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150 kt/a双加压法硝酸装置运行总结

2016-12-22孟令兵杨文贤

氮肥与合成气 2016年11期
关键词:硝酸尾气汽轮机

郑 重 孟令兵 杨文贤 王 雷

(山西阳煤丰喜化工有限责任公司山西运城044100)



150 kt/a双加压法硝酸装置运行总结

郑 重 孟令兵 杨文贤 王 雷

(山西阳煤丰喜化工有限责任公司山西运城044100)

山西阳煤丰喜化工有限责任公司为满足公司70 kt/a己二酸装置及150 kt/a硝酸铵钙装置的硝酸需求,新建1套150 kt/a的双加压法硝酸装置,于2014年3月6日开始投料试车并产出合格成品硝酸,至今已运行2年多,各项工艺指标基本达到设计值(表1和表2),运行情况良好。

表1 双加压法硝酸装置四合一机组运行参数

项 目2014⁃09⁃162014⁃11⁃102015⁃01⁃272015⁃04⁃282015⁃06⁃022015⁃08⁃182015⁃11⁃03汽轮机进气压力/MPa3.9163.9133.9293.8953.9203.9133.914进气温度/℃423.3427.1436.8433.3433.9434.6428.6转速/(r·min-1)8857890388539008907490629041排气压力/kPa-90-89-86-86-81-84-84排气温度/℃35.535.340.738.842.839.339.1氧化氮压缩机进气压力/MPa0.2270.2340.2600.2840.2920.2960.285进气温度/℃46.948.144.048.549.951.250.6排气压力/kPa0.7530.7730.8570.9300.9560.9450.937排气温度/℃165.8167.2160.3172.5180.8176.5148.9轴流空气压缩机进气压力/MPa-4.8-4.2-4.6-4.5-4.7-4.4-3.6进气温度/℃11.611.99.225.023.524.018.2排气压力/kPa0.2610.2690.2990.3230.3340.3410.336排气温度/℃176.4171.8180.4212.3213.9217.4205.4喉部压力/kPa4.744.955.826.426.787.507.03尾气透平机进气压力/MPa0.6450.6590.7370.7990.8250.8110.807进气温度/℃336.0335.1340.8345.7350.9353.9347.7排气压力/kPa0.40.50.50.60.70.80.7排气温度/℃116.1114.9104.8107.9109.3110.9106.2

表2 双加压法硝酸装置运行参数

项 目 2014⁃09⁃162014⁃11⁃102015⁃01⁃272015⁃04⁃282015⁃06⁃022015⁃08⁃182015⁃11⁃03一次空气量/(m3·h-1,标态)54464.9554337.4359002.1262164.0563762.4467335.5365041.75二次空气量/(m3·h-1,标态)12118.0612384.7012438.2612568.4312256.8312164.7912123.26脱盐水流量/(t·h-1)3.353.794.673.773.393.914.53尾气加氨量/(m3·h-1,标态)7.393.102.301.420.1515.250.47氧化加氨量/(m3·h-1,标态)5885591063816292652468546712气氨温度/℃104.80105.10110.10109.50102.26106.10105.54气氨压力/kPa0.470.470.470.470.470.470.47氧化炉温度/℃869.20870.20870.50870.56869.62870.52865.55尾气中φ(NOx)/(×10-6)78687580878570尾气中φ(O2)/%3.03.03.03.03.03.03.0混合气温度/℃163.74160.11167.69195.20197.01200.61189.77氨空比/%(体积分数)9.759.829.769.219.279.259.35成品硝酸产量/(m3·h-1)25.5224.1026.9328.5829.1428.4931.12成品硝酸中w(HNO3)/%63.563.563.563.563.563.563.5

1 运行情况

(1)装置负荷可达到100%,最高硝酸产量为457 t/d(折100%),副产蒸汽自用后最高可达7.5 t/h,成品酸浓度控制在63.5%(质量分数,下同),尾气中氮氧化物质量分数为(60~80)×10-6,主要工艺指标达到设计要求。鉴于硝酸下游产品己二酸及硝酸铵钙的市场情况不佳,该装置负荷长期维持在90%~95%,故障率较低,最长连续运行周期为135 d。

