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烧结台车高铬篦条的工艺优化

2016-12-13刘洪峰

甘肃科技 2016年21期
关键词:缩孔铸铁碳化物

刘洪峰

(甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司,甘肃 嘉峪关 735100)

烧结台车高铬篦条的工艺优化

刘洪峰

(甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司,甘肃 嘉峪关 735100)

烧结台车篦条采用潮模砂生产工艺,通过计算机模拟优化浇注系统,消除篦条缩孔缩松缺陷;采用复合合金化和稀土合金变质处理,细化篦条金相组织,改善碳化物分布,大幅度提高烧结台车篦条的使用寿命。

潮模砂;篦条;计算机模拟;变质处理

烧结台车高铬篦条是烧结机消耗量最大的备件,根据烧结机台车的大小分两排或三排安装在台车梁上的耐磨套上,与台车栏板构成凹型储料工作空间,矿料均匀在其间进行高温烧结,在运行过程中,篦条与烧结矿粒直接接触,处于高温-常温交替工作环境中,最高温度900℃左右,长期经受冷热循环冲击,经受负压高温炉气的氧化侵蚀,表面不断侵蚀导致篦条变薄,发生扭曲变形或断裂而失效。图1和图2为失效前后篦条照片,从图中可以看出,如果篦条存在缩孔、缩松铸造缺陷,极易断裂,寿命大幅降低。将前期生产的篦条从中部敲断,断面为图3所示,中心部位存在缩孔、缩松缺陷,此种缺陷严重影响其使用寿命。此外篦条的力学性能和耐热性也是影响使用寿面的重要因素,之前烧结台车篦条的使用寿命不到1年。

图1 失效后的篦条

图2 未使用的篦条

图3 失效篦条断面图

本文从篦条的铸造工艺、熔炼工艺和后处理工艺三个方面对篦条的生产工艺进行优化,对篦条的缺陷和力学性能进行改善,取得了较好的使用效果和经济效益。

1 篦条铸造工艺的优化

1.1 铸造工艺改进

原工艺方案为:一箱2件,上箱吃砂量75mm,下箱60mm,侧面吃砂量35mm,采用模板造型,分型面敷撒石英粉,采用封闭式浇口。

采用华铸CAE软件对原工艺方案中的参数予以优化。图4为原工艺方案的温度场和缩孔预测图。图5为优化后的工艺方案。

图4 原工艺方案

图5 优化工艺方案

2 篦条的熔炼工艺优化

原篦条控制成分为Cr18,本文作者采用Cr26。

采用500kg中频炉熔炼,炉料配比为Z18生铁40%,废钢14%,低碳铬铁46%,温度升至1630℃左右时,加入1%镍,待充分熔解后取样调整硅、锰等化学元素至控制范围内准备出炉。浇包采用堤坝式,用煤气烘烤至300℃,在铁水冲入的对面一侧包底加入0.15%~0.2%稀土镁硅铁合金,铁水迅速倒入浇包,待反应结束使用聚渣剂扒除浮渣,取样、浇注。

3 工艺优化效果及分析

铸造缺陷分析:高铬合金铸铁线收缩较大,实测达到1.5%~2.0%,原工艺如图4所示,铸件内部质量不稳定,断口存在不同程度的缩孔、缩松铸造缺陷。原因为;原工艺的浇注系统为同时凝固工艺,因浇注过程中铁水进入型腔内温度不均匀,不能形成有效的补缩通道,在较大面积和热节位置出现缩孔、缩松缺陷。针对以上不足,作者采用最新的铸造工艺优化软件华铸CAE对篦条的浇注系统和凝固方式进行了优化,图5为优化后工艺,通过图4和图5的对比可以看出,将内浇口由原来的两个改为一个,强化了顺序凝固,同时将浇口冒口的尺寸加大,加强了液态补缩效果。通过计算机模拟和实际生产显示,显著改善了篦条的内部质量。图3中缩孔、缩松基本消除。

