30混凝土物料配比
表7 混凝土坍落度测试结果
4 结束语
磨机三仓更换陶瓷研磨体后,随着装载量的减少,主电机电流和功率下降明显,有节电效果;对台时产量有影响,但是不明显。出磨水泥质量稍有变化,使水泥产品使用性能有所改善,混凝土商混站反应良好。