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氨板式空冷器失效原因分析

2017-01-04韩永强

中国设备工程 2016年13期
关键词:板片预冷冷器

韩永强

(大庆石油化工机械厂,黑龙江 大庆 163714)

氨板式空冷器失效原因分析

韩永强

(大庆石油化工机械厂,黑龙江 大庆 163714)

本文对氨板式空冷器失效原因进行了具体分析。

氨板式空冷器;失效;化学分析

0 引言

大庆石化公司60万吨/年酮苯脱蜡装置氨板式空冷器,从2014年上半年开工至今,预冷段板束相继出现泄漏,外表面局部腐蚀,板片穿孔泄漏,空气侧板间积灰严重,1/3以上堵塞,严重影响装置正常运行。

该设备每组空冷器分为预冷段和过冷段,共5组,由甘肃蓝科石化设备有限责任公司设计制造。为了弄清设备泄漏原因,对腐蚀板束进行了外观检查、化学分析和金相检验。

1 失效空冷器基本概况

设备型号:LBKZ3800x4.2-665-1.6-2-200/300LTZ

氨流量:30000 kg/h;

热负荷:9447.38 kW;

氨入口压力:1.47 MPa、压力降0.012 MPa;

氨入口温度:105℃;

液氨出口温度:38℃;

设计气温30.5℃,湿球温度27℃,相对湿度80%。

2015年4月,首次出现1#空冷器预冷段板束换热片泄漏;2015年9月,2#、4#、5#空冷器预冷段又相继出现泄漏。有母材漏点,也有焊道分散的微漏点。

2 外观检查

对板片表面腐蚀特征进行外观检查,发现板管外侧表面存在金属光泽,局部受蚀有锈斑失去光泽,有红锈色和黑色沉积物(见图1)。腐蚀坑多分布在板片空气流道凸泡的顶部,受腐蚀表面呈现溃疡(见图2)。腐蚀均发生在该空冷器的预冷段(干式空冷部分),内表面无腐蚀(见图3)。

图1 板束表面腐蚀特征

图2 流道凸顶腐蚀坑

图3 内表面板片无腐蚀

3 化学分析

分别在3处腐蚀坑上取腐蚀产物样品,进行能谱分析,结果见表1和图4。

分析结果反应出,腐蚀产物中不含氯元素,含有大量的硫元素。

4 金相检验

分别取焊缝和母材进行金相检验,结果显示板片金相组织正常,外表面腐蚀(图5、6)。

5 结论

通过以上分析可见,板片组织正常,腐蚀部位集中在板片空气侧凸泡受压部位。从板片结构上分析,这些部位都可能存在缝隙,当有液体介质存在时,由于缝隙的毛细管作用,使介质浸入缝隙。并且由于该板段为干板段,介质在这些部位存在反复蒸发浓缩的过程。此外,缝隙的几何作用阻碍了缝隙中介质与环境介质的交换,缝隙中的介质将随着腐蚀的进程而逐渐酸化,造成不锈钢活化。

本板片的腐蚀形貌呈溃疡状,符合酸性条件下的不锈钢腐蚀特征,腐蚀产物中没有检出氯元素,表明介质中氯含量极低。因酮苯装置处在热电、催化、蒸馏硫酸等装置包围圈中,环境空气中含有大量粉尘,导致腐蚀产物中含有大量的硫元素,表面腐蚀介质吸收了大量的SO2,SO2溶解在水中形成亚硫酸(H2SO3),使介质呈强酸性,板片间的缝隙结构和介质的反复浓缩导致介质进一步酸化,这是导致板片发生严重腐蚀的直接原因。

图4 腐蚀产物能谱分析结果

图5 焊缝组织:奥氏体+条状铁素体

图6 母材组织:奥氏体+TiN

表1 腐蚀产物化学元素含量分析 %

TQ 051.5

A

1671-0711(2016)10(上)-0034-02

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