图6为改进后Cr26篦条金相照片。Cr26主要组织为回火马氏体+M7C3型共晶碳化物+M23C6型二次碳化物+残余奥氏体[1]。

图6 Cr26篦条金相照片

本文在改进化学成分的同时采用了复合合金化,即为同时加入了铬和镍和与合金元素相适应的其他元素的含量。此外为了改善金相组织,采用稀土镁硅铁合金进行变质处理。

铬:铬是基础元素,它延长等温转变的孕育期,使冷却转变线右移,当提高铬含量时,有可能获得全奥氏体组织,铬在高铬铸铁中的分布主要是固溶在奥氏体和富集在铬的碳化物中,少量分布在其他类型的碳化物和夹杂物中,由于铬含量较高,形成一层致密的复杂结构的氧化膜,主要为Cr2O3,还有类似尖晶石结构的FeCr2O4相,在氧化膜中降低了FeO相的量,相对减少了Fe通过FeO相扩散,随着铬含量的增加,抗氧化性不断增强,有资料表明,在其他化学成分不变情况下,在700℃,保温480h后,Cr15的氧化速率是Cr25的2.6倍,实践证明,铬的含量越高,其耐热性、耐磨性越好,但含量过高时,一方面脆性增加,材质熔炼困难,另一方面铸造性能恶化,铬含量控制在25%~27%[2]。

碳:碳含量的提高,增加了组织中的碳化物数量,碳化物是高铬铸铁的主要耐磨相,因而提高了高铬铸铁的硬度,同时碳的另一作用是强烈强化金属基体。因此选用较高的含碳量,对高铬铸-的耐磨性非常有利,但含量过高,铸件的脆性增加,为保证高铬铸铁具有良好的冲击韧性,又保证足够的硬度,我们选用碳含量在1.6%~2.2%范围。

硅:在高铬铸铁中,硅主要固溶于基体中,在共晶碳化物周边浓度有所富集,造成铬的浓度降低,易于形成硬而脆的马氏体伴随微观裂纹,并沿界面扩展,是材料微观剥落的促成因素,但硅的提高可明显改善铸件的抗氧化性,增加合金流动性,改善铸造性能,综合考虑,硅的含量取0.8%~1.2%为宜。

锰:锰具有扩大奥氏体相区,降低马氏体开始转变温度,有资料显示,锰对高铬合金抗氧化性能会产生不利的影响,但在熔炼过程中,锰可起脱氧作用,因此,锰的含量一般取0.7%~1.0%。

硫、磷:在高铬铸铁中,硫磷都易形成金属化合物而成为夹杂物,严重降低其冲击韧性,因此,含量越低越好,P≤0.03%,S≤0.03%。

镍:镍固溶于金属基体,主要提高基体的耐热、耐蚀性,同时提高铸件的淬透性,加入量0.8%~1.2%。

稀土镁硅铁合金:通过加入0.15%~0.3%的稀土镁硅铁合金,一方面能够细化晶粒,促使碳化物呈断续网状分布,进一步强化了基体,另一方面稀土镁硅铁合金强烈的脱氧、脱硫作用,能够降低氧、硫在铁液中的含量,从而减少氧、硫夹渣的危害性。

对改进后的篦条做整个生命周期实验,原Cr18篦条使用寿命在5~9个月,改进后Cr26篦条的使用寿命在24~48个月。

4 结论

1)改进的铸造工艺消除了篦条缩孔、缩松铸造缺陷,减少了断裂失效的风险;

2)将原成分Cr18改为Cr26,提高了篦条综合性能;

3)采用复合合金化和稀土镁硅铁合金变质处理,细化了晶粒,改善碳化物分布,提高了使用寿命。

[1]李卫,朴东学.湿矿冲击磨损条件下中高铬铸铁的抗磨性[J].矿山机械,1995(3):33-36.

[2]黄世平,李卫,李盛峰,等.火电厂高铬铸铁灰渣泵过流件的研制与应用[J].现代铸铁,2002(2):22-24.

[3]陈璟琚,余自甦,许光奎,等.合金高铬铸铁及其应用[J].冶金工业出版社,1999.

TB39

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