(2)四合一机组运行较平稳,操作安全稳定,尾气透平排放温度维持在110~120 ℃,各关键指标达到机组设计要求。

(3)氧化炉运行稳定,氧化炉出口氮氧化物气体温度维持在395~415 ℃,换热效果良好。

(4)吨硝酸氨耗基本维持在283 kg左右(含尾气催化所用的气氨),且外送蒸汽流量维持在5.0~7.5 t/h,经济效益良好。

(5)氮氧化物分离器的稀硝酸中铵盐含量维持在15~20 mg/L,在设计指标30 mg/L之内。

2 试运行期间存在的问题及改造措施

(1)在四合一机组一拖二试车期间,轴流压缩机排气侧支撑轴瓦温度迅速上升至110 ℃,经多点排查后,发现轴瓦底部轴承箱严重漏油,导致润滑油无法进入轴瓦,进而造成轴瓦温度升高。经过与供方协商后,在轴承箱进油处增加套管,并用铸铁修复剂粘结,使油从套管中流入,避免了再次漏油,保证了设备的稳定运行。

(2)开车初期,因吸收塔排氯管道泄漏造成装置停车2次,主要原因为排氯管道的焊缝焊接不到位,经长时间酸腐蚀造成管道泄漏。为此,在吸收塔排氯管根部增设阀门,避免了因排氯管泄漏导致装置停车。

(3)在开车初期,多次发生过热段温度过高无法调节的问题,其主要原因是过热段喷水管线吹扫不干净,且喷水口径小,造成喷嘴堵塞。针对上述现象,通过增大过热喷水器的喷水口径(从Φ8 mm 扩大至Φ10 mm),基本上解决了上述问题。建议硝酸生产企业做好开车前的喷水管道吹扫工作,避免喷水管道及喷嘴的堵塞。

(4)在装置运行中期,四合一机组汽轮机轮室压力上升过快,2个月内升至2.6 MPa,影响汽轮机的正常运行。经排查,主要是进入汽轮机的蒸汽中钠离子含量过高,造成汽轮机流道、叶片结垢。为此,利用3.0 MPa饱和蒸汽对汽轮机进行热洗2 h左右(热洗期间,蒸汽冷凝液的电导率由2 000 μS/cm降至30 μS/cm),汽轮机轮室压力恢复正常,保证了机组的长周期运行。

(5)为保证除氧器的氧含量达到技术指标,原设计在除氧器中添加除氧剂(联氨)。通过多方论证,现利用除氧器的备用口补充外界蒸汽冷凝液,减少除氧器中脱盐水及蒸汽的补加量,可在不添加除氧剂的情况下,保证除氧器的氧含量达到技术指标。

(6)在过热段蒸汽进分离器前单设放空管线,保证了装置开车时过热段充分预热,确保了氧化炉的长周期安全运行。

(7)在吸收塔的第1层、第11层、第32层回水管最低处增加导淋,防止冬季停车排水不净造成管道冻裂的现象发生。

3 目前仍存在的问题

该套150 kt/a硝酸装置自开车以来,运行稳定,各项指标基本达到设计要求,但在运行中还存在一些问题,正在与相关单位协商优化中。

(1)氧化氮压缩机出口振幅在20~40 μm,多次排查未发现原因,推测可能是设备及管道安装时应力未完全消除,造成管道受热膨胀,进而引起机组振动增大。

(2)四合一机组的盘车电机功率偏小,装置停车时未能及时启动盘车系统,需要人力辅助方可运行,尤其冬季盘车运行非常困难,建议设备制造企业增大盘车电机功率。

(3)吸收塔第11层至第32层的外部循环冷却水管腐蚀很严重,主要是夏季室外温度较高而水温较低,管道外壁很容易形成水珠,长时间会造成管道过度腐蚀,建议对冷却水进行保冷处理。

(4)空气过滤室可考虑增加冷冻水管线,夏季能有效降低空气的进口温度,保证装置在夏季能高负荷运行。

2016- 07- 14)

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